STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller

Solokirrik

Мотор по yaw работает. Enable all motors крутит все движки, кроме yaw (если его подключить к другому выходу, то и он работает). Косяк где-то в мозгах… Визуально всё цело, на мотор не подаётся вообще никакое напряжение, свободно вращается под действием внешних сил. >_<

SovGVD
Solokirrik:

Визуально всё цело, на мотор не подаётся вообще никакое напряжение, свободно вращается под действием внешних сил. >_<

Выгорел ключ?

Solokirrik
SovGVD:

Выгорел ключ?

Внешне всё цело 😦
Где, кроме чипдипа (за 1.8к) и али (минимум 30 дней) купить drv9313 ? М.б. на митинке кто знает место ?
Нашел

Skivorg

Парни подвес не плохой, но после не удачного приземления отломило к чертям собачим держатель мотора, ни кто не пробовал искать запчасти для рамы подвеса отдельно??
Готов купить если у кого завалялась лишняя.

9 days later
2099996
AndyGr:

Запаял сегодня диод в цепь питания. Померил - падение напряжения на нем 0.8В. Т.е. контроллер запитан от 11.8В максимум. Отлетал для тестов один аккум - зависаний не было.

Спасибо! И мне помогло=) У меня возле разъема питания на плате было написано +18В, еще где-то видел что диапазон вроде как 3-4S, а у меня аккум 6S, короче подключил я через БЕК, настроенный на 15,4В. Думал что-то среднее не повредит.
Уже что только не делал, какие только мануалы не прочитал, ничего не помогало, совсем не ожидал что в эту сторону рыть надо. Это хорошо что симптомы были вами описаны, у меня все так же, только зависание происходило физически, при манипулировании с передатчика по Pitch-у. Подстроил Бек на 11,8В и все заработало как следует.=)

Может заодно подскажет кто-нибудь:

  1. Какие установки из коробки лучше изменить для ГоуПрохи? Отрабатывает на первый взгляд не плохо, в реальном полете не тестировал.
  2. Как изменить настройку крайнего верхнего положения подвеса? Я не хочу вверх смотреть, хочу чтобы крайнее верхнее положение было 15 градусов от горизонтали вниз по Питчу.
=VABank=

При включении моторов или подключении питания от батарейки - вырубает imu. Копать в сторону решения проблемм с I2C ? Уже все перепробовал, кроме подключения через nt modul, ничего не помогает

=VABank=
=VABank=:

При включении моторов или подключении питания от батарейки - вырубает imu. Копать в сторону решения проблемм с I2C ? Уже все перепробовал, кроме подключения через nt modul, ничего не помогает

сам себе отвечу, помогло мнооого косичек и ферита.

zsm

Всем привет.
Решил собрать подвес на данном контроллере.
Вопрос к тем кто сам делал механику : подойдут ли 3 мотора 2805 140kv?

Плата такая, были проблемы с определением mpu6050 внешним, пока не пропаял контроллер. Так что продавца данного не советую.
Прошивку обновить тоже не получается не отвечает загрузчик STMки.
Но думаю дело дело в uart конверторе cp2102, он здесь по непонятным причинам у многих не заработал.
Жду на 340g.

zsm
rattis:

Чтобы обновить прошивку нужно снять защиту запись/чтение с проца.
Очень подробно здесь: www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Getting_Started#First…

Спасибо.
Что то не нашел там про это…
есть галочка убрать защиту в прошивальщике,
пробовал удерживая boot но ничего не получается все равно.

попробую через ch340g, ещё ST Link заказан (для других целей) на крайний случай им точно прошьется)

zsm

Заработало пока 2 оси с самодельным подвесом.
Всплыла опять проблема с i2c (куча ошибок, и как следствие отваливание датчика) , дело оказалось в некачественной обжимке клемм, помогла пропайка .

www.youtube.com/watch?v=-D5pE0GIbx4

Solokirrik

Написал продавцу насчёт проблем с подвесом, сказал, что если подключить мотор с yaw к другому контакту, то он работает. Продавец выразил соболезнования и выслал новый контроллер (уже в коробке) с датчиком (тот же MPU 6050, только на чуть другой плате).
Довольный забрал с почты, откалибровал датчик, выставил оси, прошёл setup. Мотор по yaw не работает на своём месте, после писка начинает трястись. 😦

Solokirrik

UPD: Пиды настроил, перестало трясти после включения. Yaw продолжает свободно болтаться.

Grec
Solokirrik:

UPD: Пиды настроил, перестало трясти после включения. Yaw продолжает свободно болтаться.

а мотор яв включен в настройках?

Solokirrik
Grec:

а мотор яв включен в настройках?

Да. Уже все состояния перепробовал. Сопротивления абсолютно никакого не оказывает. На других движках, если выключить, ощущается небольшая задемпфированность.

Напряжение на пинах нулевое.
Нашёл один такой случай

youtu.be/h85BraFWDEI

SovGVD

А я уже второй раз столкнулся с проблемой подвеса на морозе. Если взлететь не дождавшить “промерзания” подвеса, то через 1-2 минуты полета подвес начинает медленно кренится, а потом и вовсе дергаться по всем осям, после передергивания питания проблема исчезает летает нормально. Наблюдается при температуре ниже -10, при -7 отлетал 19 минут без косяков.

rattis
Solokirrik:

UPD: Пиды настроил, перестало трясти после включения. Yaw продолжает свободно болтаться.

У меня такая же фигня.
Только после того как я подлючил yaw мотор на другой канал выгорели 6 драйверов (
Найти их непросто. Стоимость такого количества с доставкой составит половину стоимости подвеса )))

Solokirrik
rattis:

У меня такая же фигня.
Только после того как я подлючил yaw мотор на другой канал выгорели 6 драйверов (
Найти их непросто. Стоимость такого количества с доставкой составит половину стоимости подвеса )))

Как-то грустно. Джин убежал. 😦
Уже примерялся к ценам.
Pitch - тире
Roll - одна точка
Yaw - две точки
Поменял местами Roll<–>Yaw во второй половине.

youtu.be/zLcUfY-G4us

neoi
SovGVD:

А я уже второй раз столкнулся с проблемой подвеса на морозе. Если взлететь не дождавшить “промерзания” подвеса, то через 1-2 минуты полета подвес начинает медленно кренится, а потом и вовсе дергаться по всем осям, после передергивания питания проблема исчезает летает нормально. Наблюдается при температуре ниже -10, при -7 отлетал 19 минут без косяков.

у меня теже симптомы, только передернуть питание не догадался подумал брак пощвеса.