Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32

lda
Сергей89:

Соединяется с телефоном, но ez gui говорит после подключения “Не получены данные!” Может где то в cleanflight надо что то прописывать?

Скорость BT модуля задана верно (115200)? Выполняли настройку при помощи AT-команд?

ppzaec
crand:

Думал, что горизонт уплывает из-за вибрации. Поставил плату на 2 слоя 2-х стороннего скотча. Улучшений никаких. Прижал квадрик к полу, начал добавлять газ. На компьютере квадрик медленно наклоняется на правый бок. Чем больше газу, тем быстрее. Сбрасываю газ - рисунок медленно выравнивается. Ну не хочется возвращаться на AIOP на 250-м квадрике. Неужто брак с ХобиКинга?

Точно такая же фигня началась, когда поменял ВМГ. В акро все висит ровно и не принужденно, переключаю а angle, и коптер сразу начинает наклоняться вправо, стиком выравниваю, а он снова плывет. Пробывал ставить в прошивке фильтры - не помогло. Да кстати это только на 6 пропах на 5 пропах все ОК. Точно из за вибраций. Сегодня буду движки балансировать

Сергей89
lda:

Скорость BT модуля задана верно (115200)? Выполняли настройку при помощи AT-команд?

подключил сразу из коробки, видимо без программатора не обойтись, теперь жду его (

serenya

Не припомню возможности проброса com порта в naze, а в CC3D заявлена такая возможность и описано как перенастроить BT модуль используя только мозги. Покопайте в этом направлении, может и здесь есть возможность так сделать.

crand
ppzaec:

Да кстати это только на 6 пропах на 5 пропах все ОК. Точно из за вибраций.

У меня на 5-х пропеллерах и плату поставил на 2 слоя 2-х стороннего скотча. Не помогло. Никак не доберусь попробовать питание поменять.

ppzaec

если получится сегодня попробую свою плату поставлю на скотч.

lda
Сергей89:

подключил сразу из коробки, видимо без программатора не обойтись, теперь жду его (

По умолчанию скорость модуля 9600.
Для параметрирования достаточно любого преобразователя USB<->TTL или платки ***дуино с USB.

Владимир_Балабардин

Коллеги, есть проблема с FLIP32.
Калибруешь гиро и компас. Всё калибруется и работает.
Стоит ребутнуть контроллер и калибровка слетает.
Не встречалась ли подобная фигня?

Я разобрался!
Дело вот в чём: после ребута запускается процедура инициализации гиро, и контроллер ДОЛЖЕН в это время (пока моргает красный светодиод) находиться в неподвижном состоянии.
Вывод: включать только неподвижный коптер.

sanyok_amd

Сегодня после падения перестал работать движок 4, перекинул сигнальный провод с 4 на 3, движок заработал. Похоже проблема в выходе на двигатель 4. Можно как-то переназначить 4-й движок на 5-й или 6-й выход?

sanyok_amd

Решился вопрос достаточно просто. Меняем конфигурацию с Quad Х на Custom. Заходим в CLI, пишем следующие строки:

cmix load custom
затем вводим данные для движков ( в моём случае выход под номером 5 дублируется с выходом 4):
cmix 1 1 -1 1 -1
cmix 2 1 -1 -1 1
cmix 3 1 1 1 1
cmix 4 1 1 -1 -1
cmix 5 1 1 -1 -1
save

После перезагрузки можно зайти в управление движками, там должен активироваться мотор 5 который можно сразу проверить.

Viktor_Kraikov
sanyok_amd:

cmix 1 1 -1 1 -1
cmix 2 1 -1 -1 1
cmix 3 1 1 1 1
cmix 4 1 1 -1 -1
cmix 5 1 1 -1 -1

Эти значения появляются сами после ввода команды “cmix load custom?” Если да, то остается просто копировать значение 4 двигателя для 5 ого. Я правильно понял ?
Хотел попробовать, но настройки сбивать не хочется 😃

sanyok_amd

Нет, эти пять команд нужно забить вручную.

Viktor_Kraikov:

Хотел попробовать, но настройки сбивать не хочется

Если в конфигураторе моделей выбрать квадр типа quad x, то настройки сбросятся на базовые ( если у вас квадрик Х-схемы).

ppzaec

Народ а подскажите при резком наборе высоты, когда даю гашетку почти по максимум квадрик начинает трясти. Как будто пиды очень завышены. Чего это за вигня и куда смотреть? Как бороться?

CrazyCoder
ppzaec:

Народ а подскажите при резком наборе высоты, когда даю гашетку почти по максимум квадрик начинает трясти. Как будто пиды очень завышены. Чего это за вигня и куда смотреть? Как бороться?

Какой PID контроллер?

Можно либо уменьшать P до тех пор пока не перестанет, либо настроить TPA: github.com/cleanflight/…/PID tuning.md (TPA and TPA Breakpoint).

crand
crand:

Думал, что горизонт уплывает из-за вибрации. Поставил плату на 2 слоя 2-х стороннего скотча. Улучшений никаких.

crand:

Никак не доберусь попробовать питание поменять.

Попробовал стабилизатор напряжения поставить. Результат “0”. Как уплывал влево, так и уплывает. Если стоит на полу, то в программе, при включенных двигателях, рисунок потихоньку клонит вправо.

crand

И, все-же таки, делаю вывод, что вибрация. Снял плату, положил рядом с рамой на поролон, без контакта с рамой. Горизонт, при увеличении газа, перестал уплывать. Теперь думаю о виброразвязке. Не ожидал такого, после AIOP.

ppzaec

Да я тоже пришел к этому, завтра буду балансировать движки, двухсторонний скотч тоже не помог. В акро режиме летает, а в режиме стабилизации завал вправо и назад.

crand

Боюсь, не поможет. Ну или очень аккуратно летать. Все было сбалансировано, несколько падений, и все - пропеллеры (карбоновые) покоцаны. Буду думать о виброразвязке.

ppzaec

Летал на 1806 движках не знал что это такое (вибрации) пропы ставил и покусаные и не покусаные. Только поставил 2207 все начались проблемы с вибрацией!!!

Viktor_Kraikov
crand:

Буду думать о виброразвязке

Использую коврик от мышки самый дешевый синий. Тряпка синяя снимается, вырезаются прокладки и ставлю под двигатели. Стало намного лучше.

ppzaec

Так так я готов пробовать все!!! Правильно я понял что вы делаете некую прокладку между двигателем и лучом из “мягкой” толи резины поли поролана?