Хоббикинг родил клон КК контролера
Как-то сильно дороговато для программатора.
Я лучше на своей макетной платке с AT90USB162 сделаю программатор.
Надо только прошивку для него найти и сделать платку расширения с выведенными контактами для вариантов 6 и 10 пин.
Еще вопрос, можно ли в программаторе banned link использовать KKmulticopter Flash Tool V0.41
А чем вас вот этот за $4,75 не устраивает ?
hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
banned link
… Борьба коптера с ветром. Ветер порывистый, с порывами до десяти.Сильная турбула. Моторы при таких условиях поют на все голоса. Смысл был показать под каким углом коптер становится ( или болтается ). Впринципе летать вполне возможно. Когда ФПВ модуль прицеплен, еще проще, проверено. Пропеллеры хоббикинговские одиннадцатого размера. Как появятся собственные,жесткие, попробую тож погонять в ветер.:
Прошился вчера вечером прошивкой от КУКа. Плата ХК 168я Мега. Чувствительность еще не крутил. Повисел спросоня и охренел! Корейская 2,4 и 2.5 нервно курят в сторонке.
www.youtube.com/watch?v=3DujCLgOSCc
з.ы. Немного свернут правый задний луч после падения на ночных полетушках. По этому курс поправлять приходится
Прошился вчера вечером прошивкой от КУКа.
Какой конкретно прошивкой пользовались? Если можно со ссылочкой.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&po…
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗМЕНИТЕ ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОТОРОВ! Он отличается от корейской. Еще нужно инвертировать гиру Руддера.
Настройки и калибровки тоже отличаются немного. Курите тему. Влазит на 48ю Мегу!
Вот Сергей mx400 висит на этой же прошивке
www.youtube.com/watch?v=fZWq10-u01E&feature=g-all-…
Квадрик перестал куда то понемногу заваливаться, четко держит положение в котором оставили. Чувствительность гир выше стала, нужно уменьшать.
Фига я отстал, уже 2,5 есть прошивка а я все на 2,4 летаю))))
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&po…
Квадрик перестал куда то понемногу заваливаться, четко держит положение в котором оставили. Чувствительность гир выше стала, нужно уменьшать.
Во! А я то думаю, что я неправильно делаю, что у меня прекрасно квадра висит на 60% чувствительности…
А оказывается я просто на правильной прошивке летаю 😃
Фига я отстал, уже 2,5 есть прошивка а я все на 2,4 летаю))))
2,5 фигня по сравнению с КУК! Только что на улице тестили в ветерок. Руки секунд на 10 убирали, а он тупо висит. Если бы не начал снижаться еще бы висел, пришлось подловить. Видео будет попозже.
Во! А я то думаю, что я неправильно делаю, что у меня прекрасно квадра висит на 60% чувствительности…
А оказывается я просто на правильной прошивке летаю 😃
Так кто ж знал 😃 Летал на том, что посоветовали
… интересно… версия 4.7 вроде как довольно старая. Я ее преимущества заметил когда стоковую хоббикинговскую заменил. Почему-то думал, что прошивки v.2… если не принципиальное отличие, то дальнейшая модификация четверки, даже размер файла от версии к версии растет. В полете на моем квадре заметной разницы нет.Чувствительность гир тоже далеко не на максимуме. Сейчас v.2.5 , отлично висит,я даже не знаю что еще из этого железа можно выжать. ну и самая особенность, что моторы при потери сигнала останавливаются, а при восстановлении дружно стартуют . Это для меня довольно важно при полете по камере.
прошил свой трикоптер 1,6 оттуда же www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18640541&po… , поведение улучшилось, глюки триммеров отпали. До этого была 2,5 корейца.
Правда не вкурил что там теперь с крутилками стало. Б-м понял, но не совсем, однако это не мешало летать лучше чем раньше
Кто-то уже прошивал ею mega48 в первой версии платы от HK?
У меня 4.7 именно на такой плате. Пожалуй, лучшее на данный момент, за счет I составляющей
Облетали на улице прошивку. Очень неожиданно 😃
Вначале пришлось чуть триммировать.
На 9й минуте просто бросили стики - висит
на 10й минуте толкали его - он откатывается без наклонов.
www.youtube.com/watch?v=L-1mq7eQnkw&feature=g-all-…
Пардон за трясущуюся камеру, перчатки не взал и замерзли руки
Вот бы еще кто управление подвесом на свободные каналы прописал…
Вот бы еще кто управление подвесом на свободные каналы прописал…
А в чём проблемы “наливай да пей”?
Похоже надо собирать программатор и прошиваться.
Еще вопрос: это нормально что акум после минут 10 полетов достаточно теплый?
-моторы 4* banned link Максимальный ток: 11.2 A
-регули на 25А Red Brick
-акум Turnigy 2650mAh 3S 20C Lipo Pack
-пропеллера 8х4.3 (еще и увеличить хочу до 11х4.7)
По моим расчетам 11.2*4=44.8, 2.6*20=52 т.е. акума должно хватать.
Да, нормально. У меня трикоптер-3 движка похожих на твои, Зиппи 30С тёплая, турниджи 25с тёплая, турниджи 20с тёплая и самое низкое время полёта. Все батареи 2200мАч, в одинаковом состоянии. Нанотек вроде не должна греться, с её 45с-65с. Кто-то тут на форуме писал что лучше от 30С на мультикоптерах. Теплая батарея тому подтверждение. Это не значит что 20С опасно, не подходит, мало, и тд- а то щас начнётся…
Кстати потрогай регули, тоже должны быть слегка тёплые, ну или будут когда 11Х4.7 поставишь.
Регули вообще холодные, моторы малек теплые (но они и обдуваются нормально), а вот акум заметно теплый.
Я вот думаю о варианте подключения сразу двух таких акумов, у меня как раз изначально по два мотора на штекерах сделано (т.е. два регуля на один акум и два на другой) - такой вариант допустим? Вроде видел как люди летают с двумя, просто не видно как они там подключены.
Похоже надо собирать программатор и прошиваться.
Еще вопрос: это нормально что акум после минут 10 полетов достаточно теплый?
-моторы 4* banned link Максимальный ток: 11.2 A
-регули на 25А Red Brick
-акум Turnigy 2650mAh 3S 20C Lipo Pack
-пропеллера 8х4.3 (еще и увеличить хочу до 11х4.7)
По моим расчетам 11.2*4=44.8, 2.6*20=52 т.е. акума должно хватать.
Мой квадрик на таких движках, на батарее 2200мАн 3S 20C, при плавных полетах отлетывал 15-17 минут.
Винты “трешки” 8х4 с ХК, пробовал 9х5 обычные, немного не то,
даже батарею не отлетал, сменил назад на 8х4.
То что батарея ощутимо теплая, это не страшно.
А для 11х4.7 нужны другие движки, с меньшим kV , хотя бы AX-2213N 800kV, или еще менее оборотистые.
Вроде видел как люди летают с двумя, просто не видно как они там подключены.
Подключаются в параллель