FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
Не взвешивал сколько теперь рама весит?
Ну грамм 20 мб от силы с эпоксидкой. У меня там ещё защит на моторы на 20гр, радиаторы на регули - тоже весят. Она ведь голая с крепежом 126гр весит.
Ломкая, заплатки докупать надо
Пока никто не жаловался 😉 На марсианина человек 5 только на этом форуме.
Ну грамм 20 мб от силы с эпоксидкой
А эпоксидка куда?
Есть варианты рабочие LT210
Там же 3мм лучи
Так вы же спрашивали про X4R-SB. А X8R действительно может работать в стандарте D8.
в этом видео есть примечание (Note that if youre binding an X6R,put this jumper on the signal pins of 5&6,or on an X4R,on pins 3&4.)
я пробовал соединить 3й и sbus но прибендить не получается.
взял-бы без раздумия таранис ,но жалко выбрасывать graupner mx22 ,в своё время он стоил в два раза дороже тараниса.
я пробовал соединить 3й и sbus но прибендить не получается.
Хм, интересно. Тут речь о x4r, а у вас x4rsb. У последнего также есть 4-й канал внутри на плате (оба эти приемника преобразовываются один в другой, в инете есть описание, как раз выводится либо sbus, либо 4-й канал). Попробуйте проводок кинуть.
Подскажите что в портах надо настраивать в Cleanflight Configurator`e, что бы microminimosd получала данные с ПК при подключении к UART2. Знаю, что часто задают этот вопрос, но поиском найти не смог.
MSP включить на этом порту ( на первом тоже оставить)
Сегодня получил DYS SE2205
Винты держащие вал вкручены очень крепко. Попробовал один открутить - получилось. Есть следы некого локтайта. На остальных срывается шестигранник. При надобности разобрать хапну горя 😃
Баланс из коробки хороший. Только на одном моторе попробую сделать балансировку, остальные оставлю как есть.
Порадовали коробочки от моторов. Только они на пару баксов тянут 😃 буду для мелочевки использовать.
А эпоксидка куда?
Ну как, с одной стороны фольга легко снимается вместе со слоем стекловолокна - получается готовая для клейки поверхность. Нижнюю пластину пошкурил и склеил их вместе. У меня же лучи сверху.
Получил новый SP Racing F3 v1 - опять у меня проблемы с “уплываением” моторов.
В горизонте или angle если дать чутка газа начинают расти обороты вплоть до сигнала 2000. Такое было раньше когда каналы были по 1540 в центре, каналы проверил. В акро режиме ничего никуда не уплывает.
Коптер без винтов на ровном столе.
Попробуй уменьшить LEVEL для режимов Angle/Horizon. Такая же фигня была. Взлетаешь, его начинает колбасить, обороты растут и опрокидывается.
Из любопытства собрал два 210 коптера. Один весит 359 грамм с моторками rctimer 2204 2400кв, второй весит 330 грамм с моторками dys se2205 2300кв. Полетал сегодня, сравнивая на одних акках и пропах. Разница просто огромна, кажется будто на первом стоят 1806 )) Из минусов легкого - падает медленно на тройных пропах )) И с привычным углом камеры плохо летит вперед и хорошо вверх, пришлось задирать угол.
Ну как, с одной стороны фольга легко снимается вместе со слоем стекловолокна - получается готовая для клейки поверхность. Нижнюю пластину пошкурил и склеил их вместе. У меня же лучи сверху.
Крут ) Я думал лучи между пластинами, про этот вариант даже не подумал.
Баланс из коробки хороший. Только на одном моторе попробую сделать балансировку, остальные оставлю как есть.
У меня один не удалось отбалансировать, с остальными все в целом норм. Придется еще один брать )
Подскажите по поводу подключения пищалки к SPRF3. Читал, что у клона разъём нормально не работает, по этому припаялся к контактным площадкам на нижней стороне. В конфигураторе настроил активацию через тумблер на аппе. Когда подключаю батарею, пищалка начинает орать постоянно, если включаю тумблер, то к этому звуку добавляется ритмичное попискивание. Что не так?
Пищалка такая.
И ещё: нормально, что Matekовская PDB поятоянно свистит?
Читал, что у клона разъём нормально не работает
Он работает, просто отваливается. После чего возвращаешь часть бабла за него в палке и припаиваешь разъем на место.
И ещё: нормально, что Matekовская PDB поятоянно свистит?
У меня их две, не свистят.
И ещё: нормально, что Matekовская PDB поятоянно свистит?
У меня свистит от 3х банок от 4х тишина
После чего возвращаешь часть бабла за него в палке и припаиваешь разъем на место.
Чего уж мелочиться, можно на али сразу всё бабло за контроллер вернуть. Пишешь в диспуте, что это подделка и продаван даже не спорит.
Чего уж мелочиться, можно на али сразу всё бабло за контроллер вернуть. Пишешь в диспуте, что это подделка и продаван даже не спорит.
Не прокатит
Есть варианты рабочие LT210, RD210
У LT210 аккум проламывает верхнюю пластину. Там заботливые китайцы как раз сделали вырезы для этого 😠
Надо стоек добавлять или усиливать карбон.
Там же 3мм лучи
Есть и 5 мм версия
У LT210 аккум проламывает верхнюю пластину. Там заботливые китайцы как раз сделали вырезы для этого
Да, пару стоект добавить и всё ок
Странно, что на нижней пластине есть отверстия под эти пару стоек уже 😃
Борис зарелизил Бету 2.7.0
2.7 release
- Fixed MPU6000 SPI slow speed for some targets
- Fully working SPRACINGF3 Target
- Enable MPU6000 and MPU9250 for Colibri Race Target
- Many code cleanups and optimalisations
- Remove MW23 Pid controller (use rewrite or luxfloat)
- Fix for Dterm scaling in luxfloat. It is now fully matching rewrite. Luxfloat users from 2.6.1 need to multiply their D by 2 to get the same scaling
- Added PID configuration to blackbox header and other configuration parameters
- Added flightmode events to blackbox logging
- Added Optional Super Expo for yaw (CLI: super_expo_factor_yaw, super_expo_yaw)
- Iterm reset converted to Iterm limiter in super expo mode
- Added Optional Iterm reset option even without super expo (CLI: iterm_always_reset)
- Enabled TPA also for Yaw axis
- Increased default min_check value due to many misunderstandings for beginners (lower min_check still recommended)
- Added more debugging options
- Many code optimilisations
- Optimilisations for offline testing
- Change filter cutoff configurations to integers
- Dynamic PID Implementation (P accelerator)
- Added Task Page for OLED display
- Slightly improved biquad coefficients precision
- Fix for out of order PPM ISR
- Increased configurable range for yaw_p_limit
- Improved rc_expo step resolution by factor 5
- Added support for unsynced motor update speeds for fast PWM protocols up to 32k (CLI: unsynced_fast_pwm)
- Added new way of configuring fast PWM protocols (CLI: fast_pwm_protocol (ONESHOT125, ONESHOT42, MULTISHOT))
- Slowed down CPU for F1 targets back to 72Mhz to have better motor timing support. Naze32 may have more difficulties running 4k.
- Configurable Iterm reset offset (CLI: iterm_reset_offset)
NOTE
In this version the filters are optimised to provide the best possible flight characteristics. This means that some less agressive filtering is used. In case your setup is too noisy you need to adjust the filters. Here are some of the recommendations. The more filtering you use the less noise will be let into the system, but that will reduce the overall responsitivity of the pid controller and provide less stability in prop wash scenarios for example.
Default / Optimal flight performance:
gyro_lowpass = 100
dterm_lowpass = 110
Slightly noisy setup:
gyro_lowpass = 80
dterm_lowpass = 100
Very noisy setup
gyro_lowpass = 50
dterm_lowpass = 100
2.6.1 defaults:
gyro_lowpass = 80
dterm_lowpass = 70
Also some of the KISS24 users reported they removed some low throttle oscillations with setting gyro_lowpass to 50
Он работает, просто отваливается.
Не, там явно серьёзнее проблема. Даже тестером “плюс” разъёма баззера и площадки снизу звонится, а “земля” не звонится. Так а почему он постоянно работает?
Винты держащие вал вкручены очень крепко. Попробовал один открутить - получилось. Есть следы некого локтайта. На остальных срывается шестигранник. При надобности разобрать хапну горя
Надо иметь хорошие шестигранники. У меня тоже винты посажены на локтайт и открутил винты туго, но без намёка на срыв граней. Так что здесь нет никакой засады. 😃
Гораздо проще в поле снять стопорное кольцо, чем найти тру шестигранник. Через пару откручиваний у винтика всё равно ничего не останется от граней. Весьма сомнительное преимущество получилось.