Walkera QR X350

cylllka
NARAJANA:

И что даст пищалка, если автопосадка происходит при напряжении 3,9в.?

Я к тому, что бы ее выключить или делителем напряжение снизить. Всегда летал с пищалклй на коптерах и никаких проблем с этим небыло.

NARAJANA

Сделал небольшую доработку квадрика, заменил контрольные светодиоды зеленого цвета на красные. При полете ночью на большом расстоянии они дезориентируют, на передних лучах у квадрика зеленые огни, на задних красные и в то-же время сзади очень ярко светятся зеленым контрольные светодиоды и сбивают с толку. На круглой плате предусмотрена установка двух безкорпусных светодиодов с раздельными выводами, а запаян только один- зеленый. Просто припаял второй- красный и перепаял провода на другую пару выводов.

Я к тому, что бы ее выключить или делителем напряжение снизить.

Дык я так и поступил, снизил с 3,85в до 3,45в и летаю по таймеру.

NARAJANA

Появилась прошивка V1.23. Но почему- то файл бин похож на V1.1. Вроде как аналогично V1.2, но поправляет проблемы с ранней отсечкой. Мне V1.1 не помогла, разница всего на 0,1В была, все равно рано отрубался. Мод с подбором резистора ИМХО лучше.

aserv

Так эта прошивка вроде как V1.1 . По крайней мере ссылка на нее ведет. Пришел комплект OSD ( Remzibi OSD). На столе завелся сразу. Но с GPS еще не экспериментировал. Думаю, должно заработать со штатным модулем Walkera. Внутри корпуса места для установки нет. Если все заработает повешу на брюхо.

aserv

Игорь, там ссылки ведут на заплатку V1.1 от 2013-10-24

aserv

C Remzibi OSD сегодня не получилось 😦

pinco

Ого, Валкера разошлась и инструкцию даже сделала;-)
Лучше бы написала шо нового в этой версии(((

pinco

что там буржуины на своих форумах пишут про новую прошивку?

pinco

для меня актуален вопрос отсечки по питанию

может не прийдется мод делать на выходные 😉

Робби
pinco:

Лучше бы написала шо нового в этой версии(((

Прошивка V1.3 Была установленна вчера вечером и сегодня есть результаты теста.
Работа над ошибками. Ребята хорошо поработали. Во первых. Время полета возрасло на 2-3 минуты. Никак лавры Фантика 2 замахнулись? Устал пилотировать чес слова. Думал что акк не сядет никогда)) И это с учетом минс -9! Я успел пока летал покурить 2 раза!! с зависанием на месте.
И сильно нагружал систему!
Второе - это пирокомпесация товарищи появилась!!! Что не может не радовать, стало еще безопаснее летать! Ура!
Причем это самое радикальное изменение, просто зажимайте стик вправо или влево и он на месте будет вращаться!!
И я не вытерпел и решил летать постоянно вращаясь - это было круто… раньше о таком только мечтать мог!
Прямо как на том видео, что тут так сильно облизывались)) А нам бы так, а нам бы так когда летать - время пришло что ли? А да в этом режиме машина обсалютно не скачет по высоте это +9 сразу. Тоесть как на видео, нет поганых скачков и завалов, как было ранее!
Класс + 5 сразу.
И автопосадка потерпела изменения. Коптер если низко летит, то сначало он поднимается в небо, как Наза прямо и только потом летит к месту взлета сразу +5. Летит ктсати, медленее чем было а это возможно минус, пока не ясно. А если Вы уже высоко в небе, тогда он не поднимается а сразу летит к месту посадки.
Ну и сокрость посадки без изменений.

Отлетал только один акк. И это первое впечатление. Мне больше и больше начинает нарвится эта техника.
Обычно я не пишу на форуме больше, а тут решился поделиться с Вами пользователи.
P.S Видно в мозгах есть еще порох в пороховницах!
Боюсь что 1.4 уже точно заставит рот раскрыть на полную, если узнаем что и компу подключается и точки прописываются - а хотя в связи с поледними изменениями уже не удивлюсь! И точка!

P.S.S Надеюсь это не только мой экземпляр будет себя так вести. Очень надеюсь что ребята наконец увиличат время полета без модов. Ну реально долгоооо 14, 5 минут получилось без камеры правда на не сильно заряженном акке. Так -то!

P.S.S.S Надеюсь это послание многих заставит задуматься, что купить… Фантика или Валкеру.
А может Фантик 2 всё равно лучше? Увы и цена за 1000 зеленых бумаг…
Надежность - радует. Больше меня техника ни разу не пыталась подвести) Всё летает и крутится!

NARAJANA

Как-то все сумбурно, половины написанного вообще не понял. Что за пирокомпенсация? Он и на старых прошивках нормально пируэтил, завалов не замечал, только по ветру сносит. В каком режиме проверялось, ручном или удержание в точке? Возвращение домой с набором высоты как у Назы- это да, интересно. 14,5 минут на обычном акку 2200мАч- очень сомневаюсь. Какое напряжение на нем после посадки? И как я понял, алгоритм автопосадки не изменился? Замигал зеленый, и через пару секунд малый газ и падение с неба куда попало?

pinco

“14,5 минут” “на не сильно заряженном акке” - огооооо!!!

Робби

В доказательство снял видео правда долго заливаться будет. Сегодня 14 минут 5 минут снова отлетал!
Второй вылет показал - что коптер при возврате домой не стал подниматься в небо(( Обидно(( хотя сразу после прошивки это было.
Нужно наблюдать. Второй вылет показал что он реально возвращается как и раньше. Эх…

pinco

не мерял сколько на банках осталось напруги?

NARAJANA

Китайцы убрали с сайта прошивку V1.3. Что-то нечисто тут.

NARAJANA

Я успел, завтра выложу куда- нибудь. Но думаю, неспроста ее убрали. Наверное какие-то серьезные глюки выявлены.
Меня вполне устраивает, как работает 1.2 и мод с резистором на 27кОм. Летает очень стабильно, возврат домой работает исправно. Но хотелось- бы полет по маршруту, облет точки по кругу, следование за движущимся объектом, управление с Андроид-планшета. Оттого серьезно рассматриваю вариант замены стоковых мозгов на Ардупилот.