Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom
Греется капитально
Это хорошо! Значит есть чему греться! )))
Буду себе такой заказывать - очень он мне внешне нравится, да и отзывы вроде неплохие.
Это хорошо! Значит есть чему греться! )))
Буду себе такой заказывать - очень он мне внешне нравится, да и отзывы вроде неплохие.
У меня такой:
m.banggood.com/…/Eachine-700tvl-13-Cmos-FPV-110148…
Маленький, греется, вродебы пашет нормально. В отзывах читал что сильный канал Е4, Сам дальше 250-300м не летал.
Позапускал я свой гексачирсон…
А время сильно упало от двух лишних движков ? Сколько вес получился ?
А время сильно упало от двух лишних движков ? Сколько вес получился ?
Не засекал. Посмотрел логи, бешеные вибрации на мозг - делаю демпферы. Сегодня, если успею полетаю еще - засеку. У меня там движки 2212 но гораздо слабее чирсоновских с 8ми пропами. Позже куплю еще два тарота и винты 9443. Остальные 4 отпаяю со своего таррота. Тогда и можно будет засекать =)
Зато управляемость отличная - нос держит как вкопаный - может даже и 3я ось подвеса не нужна =)
АААА ! Я тоже так хочЮ ! Мой-то Чирик пока на х600 переехал - обрезание до 450 оставляют ладонь между 10.45 пропами ! теперь и антеннки можно разнести !
думаю - выкидывать распредплату (поставить 5В ДС-ДС и пищалку на акум) или пока так полетать (после краша ещё недособрал - всё … выкосы демпфирую … 😁) ?
думаю - выкидывать распредплату
Я с чирика взял только контроллер и приемник. Питание взял с 5в UBEC. Нужно включить в приемник в разъем Bat. С приемника питание пойдет на контроллер.
Я с чирика взял только контроллер и приемник
… А если хорошо подумать … можно было бы … и это Ему оставить … 😂
Посмотрел логи, бешеные вибрации на мозг - делаю демпферы.
В общем в логах по вибрациям был такой ужас(горизонтальные линии показывают предльный допустимый разброс):
Следовательно, родной скотч в 2 слоя очень убого спасает от вибраций. Я демпфировал контроллер специальными резинками, площадку вырезал из текстолита, на нее приклеел контроллер(см. фото в самом низу). И в итоге получилась вот такая красота:
Поехал в поле, висит в точке как прибитый. Я безмерно рад. Собственно, я думаю, что если бы я сразу демпфировал контроллер в Чирсоне, то у меня не было бы никаких проблем с лойтером.
Но раз уж я начал переделывать, то обратно распеределывать не буду…
Вот в целом то, что я собираю… Чуть позже туда переедут моторы с Чирсона…
Весит в таком виде 1550 грамм, летает на чирсоновской батарее 6-7 минут. Тяга 50% вроде. Щас буду крепить подвес.
Когда переставлю моторы, спокойно смогу таскать аккумы 5200 и более. Вот тогда интересно будет, сколько провисит.
Следовательно, родной скотч в 2 слоя очень убого спасает от вибраций
Я тоже подумывал поставить контроллер на виброразвязку. Летом делал замеры, но каких то чудовищных проблем не углядел. Может ещё кто нибудь имеет логи с записью imu? И стоит вернутся к проблеме паразитных, высокочастотных вибраций…
вот нашел на хоббикинге hobbyking.com/…/__56846__multistar_high_capacity_3…
Технические характеристики:
Минимальная емкость: 4000мАч
Конфигурация: 3S1P / 11.1V / 3 эл-та
Продолжительный ток разряда: 10C
Пиковый ток (10 секунд): 20C
Вес: 244г
Размер: 112 x 34 x 30мм
Зарядный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60
как считаете господа, нормально использовать такой аккум на чирсоне?
Собственно, я думаю, что если бы я сразу демпфировал контроллер в Чирсоне, то у меня не было бы никаких проблем с лойтером.
Я правильно помню, что без подвеса у вас лойтер нормально держал, а с подвесом его колбасило? Т.е. при плохой виброразвязке лишний вес имеет критическое значение?
Пиковый ток (10 секунд): 20C
В стоке (вес до 1 кг) - потянет. С возможной обвязкой (до 1500 Кгр) будет проседать.
В хозяйстве (под возможно будущий монитор) на пробу - по деньгам потянет.
при плохой виброразвязке лишний вес имеет критическое значение?
Движки начинают работать с перегрузом и “дёргаться” подруливая чаще, пропы тоже флотерят-вибрируют от перегруза (да ещё и мягкие для этого веса) - возможно отсюда и усиление эффекта вибрации. Соответственно стоковый “демпфер” мелочёвку ещё гасит, а “перенапряг” - уже нет.
Движки начинают работать с перегрузом и “дёргаться” подруливая чаще, пропы тоже флотерят-вибрируют от перегруза (да ещё и мягкие для этого веса) - возможно отсюда и усиление эффекта вибрации. Соответственно стоковый “демпфер” мелочёвку ещё гасит, а “перенапряг” - уже нет.
Теория хороша, но посмотреть бы логи. С весом и без.
Размер: 112 x 34 x 30мм
Любопытно. Но по высоте не влезет, нужно будет плату малость поднимать.
посмотреть бы логи. С весом и без.
Что мешает ? Мой Феникс пока в … стадии возрождения.
Что мешает ? Мой Феникс пока в … стадии возрождения
Я свой лог нагруженного копа выложил. Не нагруженного нет, но и вибраций там думаю больше не будет.
Пропы кстати, тогда мягкое фантоговно стояло)
Любопытно. Но по высоте не влезет, нужно будет плату малость поднимать.
И токоотдача, кстати, маловата будет. Боюсь не потянет чирсон.
Не нагруженного нет
если подвес снимается и стоковый 2200мА поставить - получиться сбросить гр 200, а то и 300 😃
если подвес снимается и стоковый 2200мА поставить - получиться сбросить гр 200, а то и 300
Смысла без камеры ни чирсоне летать нет. Стоковый 2700мА, не?
Движки начинают работать с перегрузом
Вот с весом под 1360гр. Тогда аккум и ЖПс новый испытывал. Вибрации приемлемые. Пропы вроде сток тогда стояли.