FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)

Кариёзный_монстр
lokanaft:

Пришли регули sefm, думал ща, я их поставлю - буду по рельсам летать. А в итоге то разницы с f390 не будет из за низкой частоты ревы

Я подозреваю разницы просто никакой ) Простая настройка пидов даст буст к “рельсам” ))

Кариёзный_монстр

Если вдруг кто планировал покупать эту пдб с встроенной осд крайне не рекомендую )) Полет с ней выглядит примерно так:

www.youtube.com/watch?v=6MvdFOg87Z4

Помехи горизонтальные + пропадающая картинка при резких перегазовках движков. Те при флипах, либо когда коптер задевает о какое нибудь препятствие. Это при камере/видеопередатчике подключенным к 12 вольтам. Попробовал подключить к 5 вольтам и получил эту прелесть:

www.youtube.com/watch?v=N9F_VpQjlZo

Оказывается раньше помех не было, помехи появились сейчас.
Кое как победил помехи подключив фпв к 12 вольтам и припаяв на выходе 12 вольтового стаба кондер в 470мкФ. Открою диспут в палке, это какая то ерунда.

100xanoff

А какие pdb со встроенным беком адекватные?

lokanaft
Кариёзный_монстр:

Если вдруг кто планировал покупать эту пдб с встроенной осд крайне не рекомендую ))

Вот у меня такая же. Сгорела через 10 минут на столе. Нашёл потом где, починил. Но помех таких нет, ибо подключил её через диод, а регули развёл проводами под ней.

Кариёзный_монстр
lokanaft:

Но помех таких нет, ибо подключил её через диод

А чем диод то помогает? Ну не пойдет напряжение от регов в акк, как это от помех спасает?

sanyok_amd
100xanoff:

А какие pdb со встроенным беком адекватные?

Мне с рцтаймера пдб понравилась, два бека на 5 и 12 вольт, встроенный датчик тока. При использовании мозга ф3 оттуда же получается неплохая сборка с минимумом проводов и практически полноценным осд (напряжение, ток, израсходованная ёмкость мач, время полёта и тд). Пользуюсь комплектом около месяца, работает как часы, из замеченных косяков - не получается сменить шрифт телеметрии, но вроде лечится заливкой новой прошивки в осд.

rushan

Сегодня наконец поднял в небо новый сетап. С огорчением обнаружил, что к концу первого акка уплыл аксель. Шел на пасадку и включл стаб, а он взял и наклонился на 20-30 градусов в бок. Что может мешать акселю? Или просто брак? На столе сейчас лежит… по питчу и ролу все ровно, а яв раз в несколько секунд плывет на 1 градус по часовой.

Мозг - DoDo третьей ревизии. Всю зиму лежал на полке, только на днях собрал новый квад и тут такой нюанс)))

Кстати про осд. Выше видео, где пропадает при маневрах. У меня также. Плюс после моргания на весь экран символы “-” на долю секунды высвечиваются.
Питание от аккума сразу в DoDo, от туда питается осд. Курсовая и передатчик через бэк на 9 вольт. Кондер на питание осд надеюсь поможет?

Sabotaghe74
rushan:

С огорчением обнаружил, что к концу первого акка уплыл аксель. Шел на пасадку и включл стаб, а он взял и наклонился на 20-30 градусов в бок. Что может мешать акселю?

Может и брак, может и вибрации… Но запомните, что на посадку надо так же идти в акро 😃 Поверьте, так проще, надо просто принаровиться.

Jack13only
rushan:

Питание от аккума сразу в DoDo, от туда питается осд. Курсовая и передатчик через бэк на 9 вольт.

Землю от курсовой или втх на осд киньте, скорее всего поможет.

wanted212
sanyok_amd:

Мне с рцтаймера пдб понравилась, два бека на 5 и 12 вольт, встроенный датчик тока.

А при использовании этой пдб с контроллером SPRF3 получится подключить показания датчика тока на контроллер?

lokanaft
Кариёзный_монстр:

Гм… а где диод у тебя стоит?

Я же написал, перед pdb, а реги запитываются до диода и вообще не от pdb.

Кариёзный_монстр
lokanaft:

Я же написал, перед pdb, а реги запитываются до диода и вообще не от pdb

А зачем такая схема? )

lokanaft

Очевидно, чтобы помех не было 😌

Не хочет в общем кривая рева регули через себя шить. Лезть далеко до разъёмов - решил не отсоединяя от ревы и регуля прошить - больше нет ревы…

lunohod
rushan:

На столе сейчас лежит… по питчу и ролу все ровно, а яв раз в несколько секунд плывет на 1 градус по часовой

Это может быть от тряски при подключении usb. У меня похожее было, в полёте не мешало. Ещё стоит гироскоп калибровать каждый раз перед взлётом.

Кариёзный_монстр
lokanaft:

Очевидно, чтобы помех не было

Не понимаю как установленный таким образом диод будет мешать помехам ))

lokanaft:

больше нет ревы

Жаль реву ( Товарищ тоже убил реву, купил вместо него спарки 2. И оказалось он заметно больше ревы вибраций боится.

lunohod:

Это может быть от тряски при подключении usb. У меня похожее было, в полёте не мешало. Ещё стоит гироскоп калибровать каждый раз перед взлётом.

Мне этот эффект в свое время мешал армить коптер после крашей, горизонт уплывал больше чем на 25 градусов. Приходилось перезагружать контроллер.

vap
Кариёзный_монстр:

Мне этот эффект в свое время мешал армить коптер после крашей, горизонт уплывал больше чем на 25 градусов. Приходилось перезагружать контроллер.

Если летаете только в акро можно сделать:
small_angle=180

Razutov
Кариёзный_монстр:

Оказывается раньше помех не было, помехи появились сейчас.

Кстати, да! Сначала не было, а потом вдруг появились полосы, хотя и не такие сильные как у Вас и, к счастью, без пропадания OSD:

Недавно Сергей CrazyCoder поделился ссылкой на видео человека, который эффективно поборол помехи от движков при помощи Low ESR электролита 25v 1000uF.

демонстрация преимущества LowESR в сравнении с обычным кондером и LC-фильтром

В ближайшую переборку коптера поставлю, посмотрю, что получится.