Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom
думаю - выкидывать распредплату
Я с чирика взял только контроллер и приемник. Питание взял с 5в UBEC. Нужно включить в приемник в разъем Bat. С приемника питание пойдет на контроллер.
Я с чирика взял только контроллер и приемник
… А если хорошо подумать … можно было бы … и это Ему оставить … 😂
Посмотрел логи, бешеные вибрации на мозг - делаю демпферы.
В общем в логах по вибрациям был такой ужас(горизонтальные линии показывают предльный допустимый разброс):
Следовательно, родной скотч в 2 слоя очень убого спасает от вибраций. Я демпфировал контроллер специальными резинками, площадку вырезал из текстолита, на нее приклеел контроллер(см. фото в самом низу). И в итоге получилась вот такая красота:
Поехал в поле, висит в точке как прибитый. Я безмерно рад. Собственно, я думаю, что если бы я сразу демпфировал контроллер в Чирсоне, то у меня не было бы никаких проблем с лойтером.
Но раз уж я начал переделывать, то обратно распеределывать не буду…
Вот в целом то, что я собираю… Чуть позже туда переедут моторы с Чирсона…
Весит в таком виде 1550 грамм, летает на чирсоновской батарее 6-7 минут. Тяга 50% вроде. Щас буду крепить подвес.
Когда переставлю моторы, спокойно смогу таскать аккумы 5200 и более. Вот тогда интересно будет, сколько провисит.
Следовательно, родной скотч в 2 слоя очень убого спасает от вибраций
Я тоже подумывал поставить контроллер на виброразвязку. Летом делал замеры, но каких то чудовищных проблем не углядел. Может ещё кто нибудь имеет логи с записью imu? И стоит вернутся к проблеме паразитных, высокочастотных вибраций…
вот нашел на хоббикинге hobbyking.com/…/__56846__multistar_high_capacity_3…
Технические характеристики:
Минимальная емкость: 4000мАч
Конфигурация: 3S1P / 11.1V / 3 эл-та
Продолжительный ток разряда: 10C
Пиковый ток (10 секунд): 20C
Вес: 244г
Размер: 112 x 34 x 30мм
Зарядный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60
как считаете господа, нормально использовать такой аккум на чирсоне?
Собственно, я думаю, что если бы я сразу демпфировал контроллер в Чирсоне, то у меня не было бы никаких проблем с лойтером.
Я правильно помню, что без подвеса у вас лойтер нормально держал, а с подвесом его колбасило? Т.е. при плохой виброразвязке лишний вес имеет критическое значение?
Пиковый ток (10 секунд): 20C
В стоке (вес до 1 кг) - потянет. С возможной обвязкой (до 1500 Кгр) будет проседать.
В хозяйстве (под возможно будущий монитор) на пробу - по деньгам потянет.
при плохой виброразвязке лишний вес имеет критическое значение?
Движки начинают работать с перегрузом и “дёргаться” подруливая чаще, пропы тоже флотерят-вибрируют от перегруза (да ещё и мягкие для этого веса) - возможно отсюда и усиление эффекта вибрации. Соответственно стоковый “демпфер” мелочёвку ещё гасит, а “перенапряг” - уже нет.
Движки начинают работать с перегрузом и “дёргаться” подруливая чаще, пропы тоже флотерят-вибрируют от перегруза (да ещё и мягкие для этого веса) - возможно отсюда и усиление эффекта вибрации. Соответственно стоковый “демпфер” мелочёвку ещё гасит, а “перенапряг” - уже нет.
Теория хороша, но посмотреть бы логи. С весом и без.
Размер: 112 x 34 x 30мм
Любопытно. Но по высоте не влезет, нужно будет плату малость поднимать.
посмотреть бы логи. С весом и без.
Что мешает ? Мой Феникс пока в … стадии возрождения.
Что мешает ? Мой Феникс пока в … стадии возрождения
Я свой лог нагруженного копа выложил. Не нагруженного нет, но и вибраций там думаю больше не будет.
Пропы кстати, тогда мягкое фантоговно стояло)
Любопытно. Но по высоте не влезет, нужно будет плату малость поднимать.
И токоотдача, кстати, маловата будет. Боюсь не потянет чирсон.
Не нагруженного нет
если подвес снимается и стоковый 2200мА поставить - получиться сбросить гр 200, а то и 300 😃
если подвес снимается и стоковый 2200мА поставить - получиться сбросить гр 200, а то и 300
Смысла без камеры ни чирсоне летать нет. Стоковый 2700мА, не?
Движки начинают работать с перегрузом
Вот с весом под 1360гр. Тогда аккум и ЖПс новый испытывал. Вибрации приемлемые. Пропы вроде сток тогда стояли.
В стоке (вес до 1 кг) - потянет. С возможной обвязкой (до 1500 Кгр) будет проседать.
В хозяйстве (под возможно будущий монитор) на пробу - по деньгам потянет.Движки начинают работать с перегрузом и “дёргаться” подруливая чаще, пропы тоже флотерят-вибрируют от перегруза (да ещё и мягкие для этого веса) - возможно отсюда и усиление эффекта вибрации. Соответственно стоковый “демпфер” мелочёвку ещё гасит, а “перенапряг” - уже нет.
подскажите пожалуйста, пиковый ток 35С это нормально будет? нашел просто еще один вариант на 3300мАч
подскажите пожалуйста, пиковый ток 35С это нормально будет? нашел просто еще один вариант на 3300мАч
35С это не ток, а токоотдача. Нормально, значительно больше, чем в стоке. Лишь бы левый китайский кооператив не обманул, а то всякое бывает на заборе написано.
Думается, надо ориентироваться (если обвешенный до 1500гр - пеРдел) на “совместные” хар-ки:
если от 4000мА - то от 25-30С отдача - (пик выше)
если от 3000ма - то от 35-40С отдача - (пик выше)
…а учитывая “китайского производителя”, лучше перебдеть, чем соскребать.
Затем собирается - 5-10 вариантов и подбираются по размерам (весу), цене, отзывам. Почитайте ветки - тут много приводилось мнений и вариантов “торчания из кормы”.
Например у меня пару см торчал и мне по всё-равно. Кого-то раздражает. 4200мА 25С тревожно попискивал при перегрузе на резких виражах … ВСЁ почти индивидуально и через ж… руки придёт.
… Собственно (если повезёт) первые три акка беруться на поучиться летать. Потом один уходит в аппку, второй - в шлем, третий в монитор. А к тому времени вы уже определитесь 😁
У меня 5200 10С еще ни разу не пищал под нагрузкой. Или я очень спокойно летаю или одно из двух.
Подскажите, подключил osd все данные отображаются а картинки нет. Без осд изображение есть. Как это решить?