Walkera QR X350

Робби
pinco:

Лучше бы написала шо нового в этой версии(((

Прошивка V1.3 Была установленна вчера вечером и сегодня есть результаты теста.
Работа над ошибками. Ребята хорошо поработали. Во первых. Время полета возрасло на 2-3 минуты. Никак лавры Фантика 2 замахнулись? Устал пилотировать чес слова. Думал что акк не сядет никогда)) И это с учетом минс -9! Я успел пока летал покурить 2 раза!! с зависанием на месте.
И сильно нагружал систему!
Второе - это пирокомпесация товарищи появилась!!! Что не может не радовать, стало еще безопаснее летать! Ура!
Причем это самое радикальное изменение, просто зажимайте стик вправо или влево и он на месте будет вращаться!!
И я не вытерпел и решил летать постоянно вращаясь - это было круто… раньше о таком только мечтать мог!
Прямо как на том видео, что тут так сильно облизывались)) А нам бы так, а нам бы так когда летать - время пришло что ли? А да в этом режиме машина обсалютно не скачет по высоте это +9 сразу. Тоесть как на видео, нет поганых скачков и завалов, как было ранее!
Класс + 5 сразу.
И автопосадка потерпела изменения. Коптер если низко летит, то сначало он поднимается в небо, как Наза прямо и только потом летит к месту взлета сразу +5. Летит ктсати, медленее чем было а это возможно минус, пока не ясно. А если Вы уже высоко в небе, тогда он не поднимается а сразу летит к месту посадки.
Ну и сокрость посадки без изменений.

Отлетал только один акк. И это первое впечатление. Мне больше и больше начинает нарвится эта техника.
Обычно я не пишу на форуме больше, а тут решился поделиться с Вами пользователи.
P.S Видно в мозгах есть еще порох в пороховницах!
Боюсь что 1.4 уже точно заставит рот раскрыть на полную, если узнаем что и компу подключается и точки прописываются - а хотя в связи с поледними изменениями уже не удивлюсь! И точка!

P.S.S Надеюсь это не только мой экземпляр будет себя так вести. Очень надеюсь что ребята наконец увиличат время полета без модов. Ну реально долгоооо 14, 5 минут получилось без камеры правда на не сильно заряженном акке. Так -то!

P.S.S.S Надеюсь это послание многих заставит задуматься, что купить… Фантика или Валкеру.
А может Фантик 2 всё равно лучше? Увы и цена за 1000 зеленых бумаг…
Надежность - радует. Больше меня техника ни разу не пыталась подвести) Всё летает и крутится!

NARAJANA

Как-то все сумбурно, половины написанного вообще не понял. Что за пирокомпенсация? Он и на старых прошивках нормально пируэтил, завалов не замечал, только по ветру сносит. В каком режиме проверялось, ручном или удержание в точке? Возвращение домой с набором высоты как у Назы- это да, интересно. 14,5 минут на обычном акку 2200мАч- очень сомневаюсь. Какое напряжение на нем после посадки? И как я понял, алгоритм автопосадки не изменился? Замигал зеленый, и через пару секунд малый газ и падение с неба куда попало?

pinco

“14,5 минут” “на не сильно заряженном акке” - огооооо!!!

Робби

В доказательство снял видео правда долго заливаться будет. Сегодня 14 минут 5 минут снова отлетал!
Второй вылет показал - что коптер при возврате домой не стал подниматься в небо(( Обидно(( хотя сразу после прошивки это было.
Нужно наблюдать. Второй вылет показал что он реально возвращается как и раньше. Эх…

pinco

не мерял сколько на банках осталось напруги?

NARAJANA

Китайцы убрали с сайта прошивку V1.3. Что-то нечисто тут.

NARAJANA

Я успел, завтра выложу куда- нибудь. Но думаю, неспроста ее убрали. Наверное какие-то серьезные глюки выявлены.
Меня вполне устраивает, как работает 1.2 и мод с резистором на 27кОм. Летает очень стабильно, возврат домой работает исправно. Но хотелось- бы полет по маршруту, облет точки по кругу, следование за движущимся объектом, управление с Андроид-планшета. Оттого серьезно рассматриваю вариант замены стоковых мозгов на Ардупилот.

cylllka
NARAJANA:

Оттого серьезно рассматриваю вариант замены стоковых мозгов на Ардупилот.

Только хотел написать 😃 И правильно сделаете, т.к. независимо от китайских ручек сами сможете все настроить.

Робби
NARAJANA:

Я успел, завтра выложу куда- нибудь. Но думаю, неспроста ее убрали. Наверное какие-то серьезные глюки выявлены.

Или судебных исков испугались))) Я же два вылета сделал. И мне она очень понравилась!
А вот коптер после мигания диода не падает через 2 сек.

pinco

ну что, поздравляю тебя!
это здорово!!!
теперь даже с камерой и подвесом он будет летать достаточно долго!

это 1.3 прошивка?

Робби
pinco:

это 1.3 прошивка?

Да, это она.

Робби:

В доказательство снял видео правда долго заливаться будет. Сегодня 14 минут 5 минут снова отлетал!

Это и есть видео вылета

pinco

ты не смотрел после этого полета сколько зарядка залЪет в аккум при последующей зарядке?

Робби
pinco:

ты не смотрел после этого полета сколько зарядка залЪет в аккум при последующей зарядке?

Сегодня посмотрю. Зарядка была. А что думаешь акк уничтожает что ли?

pinco

хочу потом посмотреть как будет у меня

Робби

Третий вылет на прошивке V1.3. И так. Полет совершался в крайне максимальных режимах полета, для не понятливых -когда резко перемещаем коптер по полю, гоняем вверх, вниз. Время вылета составило :14.5 минут. Разряд составил 3.65 на банку.
Загнал его высоко, далеко, как было раньше, отвернулся покурить, ранее он очень долго спускался с высоты подобной на прошлых версиях прошивки. А тут странное завывание двигателей смотрю а он уже рядом у земли, хотя был очень высоко, ели различим глазом.
А я был удивлен - поэтому намеренно снова его загнал высоко и наблюдал за спуском - в определенный момент коптер просто стремительно падает с неба быстро блиближаясь к земле, ну что-же, похвально. Всё же есть изменения в автопосадке. Хотя возврат домой более так не работал как я писал выше.
Так же, провел эксперемент, разогнал сильно коптер и сразу включил возврат домой - отлично, он стабилизировался и благополучно вернулся домой. Я сегодня буду праздновать по случаю успешных испытаний.
А да… полетал в режиме удержания высоты, изменения есть, но не значительные.
Но уже комфортнее в этом режиме летать.
Всем желаю успехов в новых испытаниях и обязательно перепрошиваться.
С этой прошивкой чувсвую себя более уверенно! Даже уже стал доверять!
А вот глюков никаких не обнаружил. Ранее их было намного больше)

aserv

Ром, выкладывай видео, хоть с тобой полетаем и порадуемся новой прошивке! У нас погода нелетная, дождь со снегом и ветер. Вот у меня так и не получилось remzibi законнектить к штатному модулю GPS. После бинда GPS начинает передавать данные в протоколе, отличном от NMEA, OSD его не понимает просто. Похоже, валкеровский контроллер вливает в него тот самый файл GPS_EEPROM, переводя его в бинарный режим передачи. Буду ставить отдельный модуль GPS для OSD.

Робби

Сергей, так я выкладывал всю ночку, вчера. Качество не очень((( И что-то нет желания ночью снимать с камеры Го про 3+ BE