omnibus f4 полетный контроллер
Всем привет, поставил на омнибас gps приемник с компасом, в inave все определилось горит голубым, настроил на апе удержание позиции, запускаю, взлетаю, включаю удержание позиции и коптер начинает потихоньку лететь назад и снижаться, в общем позицию не держит(( в чем может быть проблема?
Привет! То же самое! Сегодня пошел проверять жпс режимы первый раз. Компас откалибровал, все дела (кстати, настраивал всё по видео от Юлиана канал RC school models). Взлетаю включаю сначала удержание высоты (стик в центре) - вроде более менее удерживает. Далее включаю удержание позиции - квадрик начинает клонить в сторону, позицию не держит. Далее проверил возврат домой. Он возвращается нормально, но почему-то по дуге. И не совершает сам посадку, а когда долетает домой - начинает кружить надо мной пока не отключу.
Проблема с компасом.
Проблема с компасом.
И что делать? Новый приобретать? Или как-то можно настроить?
И что делать? Новый приобретать? Или как-то можно настроить?
А что за модуль?
Тот-же Юлиан говорил, что у Radiolink SE100 проблемы с компасом и не лечатся.
И симптомы, вроде, как раз похожие описывал.
И рекомендовал TS100
А что за модуль?
Mini Ublox M8N GPS Module NEO-M8N GPS
Со встроенным компасом
ориентация компаса правильная?
у меня антенна на 1см ниже ЖПС.
полеты по дуге это все равно компас
Парни, кто нибудь сталкивался?
No configuration received within 10 seconds, communication failed
НО, в режиме DFU подключается.
сын задев за провод usb во время манипуляций с контроллером (просто был воткнут в usb, даже не был открыт конфтгуратор и не прошивка) оторвал разъем на плате, разъем был возвращен мною на место, насколько качественно, это вопрос открытый…
Как не бился над контроллером, подключить и настроить через COM port не получается, последнее удачное подключение было на другой винде, сейчас стоит Win 7 ultimate 64 bit, раньше стояла Win 7 professional 32 bit, комп тот же, на котором на старой винде было все норм.
На новой Windows, равно как и на старой, по мануалу от продавца контролера airbot (omnibus pro v3) при помощи утилиты Zadig был установлен драйвер для stm32 bootloader WinUSB (v6.1.7600.16385).
Контроллер подключается в режиме DFU.
Пробовал выбирать разные прошивки в inav configurator 1.8, 1.9 OMNIBUSF4PRO, 1.8, 1.9 OMNIBUSF4PRO LEDSTRIPM5
В betaflight configurator 3.3.0, 3.2.5, 3.2.4 OMNIBUSF4SD.
Прошивал с галочкой и без (full chip erase).
Пробовал все то же самое на СОВЕРШЕННО НОВОМ, точно таком же, не тронутом после приезда контроллере.
что делать то???
Лог из INAV configurator:
2018-03-26 @ 00:17:22 – Running - OS: Windows, Chrome: 64.0.3282.186, Configurator: 1.9.2
2018-03-26 @ 00:17:23 – Loaded release information from GitHub.
2018-03-26 @ 00:18:46 – USB device successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:18:46 – Detected device with total flash size 1024 kiB
2018-03-26 @ 00:18:47 – Read protection not active
2018-03-26 @ 00:18:51 – Erased 256 kB of flash successfully
2018-03-26 @ 00:19:08 – USB device successfully closed
2018-03-26 @ 00:20:20 – Serial port successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:20:30 – No configuration received within 10 seconds, communication failed
Лог из betaflight configurator:
2018-03-26 @ 00:46:38 – Running - OS: Windows, Chrome: 63.0.3239.132, Configurator: 10.2.0
2018-03-26 @ 00:46:39 – Loaded release information for configurator from GitHub.
2018-03-26 @ 00:46:44 – Using cached release information for firmware releases.
2018-03-26 @ 00:47:00 – USB device successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:47:00 – Detected device with total flash size 1024 KiB
2018-03-26 @ 00:47:00 – Read protection not active
2018-03-26 @ 00:47:18 – Erased 1024 kB of flash successfully
2018-03-26 @ 00:47:42 – USB device successfully closed
2018-03-26 @ 00:48:18 – Serial port successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:48:28 – No configuration received within 10 seconds, communication failed
2018-03-26 @ 00:48:28 – Serial port successfully closed
Попробуйте вот эту утилитку.
Ставит пакетом все необходимые драйвера.
У меня после Zadig тоже не работало, а после этого завелось.
Правда у меня наоборот было… Для настройки подключалось, а в DFU нет.
Компас ориентирован правильно.
Вот я балда! Проблема действительно была в неправильно ориентированном компасе. Поставил флип 270 и теперь все ок!!!
к Мавикам не успел улететь, и хорошо 😃
При подключении сначала 3S или 4S, а потом USB все было ок.
Вчера при подключенном USB, черт дернул воткнуть 4S. Просто загорелся зеленый светодиод и непрерывно включился буззер.
Итог: выгорел пятиногий U6, диодная сборка возле буззера ну и сам STM32F405.
Причем пятиногий сгорел правильно, на выходе было 0,6В. У STM-ки короткого по питанию 3,3В нет.
STM-ка перестала подавать сигналы на USB. Ну и что еще выгорело неизвестно.
Ночи доброй! А не могли бы вы отметить где именно эти диоды ? У меня такая же ситуация, уже и перепаял STM, на стабах всё четко 3.3 вольта. На STM тоже подается 3.3 вольта. Но гадость эта зелёная горит хоть ты тресни.
Попробуйте вот эту утилитку.
Большое человеческое спасибо! не с первого раза, почему-то (сначала пробовал запускать утилитку подключаясь в режиме DFU, но потом понял что она сама ставит все необходимой, и ей, как мне показалось все равно, в каком режиме подключен полетник), но в итоге драйвера стали и я попал в конфигуратор inav.
не с первого раза, почему-то
Да, судя по отзывам с первого раза она вылетает с глюком всегда и везде.
Но гадость эта зелёная горит хоть ты тресни
-
Диодная сборка (это трехлапая микросхема) возле контактов буззера.
-
Если стоит новая STM-ка, то её вероятней всего нужно прошить. Нажать кнопку, подать питание, увидеть режим DFU на компе ну собственно прошить.
Диодная сборка (это трехлапая микросхема) возле контактов буззера.
Если стоит новая STM-ка, то её вероятней всего нужно прошить. Нажать кнопку, подать питание, увидеть режим DFU на компе ну собственно прошить.
Это я уже все проделывал. Даже кнопку выпаял, думал что она не работает. Буду проверять диодную сборку
Это я уже все проделывал
А как комп видит полетник после подключения к USB?
Всем привет! Сегодня случилось не понятное. Полетник omnibus f4 pro v3 с gps Mini Ublox M8N GPS Module NEO-M8N GPS. Inav 1.9. Возврат домой при потере сигнала настроен.
Отлетел на 700 с копейками метров - стал срабатывать фэйлсэйв и возврат домой. Затем сигнал через несколько секунд восстановился. Но затем что-то произошло, отключились моторы и квадрик просто упал, не выполнив возврат. Хорошо, что летаю с gps маячком. У кого какие мысли?
Очень похоже, что отказал 1 рег, мотор или отлетел винт (точнее по таким данным не сказать).
Всем привет. Нужна помощь в небольшой казалось бы проблеме. (Контроллер Omnibus f4 pro v3) Решил я залачить контроллер полиуретановым лаком, и заодно припаял парралельно кондер 25в. 1000мкф. к силовым контактам аккума. После этого конроллер перестал включатся. Только моторы при подключении питания пискнут и все. От usb компьютера все нормально, все работает. Визуально на плате ничего не видно чтоб сгорело. Не сталкивался никто с таким?