FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
плату конечно хочу матек оч удобная, но пока мало отзывов
романкуприянов в своем дневнике о сборке 180 квадра писал что у двоих из его компании накрылся 12 вольтовый бек.
А чего за моторы и регули?
rcx 2206 2250кв и dys 20A с бхели 4.1
Друзья, помогите разобраться, ЧЯДНТ. Отлаживаю своего зверька:
ZMR250;
Cobra 2204 2300kv;
Dodo;
BL20a;
Пока летаю на DAL (у меня еще неубиваемые), так как крошить булносы HQ Prop надоело, как гемфаны 5030, я чихнул - они ломаются (((;
422гр с мобиусом, но без батареи;
Батареи 4S.
Пытаюсь настроить пиды, прошивка BaseFlight, контроллек Luxfloat.
Делаю, вроде, все по мануалам, выкручиваю в 0 все, кроме P, настраиваю P. У меня настроен cmix под раму, так что есть надежда, что P для Roll и Pitch мало отличаются, поэтому настраиваю их парой.
Первое, что напрягает: P получается около 0.9, не маловато? Но дальше при маневрах начинаются осцилляции (правда, затухают, но с трудом). На 1.2 уже бесится без затухания…
Второе - при моих настройках летает отвратно (((
Третье - его все время кренит куда-то. Чаще - назад, но иногда в других направлениях как-будто. Выражается в том, что квадр не держит угол, который я ему выставил, особенно по pitch. Полетный режим отсутствует, то есть - ручной.
Понимаю, что сложно понять, что тут не так, но все же, вдруг кто наставит на верную дорожку.
Отстрелило прямо в полёте. Просто выпрессовалась ось.
Пробег 30+ акков
я не успел до этого довести, но было не далеко rcopen.com/forum/f136/topic362347/22841
китайцы извенились и пообещали новый колокол прислать, дескать “Might be the factory did not apply enough glue to the shaft”.
акки отправили…
как приедут, отпишись пжс после тестов. уж очень цена привлекательна.
я залез в код убрал блокировку и отправил заказ, повезло что проверки на сервере не было… я сэкономил 2 бакса и трек код как и думал они все равно дали)
Читер. 😃
по поводу аккумов с сайта www.dealsmachine.com/best_269877.html, акки отправили…
По 19.49 заказывали? Там щас стоит красная цена. 19.49$ за 4S 1500mAh 65C что-то мега дешего.
Нормальная вообще картина при подаче газа в клинфлайт? Это я с аппы даю примерно 50% газа.
Если коптер на столе и без пропов, то да.
Поставил вот такие контроллеры
banggood.com/ZTW-Spider-Series-18A-OPTO-ESC-With-S…
В clearflight поставил птичку one shot Моторы не заводятся
Птичку убрал, моторы работают
Получается что обман, контроллеры не one shot? Может я что то делаю не так ?
Если коптер на столе и без пропов, то да.
А можете объяснить, почему так?
Поставил вот такие контроллеры
Начнем с того, что это регуляторы. Приемник какой?
Кстати Воздушное Хобби выложило хороший тест
о количестве теряемой мощности на уголках и кабелях удлинителей. Раньше здесь были споры, советую посмотреть, для себя сделал вывод, угол - да, удлинительный кабель - в топку.
Так они тестируют удлинители из кабеля rg 316, у него по мануалу частоты пропускания ниже 5.8 www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-316u.pdf и эти удлинители в принципе не пригодны для 5.8.
Вот если бы сравнили с удлинителями например из rg 405 www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-405.pdf тест бы имел смысл.
Поставил вот такие контроллеры
вы не указали какую прошивку вы в них залили и какие настройки
Приемник какой?
а приемник здесь причем?
Понимаю, что сложно понять, что тут не так, но все же, вдруг кто наставит на верную дорожку.
Это скрин пид-ов, с которым пробуешь летать или промежуточный при настройках?
D-компонент подними до 30-40-50, и попробуй еще P поднять, I уменьшить до 20-30. У себя получалось Р до 3.0-4.5 поднимать на Luxfloat. Конфиг похожий.
А можете объяснить, почему так?
Потомучто если есть перекос хоть в миллиметр, мозг будет пытаться его выровнять и на мотор со стороны перекоса подавать больше. Т.к. пропов нет, у него ничего не выйдет.
Более-менее ровная картина будет в акро режиме, но это тоже ни о чем не скажет, т.к. без пропов такие тесты абсолютно бессмысленны.
Даже когда вы будете висеть блинчиком, на какие-то моторы будет подаваться больше газа, т.к. развесовка вашего коптера, скорее всего, не идеальная.
не все кобры одинаково полезны: fpv-flightclub.com/product/co...-2100kv-motor/
Там есть стопорное кольцо снизу, верх вала тоже зажимается
а приемник здесь причем?
Со всеми приемниками работает oneshot?
Это скрин пид-ов, с которым пробуешь летать или промежуточный при настройках?
Владимир, это тот, с которым летать пробую. Вот, я понимаю, что сетап-то распространенный, но P получается люто низким, дальше - осцилляции без остановки… Попробую по вашему методу на втором профиле. Может я вообще чего-то не усвоил в настройке PID… Надо еще раз пересмотреть мануалы. А то я даже расстроился: сетап дороже, а летает в разы хуже, чем мой старый, на Diatone #37 с DYS-ами.
Благодарю за советы!
Еще вопрос: приемники x4rsb, слышал, у кого-то принимают не далеко, это как-то решилось? А то у меня 130 (сто тридцать!) метров - и failsafe, прямо убидно даже…
По 19.49 заказывали?
я 1300mah заказал за 19.3 с доставкой, 1500 уже длинные для рамы f1-4b… как приедут отпишусь конечно) но потестить сам не знаю когда смогу, пока без квадрика…пока соберуууу
[QUOTE
вы не указали какую прошивку вы в них залили и какие настройки
[/QUOTE]
Прошивку на ESC никакую не заливал использовал как есть
Koнтроллер Naze 32 V6 Залил последнюю прошивку beta ( от Бориса )чтобы работать с cleanflight
Перед сборкой ESC откалибровал как положено по инструкции
Приемник D4R II подключен по CPP
Kак я понял китайцы как всегда обманули, навешали разных стикерсов которые не соответствуют товару
Начнем с того, что это регуляторы. Приемник какой?
ESC Electronic Speed Controller Как то так…
Вот, я понимаю, что сетап-то распространенный, но P получается люто низким, дальше - осцилляции без остановки
Может винты крепления движков коротят обмотки на плату? У меня была такая ситуация, тоже толком настроить не мог.
Для Артем Шубин - переходи на пид 1, и ставь в ролл p=4.8 i=0.03 d=18 питч p=6 i=0.03 d=18 это для акро и рейты 0,6 и будет тебе счастье