А давайте обсудим Arducopter - APM

alexeykozin
uwrtey:

А при повторном включении STABILIZE газ мог выключится если коптер перевернулся вверх ногами ?

надо глянуть в код так не помню, в авторежимах сразу в логе видно что при перевороте падает тротлоут

uwrtey

А по моим логам можно увидеть уровень относительно горизонта?
Думаю, что можно. Просто не знаю какой именно график смотреть.

Воздух

uwrtey, очень много полезной информации можно посмотреть вот тут beta.arduplotter.com/…/5813ac12aeb484ec39567597 Это график Вашего полета, по нему вылетали ошибки, что газ ниже минимума и был глюк бародатчика. Полистайте, может что то интересное увидите.

alekcandr47

Привет, у меня такая проблема. весит BAD ACCEL HEALTH такая надпись. квадрокоптер не армится. Акселирометр настраивал. все настройки производил. контроллер pixhawk. Вот ситуация точно такая же как на видео

www.youtube.com/watch?v=alAD_1Smwz8

Что это значит?:mellow: и что с этим делать?

uwrtey
Воздух:

uwrtey, очень много полезной информации можно посмотреть вот тут

Спасибо. Посмотрю. Ошибка барометра - это результат столкновения с Землей.

alex_nikiforov
alekcandr47:

Что это значит?😃 и что с этим делать?

Подключить GPS, поймать 3dfix, после этого заармится

alexeykozin
alekcandr47:

Что это значит? и что с этим делать?

если прошивка свежая - договаривайтесь с тем кто вам его продал об обмене или ремонте.
если прошивка старая то обновите

alex_nikiforov

У меня на свежей прошивке именно такое же поведение, так же как на видео(там фикса нет). На улицу выношу, ловлю спутники и полный порядок, эта надпись пропадает и армится без проблем.
Год назад эта ошибка мне тоже мозг выносила, благо формучане подсказали.

alekcandr47
alexeykozin:

если прошивка свежая - договаривайтесь с тем кто вам его продал об обмене или ремонте.
если прошивка старая то обновите

Прошивка была 3,2,1. перепрошил в 3,3,3. пока данной ошибки не наблюдаю

valentinovih

Парни апм на квадрике может управлять камерой автоматически?

alexeykozin
valentinovih:

Парни апм на квадрике может управлять камерой автоматически?

да

Goryna

А в АРМ как то можно дату логов переписать или удалить вообще? Как то 1970 год логов, на фоне прожитых лет вводит в уныние.😛

alekcandr47

Парни. у меня такая фигня. контроллер pixhawk Настраиваю компас. все отлично. настраиваются 2 компаса. внутренний и внешний. но после настройки проверяю какой компас работает . работает только внутренний. проверял так. кручу выносной компас отдельно от коптера. не реагирует. а внутренний норм. как мне сделать чтоб внешний работал? или вообще как то отключить внутренний

masterjon
alekcandr47:

Парни. у меня такая фигня. контроллер pixhawk Настраиваю компас. все отлично. настраиваются 2 компаса. внутренний и внешний. но после настройки проверяю какой компас работает . работает только внутренний. проверял так. кручу выносной компас отдельно от коптера. не реагирует. а внутренний норм. как мне сделать чтоб внешний работал? или вообще как то отключить внутренний

PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

alexeykozin

отдельно двигающийся компас - это неисправность на прошивках 3.3 и старше екф не принимает данные неисправного к решению задачи

arb

Если чуть перефразировать Алексея , начиная с 3.3 нельзя внешний двигать отдельно от акселей. ЕКФ понимает это как ошибку (как неисправный компас) и отключает внешний пока он не придет в норму.
Как совет - если внутренний работает, то отключите внешний совсем и не забивайте мозги себе и пиксу. С новым екф и так будет летать замечательно.

alekcandr47

Только что произошло 2 краша. благо тестил коптер на небольшой высоте. я так и не понял что произошло. все настроил. пиды оставил прежними. рама 450. в лойтере вроде как держится. решил опробовать althold. коптер сразу начал заваливаться на левый передний луч сильно. и упал. перезагрузил все. попробовал заного. Взлетел в режиме althold немного подвигал стиками, вперед назад, вправо, влево. через некоторое время коптер так же упал. Вытащил лог, сам не пойму. помогите разобраться пожалуйста. Вот лог Полета yadi.sk/d/hM5bZ2TuxsRxi

arb

Случайно перегрева на еск или моторах нет?
Обычно отказ во времени связан с перегревом.
Что за регули стоят? Неплохо фото их расположения.

gravizapa
arb:

С новым екф и так будет летать замечательно.

А если офсеты на внутреннем кажет почти вдвое больше чем на внешнем-есть смысл отключить внутренний?

ua0ldk
alekcandr47:

Вот лог Полета yadi.sk/d/hM5bZ2TuxsRxi

Летает плохо. Начинать нужно с подлетов в стабе. После настройки в стабе переходить к альтхолду и лойтеру.
Очень вялый и тормозной отклик на стики, может быть что угодно, но! если железо все сделано правильно, я бы в первую очередь занялся ПИДами. Ну и - моторы нужно выставить в вертикаль, работают вразнобой, у компаса большие офсеты - разобраться и перекалибровать.

huntsman60
alekcandr47:

Только что произошло 2 краша. благо тестил коптер на небольшой высоте. я так и не понял что произошло. все настроил. пиды оставил прежними. рама 450. в лойтере вроде как держится. решил опробовать althold. коптер сразу начал заваливаться на левый передний луч сильно. и упал. перезагрузил все. попробовал заного. Взлетел в режиме althold немного подвигал стиками, вперед назад, вправо, влево. через некоторое время коптер так же упал. Вытащил лог, сам не пойму. помогите разобраться пожалуйста. Вот лог Полета yadi.sk/d/hM5bZ2TuxsRxi

Поролон на баро-датчике есть? 😎

Вчера летал в небольшой снег, но коптер оставался сухим, так как температура была где-то -1 и снег просто сдувало. Заметил странное поведение OSD, когда начинались помехи на видео. Т.е. на значительном удаление от точки взлета (летал где-то до 2-х км или немного больше, высота около 200м). Данные OSD то появлялись, то пропадали. При этом сама картинка с камеры была более-менее нормальная. На максимальном удаление данные пропадали практически совсем. При приближение к точке взлета данные стабилизировались и уже отображались нормально. Ранее такого никогда не наблюдал. Кто может объяснить такое поведение? 😒