Walkera QR X350
И что даст пищалка, если автопосадка происходит при напряжении 3,9в.?
Я к тому, что бы ее выключить или делителем напряжение снизить. Всегда летал с пищалклй на коптерах и никаких проблем с этим небыло.
Сделал небольшую доработку квадрика, заменил контрольные светодиоды зеленого цвета на красные. При полете ночью на большом расстоянии они дезориентируют, на передних лучах у квадрика зеленые огни, на задних красные и в то-же время сзади очень ярко светятся зеленым контрольные светодиоды и сбивают с толку. На круглой плате предусмотрена установка двух безкорпусных светодиодов с раздельными выводами, а запаян только один- зеленый. Просто припаял второй- красный и перепаял провода на другую пару выводов.
Я к тому, что бы ее выключить или делителем напряжение снизить.
Дык я так и поступил, снизил с 3,85в до 3,45в и летаю по таймеру.
Появилась прошивка V1.23. Но почему- то файл бин похож на V1.1. Вроде как аналогично V1.2, но поправляет проблемы с ранней отсечкой. Мне V1.1 не помогла, разница всего на 0,1В была, все равно рано отрубался. Мод с подбором резистора ИМХО лучше.
Так эта прошивка вроде как V1.1 . По крайней мере ссылка на нее ведет. Пришел комплект OSD ( Remzibi OSD). На столе завелся сразу. Но с GPS еще не экспериментировал. Думаю, должно заработать со штатным модулем Walkera. Внутри корпуса места для установки нет. Если все заработает повешу на брюхо.
Странно, а тут про эту прошивку нет инфы!
Игорь, там ссылки ведут на заплатку V1.1 от 2013-10-24
исправил ссылку
прикольно написали: “(only for Walkera battery)”
C Remzibi OSD сегодня не получилось 😦
Вышла новая прошивка V1.3
Ого, Валкера разошлась и инструкцию даже сделала;-)
Лучше бы написала шо нового в этой версии(((
что там буржуины на своих форумах пишут про новую прошивку?
Пока тестируют.
для меня актуален вопрос отсечки по питанию
может не прийдется мод делать на выходные 😉
Лучше бы написала шо нового в этой версии(((
Прошивка V1.3 Была установленна вчера вечером и сегодня есть результаты теста.
Работа над ошибками. Ребята хорошо поработали. Во первых. Время полета возрасло на 2-3 минуты. Никак лавры Фантика 2 замахнулись? Устал пилотировать чес слова. Думал что акк не сядет никогда)) И это с учетом минс -9! Я успел пока летал покурить 2 раза!! с зависанием на месте.
И сильно нагружал систему!
Второе - это пирокомпесация товарищи появилась!!! Что не может не радовать, стало еще безопаснее летать! Ура!
Причем это самое радикальное изменение, просто зажимайте стик вправо или влево и он на месте будет вращаться!!
И я не вытерпел и решил летать постоянно вращаясь - это было круто… раньше о таком только мечтать мог!
Прямо как на том видео, что тут так сильно облизывались)) А нам бы так, а нам бы так когда летать - время пришло что ли? А да в этом режиме машина обсалютно не скачет по высоте это +9 сразу. Тоесть как на видео, нет поганых скачков и завалов, как было ранее!
Класс + 5 сразу.
И автопосадка потерпела изменения. Коптер если низко летит, то сначало он поднимается в небо, как Наза прямо и только потом летит к месту взлета сразу +5. Летит ктсати, медленее чем было а это возможно минус, пока не ясно. А если Вы уже высоко в небе, тогда он не поднимается а сразу летит к месту посадки.
Ну и сокрость посадки без изменений.
Отлетал только один акк. И это первое впечатление. Мне больше и больше начинает нарвится эта техника.
Обычно я не пишу на форуме больше, а тут решился поделиться с Вами пользователи.
P.S Видно в мозгах есть еще порох в пороховницах!
Боюсь что 1.4 уже точно заставит рот раскрыть на полную, если узнаем что и компу подключается и точки прописываются - а хотя в связи с поледними изменениями уже не удивлюсь! И точка!
P.S.S Надеюсь это не только мой экземпляр будет себя так вести. Очень надеюсь что ребята наконец увиличат время полета без модов. Ну реально долгоооо 14, 5 минут получилось без камеры правда на не сильно заряженном акке. Так -то!
P.S.S.S Надеюсь это послание многих заставит задуматься, что купить… Фантика или Валкеру.
А может Фантик 2 всё равно лучше? Увы и цена за 1000 зеленых бумаг…
Надежность - радует. Больше меня техника ни разу не пыталась подвести) Всё летает и крутится!
Как-то все сумбурно, половины написанного вообще не понял. Что за пирокомпенсация? Он и на старых прошивках нормально пируэтил, завалов не замечал, только по ветру сносит. В каком режиме проверялось, ручном или удержание в точке? Возвращение домой с набором высоты как у Назы- это да, интересно. 14,5 минут на обычном акку 2200мАч- очень сомневаюсь. Какое напряжение на нем после посадки? И как я понял, алгоритм автопосадки не изменился? Замигал зеленый, и через пару секунд малый газ и падение с неба куда попало?
“14,5 минут” “на не сильно заряженном акке” - огооооо!!!
В доказательство снял видео правда долго заливаться будет. Сегодня 14 минут 5 минут снова отлетал!
Второй вылет показал - что коптер при возврате домой не стал подниматься в небо(( Обидно(( хотя сразу после прошивки это было.
Нужно наблюдать. Второй вылет показал что он реально возвращается как и раньше. Эх…
не мерял сколько на банках осталось напруги?
Китайцы убрали с сайта прошивку V1.3. Что-то нечисто тут.
блин, не успел качнуть(((
Я успел, завтра выложу куда- нибудь. Но думаю, неспроста ее убрали. Наверное какие-то серьезные глюки выявлены.
Меня вполне устраивает, как работает 1.2 и мод с резистором на 27кОм. Летает очень стабильно, возврат домой работает исправно. Но хотелось- бы полет по маршруту, облет точки по кругу, следование за движущимся объектом, управление с Андроид-планшета. Оттого серьезно рассматриваю вариант замены стоковых мозгов на Ардупилот.