Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Руслан а фото стедика более подробное можешь выложить.Работа его понравилась.Оригинально решил с консольной нагрузкой от объектива.
Оригинально решил с консольной нагрузкой от объектива
Там камера симметричная и конструкция тоже, но как быть если зеркалку поставить , то как ролл балансировать?
вот сайт создателя, не реклама! я написал им, попросил несколько фото. Конструкция, работа и правда четкая. если пришлют скину
Оригинально решил с консольной нагрузкой от объектива.
Это не совсем оригинальное решение! Точнее единственно верное решение для тяжелых камер но оно позаимствованно с самых первых диджиайских, а точнее еще преддиджиайских подвесов 😉
Причем позаимствована идея весьма близко к оригиналу, даже камера fs100 на прородителе подвеса от шведа тоже присутствовала;)
Полетал на даче у товарища и словил несколько раз странный глюк на прошивке BGC_2_0b3 (Новую не успел залить). Подвес был прикреплен жестко (демпфера забыл) и все вибрации коптера были на подвесе. После нескольких виражей на скорости подвесу свихнуло мозги, помогало только переподключение. Такое было 3 раза при быстрых полетах. Когда плавно летал, было все ок.
Буду искать причину
Буду искать причину
Нодо было гуи подключить и позырькать что там.Я думаю ошибки шины… у меня подобное было.
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Уже фотки есть
на платках от алексмоса
не реклама!
Руслан, пожалуйста, не пишите больше эту глупость!
После нескольких виражей на скорости подвесу свихнуло мозги, помогало только переподключение
Возможно что мозги целы, похоже просто был срыв (от перегрузок или потока воздуха), камера упала и подняться уже не смогла. Возможно и дисбаланс присутсвует. При больших I, магнитное поле крутится слишком быстро и действительно проблема есть - сложно “зацепить” ротор магнитным полем, оно легко проскакивает полюса. Для теста просто при тех жа настройках урони камеру и посмотри насколько легко ли она возвращается. Опять же, на борту и вибраций больше, поле постоянно “трясет”, что тоже ослабляет момент.
Запишу себе в TODO сделать детектирование таких ситуаций и временное ослабление I почти до нуля и усиление POWER на 10-20%.
что то я не понял, как делается 3я ось стабилизации? на сайте с контроллером, что в первом посте, вижу только 2х осевой стаб, хотя вроде обещали уже 3х осевой продавать
что то я не понял, как делается 3я ось стабилизации? на сайте с контроллером, что в первом посте, вижу только 2х осевой стаб, хотя вроде обещали уже 3х осевой продавать
На данный момент 3ая ось решается с помощью второго контроллера. Скоро выйдут доп.модули для подключения к основному контроллеру
на платках от алексмоса
Отличный результат! Только просьба выкладывайте в соседней ветке, про стедикамы.
Уже есть в наличии
А ссылки плз 😃
Нодо было гуи подключить и позырькать что там.Я думаю ошибки шины… у меня подобное было.
Нужно попробовать. Только дома не удавалось так заглючить мозг, а в поле ноутбук не брал. Хотя раньше небыло проблем с шиной. У меня проводок коротенький.
Возможно что мозги целы, похоже просто был срыв (от перегрузок или потока воздуха), камера упала и подняться уже не смогла. Возможно и дисбаланс присутсвует. При больших I, магнитное поле крутится слишком быстро и действительно проблема есть - сложно “зацепить” ротор магнитным полем, оно легко проскакивает полюса. Для теста просто при тех жа настройках урони камеру и посмотри насколько легко ли она возвращается. Опять же, на борту и вибраций больше, поле постоянно “трясет”, что тоже ослабляет момент.
Запишу себе в TODO сделать детектирование таких ситуаций и временное ослабление I почти до нуля и усиление POWER на 10-20%.
Леша, в руках при срывах хорошо возвращается, хоть и I - 0,5. Вибрации действительно были сильные. Но после посадки и попытке выровнять камеру руками, она все равно куда то выкручивалась и тряслась. Может и в самом деле ошибка шины. Если бы плата могла индицировать светодиодом ошибки.
Настроил вий на вывод pwm. при левом крене ext_fc_roll уменьшается, при отрицательном тангаже (нос вниз) ext_fc_pitch увеличивается. Как вообще должно быть? В мануале ничего нет про это.
Фоллоу мод не работает, хотя задано 100%. Включен спид мод по питчу. Он камерой крутит как положено.
Подскажите плиз. Вечером хотел пойти фпв летать в фоллоу моде.
Настроил вий на вывод pwm. при левом крене ext_fc_roll уменьшается, при отрицательном тангаже (нос вниз) ext_fc_pitch увеличивается. Как вообще должно быть? В мануале ничего нет про это.
Нужно калировать EXT GAIN (Усиление полетного контролллера) сначала. Тогда и folow заработает. Смена знака не принципиальна - при калибровке это исправится.
Заработало. Но фоллоу немного переруливает по крену. Крен рамы 30, а крен подвеса 45.
Покрутил значения гейна. Теперь работает так. При крене рамы до 25 градусов, крен подвеса равен крену рамы. При крене рамы более 25 подвес так и остается в положении 25º. Хотя вий меняет пвм до 30º.
Крен рамы смотрел на телефоне в ez gui. А крен подвеса в гуи на компе по фтди.
Очень удобно.
После нескольких виражей на скорости подвесу свихнуло мозги, помогало только переподключение. Такое было 3 раза при быстрых полетах. Когда плавно летал, было все ок.
Поддерживаю…, было такое. При тестах еще. Т. е. при резких эволюциях-мозги уходят в аут. Помогает только переподключение. Еще глюк замечен был. Слетают периодически настройки на дефолтные. Т. е. ПИДы-мощность настроил, откалибровал. Спустя какое то время (тесты) настройки сваливаются на дефолтные. Куда рыть и копать?
Опять же, на борту и вибраций больше, поле постоянно “трясет”, что тоже ослабляет момент.
Нет, в моём случае-сильных вибраций не было.
ЗЫ прошивка BGC_2_0b3
Еще глюк замечен был. Слетают периодически настройки на дефолтные.
Перепроверил ПИДы. Все ок, не слетели. В квартире минут 5 мотылял подвесом, пытался заглючить, но глюк не проявился. При срывах востанавливает положение.
Сань, вибрации очень сильно “вымывают” удержание