Вчера, при попытке сделать Auto Tune гексе (F680,5S,14",480kv, прошивка 3.1.3, 3.4кг), коптер после пары кренов перевернулся и упал. Помогите советом - что было сделано не так?
Ранее коптер достаточно стабильно летал на 12".
Доброго дня!
Вчера, при попытке сделать Auto Tune гексе (F680,5S,14",480kv, прошивка 3.1.3, 3.4кг), коптер после пары кренов перевернулся и упал. Помогите советом - что было сделано не так?
Ранее коптер достаточно стабильно летал на 12".
скорее всего при резких наклонах в автотюне могла нарушится синхронизация работы контроллеров двигателей!на сайте есть предупреждение…Warning! AutoTune can request very large and fast changes in outputs to the motors which can cause ESC sync issues especially when using SimonK firmware and/or low KV motors (under 500KV). See this video showing a test which recreates a sync problem.
or low KV motors (under 500KV). .
480kv, .
…
у меня 530кв))) мне пофиг, тестирую мини целый день, вырезал внутренний компас, всё прошил, работает, и жпс смотрю начал тоже работать…
Доброго дня!
Вчера, при попытке сделать Auto Tune гексе (F680,5S,14",480kv, прошивка 3.1.3, 3.4кг), коптер после пары кренов перевернулся и упал. Помогите советом - что было сделано не так?
Ранее коптер достаточно стабильно летал на 12".
Ага было такое.
Тока вес побольше. 6кг. Ущерб 4 винта, части рамы, и по мелочам. плюс время на ремонт. Больше автотюн не включаю. Позвольте железяке летаь. Тюн ручками.
вот тут смотри
Посмотрел, привел в соответствие. Проблема переехала на тангаж, перед- зад.
Тогда осталось сделать реверс в аппаратуре.
А аппа то здесь при чем? Управляется вроде нормално.
А аппа то здесь при чем? Управляется вроде нормално.
Ну да… Да все думается, что у вас много проблем одновременно.
AHRS_ORIENTATION не крутили? По дефолту должно быть 0. При этом плата должна располагаться горизонтально и перед по стрелке.
Не увидел ответ на это.
Решил перейти на новый тип рамы,точнее на 4Y.
К моему удивлению,такой тип рамы не нашел,есть 6Y.
Побродив по нету ,обнаружил ,что народ ставят на 4Y прошивку 6Y,просто два передних мотора не используются .
Короче нужно подтверждение на работоспособность такой идеи ,перед тем ,как раму собирать.
проблемма плата новая shop.myairbot.com/…/ardupilot-mega-2-52-apm-2-52.h… перестала видеть датчики все (аксель,компас, баро) вот просто перестала и всё, мегу видит прошивки льёт, не ронял, нифига вообще не делал, лежала на столе, где искать проблему хз😵 сволочь ещё и не моя а чужая, мои (с хк) работают
вялая по курсу - летал раньше на таких ещё на КУКе поведение как трёха только вялая - реально имеете трёху с увеличенной прожорливостью - задние ВМГ только и компенсируют свой вес практически…
фото из эпохи легенд 😃
вот чё-нить такое
и шустрый и почти квадрик 😃
проблемма плата новая
только что потыркав ещё чуток плату задымил 3.3в стаб, и там где было 2.9В стал 0
только что потыркав ещё чуток плату задымил 3.3в стаб, и там где было 2.9В стал 0
Есть ли возможность средствами APM 2.5.2 с последней прошивкой настроить FaleSafe с приемником без FailSafe, а именно Turnigy 9x 8C v2 c Хоббикинга? При отключении пульта на данный момент все значения в АРМ Planner остаются такими же, как были до выключения. Где-то читал, что вроде умеет Ардукоптер отслеживать отсутствие изменений и включать нужный режим, не могу подробностей найти.
Скажите, никто не сталкивался с такой проблемой:
В режиме взлета или посадки коптер все время начинает поворачивать (рыскать) в лево. Причем вперед, назад, влево, вправо летает исправно. До этого тоже были разного рода непонятности, но они все ушли после чистки еепром.
У кого были проблемы с OSD -нормально с 3.1.3 работает вот эта версия code.google.com/p/arducam-osd/downloads/list (не забудьте шрифт обновить, он в папке с конфигуратором лежит)
Последняя версия minim-osd-extra и другие, которые пробовал - глючат.
HELP!!!
Подскажите пожалуйста, начал пробовать режим лоутер взлетел все гуд, 3 батарейки посадил.(В лоутере)
Потом начел латать он отказался слушаться и упал. Заменил проп, взлетел в стабилизации, переключил в лоутер и он через 5 сек перевернулся верх тормашками и упал:(
GPS горит синим, может надо перед взлётам подождать ещё мин 5, спутников не достаточно? Проша 3.0.1 Плата Хобиновская, стоит UBEC/ Регулировал всё в MP 74
P.S. И подскажите где можно про логи почитать как и что?