omnibus f4 полетный контроллер

bernie

Сломался USB разъем. Можно напрямую подцепить USB кабель к UART1?

tuskan
bernie:

Сломался USB разъем. Можно напрямую подцепить USB кабель к UART1?

нет нужен адаптер.
разъем то не проще перепаять?

vetal2491
tuskan:

если внешний - на косу ферритовое колечко.

Спасибо ОГРОМНОЕ. Повесил колечко и ушли следующие проблемы: ошибки шины i2c, пропал унитазинг!!!

tuskan

Это логично, ошибки по шине приводят к тому, что показания компаса приходят дискретно, вот и унитазит

RomanNV

Взял на Алике Омнибас Ф4 в3 про месяца полтора назад. Валялся без дела. Решил на праздники на новом коптере полетать. Собрал, пошёл шить и настраивать ПК. Комп контроллер видит, реагирует на движение, но приёмыш не видит. Так же не включаются камера и передатчик. Начал проверять питание. На всех пинах, где написано +5в напруга оказалась 3,2в. Хотя после ВЕСа 4.9в. На пинах RAM, 0,2в. Что самое интересное, даже пины RAM на камере и на перемычке не звонятся между собой! Это уже косяк в разводке платы получается.
И продавцу уже прентензию не предъявить, времени ушло много после подтверждения заказа. Разозлился я и пошёл на сайт Айрбота покупать оригиналы.

rc468
RomanNV:

И продавцу уже прентензию не предъявить, времени ушло много после подтверждения заказа. Разозлился я и пошёл на сайт Айрбота покупать оригиналы.

Еще не все перешли на Матёк? 😃 У меня последний Омнибус остался, пока держится.

tuskan
RomanNV:

Разозлился я и пошёл на сайт Айрбота покупать оригиналы.

купи Kakute, оригинал от аирбота примерно такой же, как его клоны.
Ошибки в разводке перенесены в точности на клоны, только это еще сдобрено удешевлением компонентов
еще нормальны полетник от Ичайн - который от Stack X F4, и стоит 1700р и у него на борту VTX на 200 миливатт (вполне приличный)

vetal2491

Какой scale и offset нужно ставить на датчик тока? По умолчанию у меня стоит 400 и 0 - показывает расход не правильно. Какие у вас стоят значения???

tuskan
vetal2491:

Какой scale и offset нужно ставить на датчик тока?

Да просто подбирать надо, каждый Ляо свою соплю повесил

rc468

Стоял омнибус на трикоптере, серва управлялась с выхода мотора 6. когда поставил видеопередатчик, заметил кривое ОСД, решил обновиться до Инав 1.9.1.
Обновился, серва перестала работать. В конфигураторе во вкладке “Моторы” я вижу, что значение S6 меняется как при поворотах коптера, так и управлением с пульта. Серву проверял отдельным тестером - работает.
Получается, что серва рабочая, полетник тоже выдает нужный сигнал куда надо, но в результате - серва не работает. Не понимаю, что делать. Как можно проверить проверить наличие сигнала в проводе с S6? Мультиметром можно это сделать? В ресурсах 6-й мотор назначен на A08.

P.S. Прошился обратно на 1.8, никакого толка. Фактически не работает выход S6.

RomanNV
rc468:

… Мультиметром можно это сделать?

Можно, если измерять напряжение через RC цепочку. Удобнее конечно осциллографом. Его можно из звуковой карты в компе даже сделать. Можно, если другой сервы нет, регуль с двигателем повесить на этот выход…

rc468
RomanNV:

Можно, если измерять напряжение через RC цепочку. Удобнее конечно осциллографом. Его можно из звуковой карты в компе даже сделать. Можно, если другой сервы нет, регуль с двигателем повесить на этот выход…

Другая серва есть, вешал, не работает. Обе сервы работают от сервотестера.

ssilk
rc468:

Фактически не работает выход S6.

В теме по матеку или айнаву, коллега пересобирал прошивку, чтобы серва работала, посмотрите…

Хотя, ему вроде бы надо было сервой с пульта управлять…

rc468
ssilk:

В теме по матеку или айнаву, коллега пересобирал прошивку, чтобы серва работала, посмотрите…

Спасибо. Там не надо (не должно быть так) ничего пересобирать. Потому что все работало на самых обычных прошивках и настройках. Сейчас не работает. Умер выход 6, значит умер. Я решил ставить Матёк, омнибусы к черту, достали. Я не знаю, может есть волшебные омнибусы хорошие, но конкретно этот мне обошелся в 1700 рублей и он же с батарейкой 4S сжег еще два гпс-модуля на 1600 рублей. Хватит.

GreenLord
rc468:

Обновился, серва перестала работать

Может во вкладке Configuration поставить параметры servo refresh rate и ESC refresh rate по 50Hz и в ESC protocol - STANDART.

Fakter

Доброго времени!
Пожалуйста подскажите что не так.

Контроллер Omnibus Betaflight 3.1.5 F4 V2

GPS gps ublox neo-m8n

Приёмник Frsky XM + Микро D16 SBUS

Прошивка
cdn1.savepice.ru/…/738cc2c0eeac03c9d623045c877694b…

Настройки следующие cdn1.savepice.ru/…/5a0a21fc51d53ab94e43f289d4f7c27…
cdn1.savepice.ru/…/0997d5f70483ec7fee040b267428ade…

GPS фиксации нет cdn1.savepice.ru/…/65b18a41724f17e5622d07e9c046901…

На пульт не реагирует cdn1.savepice.ru/…/9342d4922dbb38291c0af2ff393632c…

Подсоединение cdn1.savepice.ru/…/42ca074fe1faa9421a13acd0314548a…
Что не так? (

rc468
GreenLord:

Может во вкладке Configuration поставить параметры servo refresh rate и ESC refresh rate по 50Hz и в ESC protocol - STANDART.

Оно так и стоит и всегда стояло.
Дальше - круче. Новый Матёк CTR, подпаял серву - та же фигня. Конфигуратор показывает, что данные в S6 идут, серва молчит.

vetal2491

Ты и gps и приемник припаял на uart1 поэтому и не работает. Приемник оставить на месте и gps подключи к юарт6

rc468
rc468:

Новый Матёк CTR, подпаял серву - та же фигня.

Не, там оказывается серва стоит на S1. Работает. А вот омнибус как ни бился - не работает.