Пятивинтовой коптер !

mejnkun

ну вот ,какбы первый полет,контролер RABBIT,ультрасоник не подключен,винты полный винегрет=хвост АРС 11/5.5, хвостовые два GVS 10/60 и gefman 12/45 .взлетает на50% газа если открутит с дополнительных лучей GVSы получаеться трикоптер влет на 85%газа если не ставить 1 GVS на дополнительных лучах то коптер тоже может лететь … на двух акумах по 2500мА отвисел 12мин .вот видюшка

Rabbit_Fly
mejnkun:

ну вот ,какбы первый полет,контролер RABBIT

что-то мне кажется очень не стабилная штуковина

mejnkun
Rabbit_Fly:

очень не стабилная штуковина

Что смущает? мозги не настраивал пока все по дефолту

Rabbit_Fly
mejnkun:

мозги не настраивал пока все по дефолту

нужно мне свое видео снять по дефолту

smotors

… тааа, дефолт дефолту рознь.Удачное стечение обстоятельств. У одного , поставил и полетел, вроде ничеготаксибе. А другому, нужно двигать все подряд, зато когда настроено, может быть просто песня. Так что, дефолтные полеты не показатель.

mejnkun
smotors:

Удачное стечение обстоятельств

вобщемто ето не стечение обстоятельств а ,то что и должно было получиться .колик нормально держит в воздухе любую конструкцию если нормальная винтомоторная группа, а если есть недостаток тягитогда проблема,поскольку моторки 3506 довольно резвые пришлось ставить для начала раму до 300мм но поскольку коптер довольно большой и ето не трешка а пятерка по рудеру пришлось увеличить чуйку до значений 600й рамы

smotors

… речь не про то, что кролик практически любой пепелац в воздухе держать будет без кувырков, просто у одних по дефолту летает и подстраивать ничего ненужно, у других, из-за особенностей конструкции и конфигурации могут например осциляции наблюдаться, предется ползунки двигать. Но ничего страшного, подвинул и полетел плавненько )

mejnkun
smotors:

осциляции наблюдаться, предется ползунки двигать.

есть такое…вообще с пятеркой все почемуто такие скептики были однако летает 2ва минуса ето серва и ограниченность моего контролера(раббит + 2внешних микса) в распределении питча по лучам

mejnkun

сегодня приложил коптер о планету,в снег с метров 7 упал передними лапами.рама не сломалась,хотя 2 винта ауфвидерзеин…рама (фюзеляж) или монок из стекловолокна примерно1мм тлщиной общий полетный вес сегодня 1940гр…

20 days later
mejnkun

вот дрон обзавелся навигационной подсветкой ,освещение питаетсьяот трехфазного моста с выхода контролера мотора,на столе все работает=запустил движок и освещение включилось ,не работает движок =темнота.

3 months later
mejnkun

нога растет из трикоптерного опыта,даи просто не люблю делать как все.дрон изначально задумывался как водоплавающий(живу у воды,работаю в море и 2е модели утонули)поворотный хвост планировался на случай отсутствия разнонаправленых винтов,установкамоторов под углом не интересна.

про дружбу=первый вариант был на трикоптерной прошивке(раббит контролер) два задних луча получались V миксерами из передних и заднего лучей.нокоптер очень резко реагировал на крен.хотя летал неплохо.2 вариантопять же трикоптерная прошивка но 2 луча(задних)микшировались миксерами из 3х лучей=слишком сложно и вялое управление по крену.последний вариант=использовался координатный микс кролика на 6 моторов, 6й мотор с координатами 0.0.передние и хвостовой луч в одну сторону два задних луча в другую,выход рудера с приемника идет на кролик и на вход гиры хк401,онаже нужна как ограничительугла поворота хвоста.
на данном етапе,поле замены контролеров скайвинг на мистери возникла проблема срыва синхры потому коптер щас не летает и ждет контролеры…

Covax

Виталий, попросите кока или боцмана, пусть снимет ваш полет уже во всей красе, над кораблем!)

mejnkun
Covax:

полет уже во всей красе,

mejnkun:

на данном етапе,поле замены контролеров скайвинг на мистери возникла проблема срыва синхры потому коптер щас не летает и ждет контролеры…

как только так сразу