микроQUADrик на КуКе
Полетит обязательно)
Сейчас главный вопрос, как моторки закрепишь…
не полетит 😉
шо первый, шо второй варианты, пока не отстроите, ниче у вас не будет леать
блин, как же долго почта стала пересылать…
вот, вот придет СС и набор для мини квадра, буду так же мастерить
не полетит 😉
шо первый, шо второй варианты, пока не отстроите, ниче у вас не будет леать
блин, как же долго почта стала пересылать…
вот, вот придет СС и набор для мини квадра, буду так же мастерить
Полетит аж бегом! Я же не говорил, что не буду настраивать. У первого парианта рамы лучи слишком сильно поток разрывала, даже после удаления распорок. И кроме того, еще и потоки смешивались на раме.
Вот на КУКе прекрасно летает такой пепелац
Крепить моторы буду к текстолитовым пластинкам на концах луча. Решил пока ничего не выдумывать, а повторить все в точности rcexplorer.se/projects/miniquad/miniquad.html
вы видать дальше не проследили развитие данного проекта, если мне не изменяет память, рама была усилена
добавлено апосля: а, точно, просмотрел конец ссылки )
Если будет недостаточно жесткости, то усилю 😃
Крепить моторы буду к текстолитовым пластинкам на концах луча. Решил пока ничего не выдумывать, а повторить все в точности
Тоже верно.
Потом, как вариант, есть один не хитрый способ специально для подобных моторов. Я его успешно применял) Если будет интерес или не понятно, завтра сфоткаю.
Смысл в том чтобы крест мотормаунта развернуть вниз.
Посмотри здесь, там чел тоже мелколетами балуется
skymixer.engineering.free.fr/index.php?option=com_…
Мне нравится, что при этом способе плоскость вращения винта опускается на 10-15 мм, ну и тем самым ближе к плоскости контроллера, что имхо, правильно.
Всем привет! Смотрю на ваше видео-интересно! Молодцы. До вас мне пока далеко. Но подскажите-почему когда вы испытываете квадрик не привязывайте его чтоб треммировать? Так никаких винтов не хватит. Сам строю трикоптер под FPV. Жду моторы и регуляторы с винтами.
Моторы пока закрепил термоусадкой, поставив на приклеенные карбоновые площадочки. Получилось достаточно крепко. Посмотрим как поведет себя в полете.
С таким креплением не стоит даже пытаться взлетать. Моторы на луче должны быть закреплены очень жестко. Иначе будут вибрировать, вектор тяги будет меняться и начнется неудержимый расколбас…
В соседней теме есть мнение, что выкос мотора на доли градуса изменяет нагрузку на него на десятки процентов. Как с этим справится мозг?
Жесткость такого крепления превышает жесткость луча.
Жесткость такого крепления превышает жесткость луча.
Если это так еще и с жесткостью луча на кручение, то - совсем плохо.
Если это так еще и с жесткостью луча на кручение, то - совсем плохо.
Если в теорию вдаваться, то шмель тоже не должен летать, но он летает. Я использовал тот же профиль, что и у автора, у него почему то летает, и очень неплохо.
Балансируйте нормально движки и лопасти и тогда не будет никаких вибраций. Китайские пропеллеры очень несбалансированные, приходится наклеивать огромный кусок изоленты, что бы вибраций небыло
Подсказали возможную причину “колбасни”. Нужно было подстроить опорное напряжение для гир. На некоторых платах стоят специально подстроечные резисторы
Снизил немного опорное напряжение (Было 1,67в) и осциляции пропали. До этого регулировкой чувствительности невозможно было от осциляций избавиться. Нужно еще время на настройку
rcopen.com/forum/f134/topic253939/67
Если то, что тут написано верно, а это кажется очень логичным, то может попробовать моторы развернуть вниз?
Имхо, должно получиться. Нужно конструкцию придумать…
Да, я тоже присматривался к этой конструкции, но это на будущее.
Выявил проблему почему у меня не летал квадрик 😃 Будуту смеяться, но оказался неисправный балансир. Заряжал банки до 3,6-3,8 вольт. На него то я подумал в последнюю очередь. Так что и первая конструкция скорее всего была полноценно летабельная, только требовала более тщательной настройки.
А я ведь спрашивал, батарейка заряженая? ))
Тот кто мне отдал балансир, утверждал что он исправный, и заряжает лучше всяких айМаксов, и очень хорошо балансирует 😃
я проверяю заряд этим - banned link
я проверяю заряд этим - banned link
Да уже зарядное и такой тестер заказаны, жду
Обнаружил трещину в квадратной карбоновой балке, изгибние показало плозую прочность. Решил заменить єтот рпофиль на трубочку карбоновую 5мм. Веса добавилось незначительно, но прочность и жесткость возрасла в разы.
Ну и пробный утренний взлет. У меня на пульте DX4i экспонент нет, а реакция на стики очень резкая, даже с учетом того, что расходы 60% на пульте включены. По этому держать в центре плохо получается, нужно как то затупить еще реакцию.
www.youtube.com/watch?v=80MuV8NXwxM
з.ы. Пульт сменить не предлагать 😃 Сам знаю, что нужно.