Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom

mfilitovich

Получил сегодня оригинальный IMAX B6 mini - от зарядника просто в восторге! Заряжает, меряет сопротивление, имеет активное охлаждение, даже для компа ПО специальное есть - можно управлять всеми функциями прямо с компа.

SergeyKa269
mfilitovich:

Хм… после уточнения параметров (слой, заполнение) цена выросла почти в два раза… (((
Будем искать дальше\

Михаил, я тоже готов поучаствовать)) мож за два заказа им интересней будет? Но бюджет конечно тоже хотелось в 1500 уложить… не на много больше

mfilitovich
SergeyKa269:

Михаил, я тоже готов поучаствовать)) мож за два заказа им интересней будет? Но бюджет конечно тоже хотелось в 1500 уложить… не на много больше

Сейчас переговоры с другой конторой веду - может дешевле выйдет.

СергейТ
mfilitovich:

Получил сегодня оригинальный IMAX B6 mini - от зарядника просто в восторге! Заряжает, меряет сопротивление, имеет активное охлаждение, даже для компа ПО специальное есть - можно управлять всеми функциями прямо с компа.

Я аймаксами уже года 2 пользуюсь - лучшее что есть по цене-качеству из зарядников и заряжат все - вот сейчас стоит в гараже акб на уаз патриоте заряжает …

mfilitovich:

Сейчас переговоры с другой конторой веду - может дешевле выйдет.

Не найдете у себя - хотите в Волгограде напечатаю по 1500 и автобусником передам 24 часа и встречайте ( я думаю маленький пакетик копейки будет стоить).

Evgeny57

Сегодня был очень жесткий краш, по причине отказа gps. В миссии на высоте 50 метров потерял спутники и завис на месте, восстановить связь не получилось и он ринулся в объятия к матушке земле… Минус: три пропа, 2 мотора, корпус в хлам. После восстановления gps мертв(ни один световой индикатор на модуле не работает) диод красного света не работает, контроллер с МП не конектится , попытка соединения, затем отчет времени. Оказалось слетела прошивка, через МП очистил EEPROM , залил новую прошивку, настройка, все в норме, осталось дождаться новый модуль.

СергейТ
Evgeny57:

Сегодня был очень жесткий краш, по причине отказа gps. В миссии на высоте 50 метров потерял спутники и завис на месте, восстановить связь не получилось и он ринулся в объятия к матушке земле… Минус: три пропа, 2 мотора, корпус в хлам. После восстановления gps мертв(ни один световой индикатор на модуле не работает) диод красного света не работает, контроллер с МП не конектится , попытка соединения, затем отчет времени. Оказалось слетела прошивка, через МП очистил EEPROM , залил новую прошивку, настройка, все в норме, осталось дождаться новый модуль.

Вопрос - GPS стоковый ?

mfilitovich
Evgeny57:

Сегодня был очень жесткий краш, по причине отказа gps. В миссии на высоте 50 метров потерял спутники и завис на месте, восстановить связь не получилось и он ринулся в объятия к матушке земле… Минус: три пропа, 2 мотора, корпус в хлам. После восстановления gps мертв(ни один световой индикатор на модуле не работает) диод красного света не работает, контроллер с МП не конектится , попытка соединения, затем отчет времени. Оказалось слетела прошивка, через МП очистил EEPROM , залил новую прошивку, настройка, все в норме, осталось дождаться новый модуль.

Так ведь при потере GPS коптер должен выполнить посадку или у вас как-то по-другому было настроено?

graffy

Ребят, повесил сегодня на подвес 2g xiaomi и включил вафлю, пробую немного газу а в ответ тишина, я придержал коптер рукой и больше газу, такие чудеса начались вы не можете представить, потом сразу вспомнил что читал про фавлю что сигнал валит, отключил - опааньки все нормально, теперь я на своем опыте знаю что 100% на етом коптере не включать вафлю с 2,4.

Вот немогу найти страничку про файлсейв и угол как правильно выставить 40 градусов.
Будьте добры ткните носом.

СергейТ
Evgeny57:

C:/Users/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%8F/Desktop/20151125_220302.jpg[/IMG] ,башня от незамерзайки.

И… Я имел в виду вы летаете с GPS который стоял или с новым типа Beitian BN-880

Evgeny57
СергейТ:

И… Я имел в виду вы летаете с GPS который стоял или с новым типа Beitian BN-880

С родным 280

mfilitovich:

Так ведь при потере GPS коптер должен выполнить посадку или у вас как-то по-другому было настроено?

настройки были по умолчанию, но что то пошло не так как задумано.

Carden

В связи с вынужденным пребыванием дома по поводу болезни вчера покопался с обновлением прошивки (т.к вспомнил что в стоковой теряется телеметрия - подумал что это как то связано с не включением моего воздушного модема), обновил на 3.2.1 - моторы стали постоянно пищать - та еще сигнализация, так продолжалось пока не обновил лист параметров )) но модем так и не завелся конечно, лампочки не загораются ну никак

mfilitovich
mfilitovich:

Сейчас переговоры с другой конторой веду - может дешевле выйдет.

Вроде нашел вариант. Заказал два комплекта из-за минимального заказа в 1000 руб. А так выходит примерно 750 руб. за комплект. Сделают - посмотрю, что получится. Обещают вес 49гр.

smalch79

Телеметрию не сожгли при подключении? Там контакты в разъемах не соответствуют, я так сжег резистор на 1 Ом на входе.

Evgeny57

На прошивке 3.2.1 после арминга вращаются моторы, не подскажите как избавиться от этой проблемы?

gosha57
Evgeny57:

осталось дождаться новый модуль.

Есть на раскурку родной рабочий модуль. 😒

Muguchik

День добрый!
по ОСД, вчера получил с али вот такую:
ru.aliexpress.com/item/…/1827102521.html
Подключил, всё работает без прошивки, что очень обрадовало, так как опыта нет!
Версия 2.0 как и заявлено.

MFer

Там это меняется по желанию.

СергейТ
MFer:

Там это меняется по желанию.

Я понял в настройках…

WizardRND
Muguchik:

Подключил, всё работает без прошивки, что очень обрадовало, так как опыта нет!
Версия 2.0 как и заявлено.

Для коптера прошивка не очень подходящая. Плюс у меня то ли она то ли 2.2 “замерзала” сразу после взлета. В итоге плюнул и поставил 2.4 R800 - она работает без проблем.