Walkera QR X350

NARAJANA

Я успел, завтра выложу куда- нибудь. Но думаю, неспроста ее убрали. Наверное какие-то серьезные глюки выявлены.
Меня вполне устраивает, как работает 1.2 и мод с резистором на 27кОм. Летает очень стабильно, возврат домой работает исправно. Но хотелось- бы полет по маршруту, облет точки по кругу, следование за движущимся объектом, управление с Андроид-планшета. Оттого серьезно рассматриваю вариант замены стоковых мозгов на Ардупилот.

cylllka
NARAJANA:

Оттого серьезно рассматриваю вариант замены стоковых мозгов на Ардупилот.

Только хотел написать 😃 И правильно сделаете, т.к. независимо от китайских ручек сами сможете все настроить.

Робби
NARAJANA:

Я успел, завтра выложу куда- нибудь. Но думаю, неспроста ее убрали. Наверное какие-то серьезные глюки выявлены.

Или судебных исков испугались))) Я же два вылета сделал. И мне она очень понравилась!
А вот коптер после мигания диода не падает через 2 сек.

pinco

ну что, поздравляю тебя!
это здорово!!!
теперь даже с камерой и подвесом он будет летать достаточно долго!

это 1.3 прошивка?

Робби
pinco:

это 1.3 прошивка?

Да, это она.

Робби:

В доказательство снял видео правда долго заливаться будет. Сегодня 14 минут 5 минут снова отлетал!

Это и есть видео вылета

pinco

ты не смотрел после этого полета сколько зарядка залЪет в аккум при последующей зарядке?

Робби
pinco:

ты не смотрел после этого полета сколько зарядка залЪет в аккум при последующей зарядке?

Сегодня посмотрю. Зарядка была. А что думаешь акк уничтожает что ли?

pinco

хочу потом посмотреть как будет у меня

Робби

Третий вылет на прошивке V1.3. И так. Полет совершался в крайне максимальных режимах полета, для не понятливых -когда резко перемещаем коптер по полю, гоняем вверх, вниз. Время вылета составило :14.5 минут. Разряд составил 3.65 на банку.
Загнал его высоко, далеко, как было раньше, отвернулся покурить, ранее он очень долго спускался с высоты подобной на прошлых версиях прошивки. А тут странное завывание двигателей смотрю а он уже рядом у земли, хотя был очень высоко, ели различим глазом.
А я был удивлен - поэтому намеренно снова его загнал высоко и наблюдал за спуском - в определенный момент коптер просто стремительно падает с неба быстро блиближаясь к земле, ну что-же, похвально. Всё же есть изменения в автопосадке. Хотя возврат домой более так не работал как я писал выше.
Так же, провел эксперемент, разогнал сильно коптер и сразу включил возврат домой - отлично, он стабилизировался и благополучно вернулся домой. Я сегодня буду праздновать по случаю успешных испытаний.
А да… полетал в режиме удержания высоты, изменения есть, но не значительные.
Но уже комфортнее в этом режиме летать.
Всем желаю успехов в новых испытаниях и обязательно перепрошиваться.
С этой прошивкой чувсвую себя более уверенно! Даже уже стал доверять!
А вот глюков никаких не обнаружил. Ранее их было намного больше)

aserv

Ром, выкладывай видео, хоть с тобой полетаем и порадуемся новой прошивке! У нас погода нелетная, дождь со снегом и ветер. Вот у меня так и не получилось remzibi законнектить к штатному модулю GPS. После бинда GPS начинает передавать данные в протоколе, отличном от NMEA, OSD его не понимает просто. Похоже, валкеровский контроллер вливает в него тот самый файл GPS_EEPROM, переводя его в бинарный режим передачи. Буду ставить отдельный модуль GPS для OSD.

Робби

Сергей, так я выкладывал всю ночку, вчера. Качество не очень((( И что-то нет желания ночью снимать с камеры Го про 3+ BE

slava67

Скажите пожалуйста а в Москве или области есть у кого шнурок что бы прошить контроллер? Продавать ,ни кто не продает.((

aserv

Одолжу попользоваться. С возвратом только. Преображенка,комсомольская.

pinco
Робби:

Время вылета составило :14.5 минут. Разряд составил 3.65 на банку.

Для того чтобы летать как у тебя нужно сначала раздолбать его вдрыск (как ты), а потом будет ЩАстье, а я только одну ногу трижды поломал и немного треснула нижняя часть корпуса;-)

ПЫСЫ
подвес для камеры будешь покупать?