FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)

Serёga

По поводу парня который убил 4 новых Дюса СЕ и сразу выкинул их. Мне кажется это враньё. Не знаю зачем ему надо было это, но это так.

  1. Любой из нас бы если у него такое случилось, в первую очередь сделал фото 4 убитых моторов об землю.
  2. Как он сам написал, первый мотор он убил об дом, а потом он что, на 3 долётывал и убивал их об землю?
  3. Любой бы из нас не выкинул сразу 4 мотора, хотя бы из за обмоток или подшипников, да даже магнитики можно много где применять.
  4. Я сам лично держал в руках друга Дюсы СЕ и не выглядят они пластилиновыми в отличие например RCX, которые многие ещё по фото предположили что будут гнуться, так как действительно в них мало “мяса”
    В Дюсах наоборот я обратил внимание на наличие много “мяса” 😃
    Сам тоже жду когда приедут в местный магаз новые Дюсы и Емаксы на 2300 и 2600КВ и думаю что лучше купить?
Denis576

проблема была решена переходом на прошивку бетафлай

Сергей_Уж
Serёga:

Любой из нас бы если у него такое случилось, в первую очередь сделал фото 4 убитых моторов об землю.

Всякое бывает, не хотел писать, у меня квадр недавно погиб зацепился за бетон и вдребезги, я бы может его снял как “любой из нас”, но его останки оказались в дохлой собаке которая там валялась.
Я побрезговал… Так что хрен его знает.

Serёga
Сергей_Уж:

Я побрезговал… Так что хрен его знает.

Ну тут человек их снял с коптера. И про труп собаки ни слова. 😃
Хотя и ваша история немного фантастична, но я бы тоже из тухлой собаки не доставал. Но во внутрь её ещё попасть надо 😃

Сергей_Уж
Serёga:

Но во внутрь её ещё попасть надо

Ну да, противогаз и перчатки ради фото ? 😃 Что там снимать, куски металла и ломанную раму ? Даже в голову не пришло что кому то это интересно, сегодня квадрик перекосило после удара, пришел домой отмыл исправил испортил курсовую. Сбилась резкость решил поправить и залить циокрином чтобы не смещалась больше резьба, залил, резкость хреновая и уже не исправишь. Завтра закажу новый корпус и объектив. Это уже получается какая то фейсбучная история, кому такое интересно ? Что увижу, то пою…

lentyay
lentyay:

Подключил CPPM приёмник (D4R-2), как по мануалу к I_O1 (пины 1-3), туда же (пин 7) подсветку. С подветкой всё ок, а приёмник признаков жизни не подаёт. Померил мультиметром, напряжение на него не подаётся. В чём проблема?

Оказалось проще некуда: перебитый провод. Прозвонил мультиметром и заменил. Оказывается, и так бывает…

mclean
haSh=:

ну кстати да, если б осд перегружалось картинка бы полностью пропадала, а у меня только данные исчезают на секунду.

Да именно так,я не правильно написал,у меня тоже данные пропадают на секунду,сегодня профиксил это, помогло два варианта:
1.Конденсатор большой емкости к ножкам осд(у меня был на 1500мФ),везде советовали на 470мФ,мне он не помог.
2.Попробовал припаять тантал(параметров не знаю) от ранее сгоревшей минимосд к ножкам питания осд,помогло,на этом варианте(из за размеров тантала) и остановился.

Павел_28

Всем привет! Кто нибудь рисовал раму QAV 210? Может есть чертеж?

sink3d
mclean:

Да именно так,я не правильно написал,у меня тоже данные пропадают на секунду,сегодня профиксил это, помогло два варианта:
1.Конденсатор большой емкости к ножкам осд(у меня был на 1500мФ),везде советовали на 470мФ,мне он не помог.
2.Попробовал припаять тантал(параметров не знаю) от ранее сгоревшей минимосд к ножкам питания осд,помогло,на этом варианте(из за размеров тантала) и остановился.

Ещё вариант- диод Шоттки перед конденсатором не забываем ставить, а то конденсатор на движки будет работать. И ёмкость такую большую не надо.Все это лепим перед стабилизатором.

Lerik
Denis576:

Привет всем! Помогите решить проблемку. Суть её заключается в том что в клинфлай мастером подымаю обороты движков всё ок работают отлично а как только перехожу на пульт и с пульта начинаю давать газ то у двух движков сразу начинают падать обороты.

Была такая же проблемма, так и не понял как лечить. Ползунком моторки стартовали одновременно, а с пульта первым стартовал только 3 мотор, причем при взлете остальные моторы подхватывали и квадрик выравнивался. При чем тут середина на аппаратуре по другим каналам тоже не понятно… Кто может объяснить как с этим бороться?

sink3d
Lerik:

Была такая же проблемма, так и не понял как лечить. Ползунком моторки стартовали одновременно, а с пульта первым стартовал только 3 мотор, причем при взлете остальные моторы подхватывали и квадрик выравнивался. При чем тут середина на аппаратуре по другим каналам тоже не понятно… Кто может объяснить как с этим бороться?

Обычная работа pid регулятора. Как настроили так моторы и крутятся. Особенно если квад под углом стоит. Просто не требуется крутить эти моторы сильно и так все ровно. взлетели с какой поверхности?

Lerik

в Оупен-Пилоте моторки стартовали одновременно, взлетал с пола, прошивка БФ 2.6.1

sink3d
Lerik:

в Оупен-Пилоте моторки стартовали одновременно, взлетал с пола, прошивка БФ 2.6.1

ну не знаю тогда, может там pid регулирование начиналось с каких-то оборотов. Или интегральная составляющая была поменьше.Но то-то это под регулятор заставляет их вращаться по-разному, а вот из-за чего он так себя ведёт…

Сергей_Уж

После того как поставил GoPro коптер начал дуреть по питчу.
Вот посмотрите один и тот же полет более менее по роллу ( да избыток D я его уже уменьшил на 5 едениц сегодня проверю в поле )

А это по питчу, D сильно шумит и вообще как будто другой коптер при этом гиро ведет себя адекватно.

Не пойму как по двум осям может быть такая разница, уменьшил значение фильтра по D посмотрю что получится, возможно это моя старая рама так шумит уже есть люфты. Сейчас опять пошла волна ставить прокладки шайбочки под полетный контроллер, кто то шайбы , кто то даже так говорит помогает ( это одна из фото с RCG )

lunohod
Сергей_Уж:

Сейчас опять пошла волна ставить прокладки шайбочки под полетный контроллер, кто то шайбы , кто то даже так говорит помогает

Это для контроллеров с гироскопом MPU6500.

Razutov
lunohod:

Это для контроллеров с гироскопом MPU6500.

Одна из самых весомых причин держаться подальше от Lumenier LUX FC.
В клубе любителей этих полётных контроллеров особая атмосфера - все борятся с вибрациями. ))

lokanaft

На апм есть графики, допустим DesRoll и Roll. То есть что требуется и что получилось. По ним в принципе понятно, чего не хватает.
В клине какая им аналогия?

Кариёзный_монстр

Гм… очень печалит naza32 rev6 на запасном 210м. Если mpu6500 боится вибраций я понимаю почему она меня печалит.

В клине нет им аналогий (

lunohod
Razutov:

Одна из самых весомых причин держаться подальше от Lumenier LUX FC.
В клубе любителей этих полётных контроллеров особая атмосфера - все борятся с вибрациями. ))

Я взял SPRF3EVO с таким же гироскопом и коптер летает отлично (8/8, luxfloat). На дефолтных пидах в логах видны осцилляции по оси roll, но в полёте и на видео это незаметно.

На рцгрупсах видел упоминание каких-то проблем с yaw на mpu6500. Кто-нибудь в курсе, как это выражается и видно ли это в логах?