KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board

Evgeny_917
asashai:

esc калибровали ? у меня такое было до калибровки ,еще можно поднять мин газ с 10 до 20

Пробывал несколько раз esc калибровать только не помогло, газ я не пробывал поднимать. ESC у меня banned link их надо перепрошивать?

Xo66uT

Короче пришел микроквад, хрень полная с этим КК2, сразу прошил на 1.5 … что хочет то и делает только не летает, менял пиды от и до иногда вообще при включении пишет kk2.0 Sensor calibration - data data out of limits ???

Berendei
Xo66uT:

Короче пришел микроквад, хрень полная с этим КК2,

Напрасно вы так. Летает он и в зале и дома очень не плохо. Рама только чуть тяжеловата. Я своему переделал.
“Наверное вы просто не умеете их готовить”. ©

Xo66uT:

иногда вообще при включении пишет Калибровка не завершена

Вы его наклоняете при инициализации платы больше 26°.

Xo66uT

Это максимум что я от него добился, при других настройках или бьется как бешеный или крутится не хватает хода стика чтоб остановить.

www.youtube.com/watch?v=FHK79OErluk&feature=youtu.…

(При иницилизации иногда пишет Warning sensor data out of limits)

asashai

Вот у меня на дефолтных полетело - причем очень даже не плохо ,вот только по высоте плавает, а Вы в стабилизации его запускаете? Думаю что не спроста его так кАлбасит - может с чем то напутали?

Xo66uT

Короче полный отстой, или мне плата такая попалась … Все настройки перепробывал… в мусор

Dx
Xo66uT:

Короче полный отстой, или мне плата такая попалась … Все настройки перепробывал… в мусор

Если судить по видео - вы не правильно подключили двиги.
Так делают многие, в том числе и я. Ибо нумерация не как у всех.

Xo66uT

Я не подключал, это готовая модель, все подключено и все правильно, проверил.
Он даже при включении стабилизации держит когда как захочет, то боком то перевернуто.

youtu.be/ARux8beT0zg

Или аксель дохлый или попробовать прошивку откатить на 1.2

Berendei
Xo66uT:

Или аксель дохлый

Вы в настройках расположение двигателей правильно указали? Очень похоже, что у вас + вместо х.

Xo66uT

Вообще то правильно, и в настройках указано Х и в руках он верно реагирует на стики. Попробую перешить на 1.4

Das ist fantastische !!! Перешил на 1.4 - Полетел (правда только в режиме стабилизации) но уже прогресс на лицо (падал раз 46 пока настроил, -1 винт)

youtu.be/KIIxkpTQtTI

Berendei
Xo66uT:

Перешил на 1.4 - Полетел

Самое важное отличие 1.5 от 1.4- появилась поддержка стабилизации подвеса камеры в двух осях.

evgeny_online:

Отлично летает!!!

Пока просто летает… 😃

Xo66uT
Berendei:

Самое важное отличие 1.5 от 1.4- появилась поддержка стабилизации подвеса камеры в двух осях.

Пока просто летает… 😃

Я не утверждаю что там есть коренные изменения, М7 М8 управляют сервами камеры. ВИДНО КТО ТО ПОКОПАЛ ПРОШИВКУ 1.5. Я сразу не обратил внимания на надпись на табло - “by pokrishkin”.
А насчет Просто летает (висит)и то в SL 😵
Вес с 2s1300 - 230гр

Berendei
Xo66uT:

Просто летает (висит) - далеко не просто, постоянный напряг на стиках

Чтобы не был такой дёрганный уменьшите расходы в “stick scaling” или на аппе. Экспоненту попробуйте сделать 30-40%.
C “self-level setting” поиграйтесь. Настроенный он висит довольно стабильно.

Xo66uT:

Вес с 2s1300 - 230гр

Это для него явный перебор. Время полёта от этого не добавится, а по весу…

UniquM

Всем привет! перешел с рамы DJI F330 на F450 соответственно всю электронику переставил со старого. В принципе на пропеллерах 8х4.5 летает вполне хорошо, но тяги не хватает. Ставлю 10х4.5 и начинается болтанка, которая приводит к падению и никак ее не получается побороть, все возможные варианты PI перепробовал.
У меня два варианта либо это не сбалансированные пропеллеры либо не хватает мощности на моторах.
P.S. регуляторы DJI 18A OPTO не греются

Джамиль

Дело не в прошивке.

Xo66uT:

Полетел

  • потому что
Xo66uT:

падал раз 46 пока настроил

Как говорится, количество переходит в качество. Я, пока настраивал, научился висеть в комнате.
Так что летайте больше! Удачи!

Xo66uT
Джамиль:

Я, пока настраивал, научился висеть в комнате.

Я научился висеть в комнате еще 2 года назад на Walkera UFLIS, и могу отличить стабильность механизма от кривизны рук. Адью Макаренко.

(Кстати о виСеНиИ) колдовство с ПИДами благоприятно подействовало на аппарат 😃

youtu.be/1suJxIIZeVk

Джамиль
Xo66uT:

Я научился висеть в комнате еще 2 года назад на Walkera UFLIS

Ну если ТАК сравнивать, то у меня был Ми-2, в 1988 году, Ми-24 в 1990-м… За сим удаляюсь… удачи!

rolic
UniquM:

это не сбалансированные пропеллеры

У меня было именно это. Сейчас всегда балансирую.