FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
Но помех таких нет, ибо подключил её через диод
А чем диод то помогает? Ну не пойдет напряжение от регов в акк, как это от помех спасает?
А какие pdb со встроенным беком адекватные?
Мне с рцтаймера пдб понравилась, два бека на 5 и 12 вольт, встроенный датчик тока. При использовании мозга ф3 оттуда же получается неплохая сборка с минимумом проводов и практически полноценным осд (напряжение, ток, израсходованная ёмкость мач, время полёта и тд). Пользуюсь комплектом около месяца, работает как часы, из замеченных косяков - не получается сменить шрифт телеметрии, но вроде лечится заливкой новой прошивки в осд.
Ну не пойдет напряжение от регов в акк
От беков к регам
Сегодня наконец поднял в небо новый сетап. С огорчением обнаружил, что к концу первого акка уплыл аксель. Шел на пасадку и включл стаб, а он взял и наклонился на 20-30 градусов в бок. Что может мешать акселю? Или просто брак? На столе сейчас лежит… по питчу и ролу все ровно, а яв раз в несколько секунд плывет на 1 градус по часовой.
Мозг - DoDo третьей ревизии. Всю зиму лежал на полке, только на днях собрал новый квад и тут такой нюанс)))
Кстати про осд. Выше видео, где пропадает при маневрах. У меня также. Плюс после моргания на весь экран символы “-” на долю секунды высвечиваются.
Питание от аккума сразу в DoDo, от туда питается осд. Курсовая и передатчик через бэк на 9 вольт. Кондер на питание осд надеюсь поможет?
От беков к регам
Гм… а где диод у тебя стоит?
С огорчением обнаружил, что к концу первого акка уплыл аксель. Шел на пасадку и включл стаб, а он взял и наклонился на 20-30 градусов в бок. Что может мешать акселю?
Может и брак, может и вибрации… Но запомните, что на посадку надо так же идти в акро 😃 Поверьте, так проще, надо просто принаровиться.
Питание от аккума сразу в DoDo, от туда питается осд. Курсовая и передатчик через бэк на 9 вольт.
Землю от курсовой или втх на осд киньте, скорее всего поможет.
Мне с рцтаймера пдб понравилась, два бека на 5 и 12 вольт, встроенный датчик тока.
А при использовании этой пдб с контроллером SPRF3 получится подключить показания датчика тока на контроллер?
Гм… а где диод у тебя стоит?
Я же написал, перед pdb, а реги запитываются до диода и вообще не от pdb.
Я же написал, перед pdb, а реги запитываются до диода и вообще не от pdb
А зачем такая схема? )
Очевидно, чтобы помех не было 😌
Не хочет в общем кривая рева регули через себя шить. Лезть далеко до разъёмов - решил не отсоединяя от ревы и регуля прошить - больше нет ревы…
На столе сейчас лежит… по питчу и ролу все ровно, а яв раз в несколько секунд плывет на 1 градус по часовой
Это может быть от тряски при подключении usb. У меня похожее было, в полёте не мешало. Ещё стоит гироскоп калибровать каждый раз перед взлётом.
Очевидно, чтобы помех не было
Не понимаю как установленный таким образом диод будет мешать помехам ))
больше нет ревы
Жаль реву ( Товарищ тоже убил реву, купил вместо него спарки 2. И оказалось он заметно больше ревы вибраций боится.
Это может быть от тряски при подключении usb. У меня похожее было, в полёте не мешало. Ещё стоит гироскоп калибровать каждый раз перед взлётом.
Мне этот эффект в свое время мешал армить коптер после крашей, горизонт уплывал больше чем на 25 градусов. Приходилось перезагружать контроллер.
Мне этот эффект в свое время мешал армить коптер после крашей, горизонт уплывал больше чем на 25 градусов. Приходилось перезагружать контроллер.
Если летаете только в акро можно сделать:
small_angle=180
Я так и победил этот глюк
Оказывается раньше помех не было, помехи появились сейчас.
Кстати, да! Сначала не было, а потом вдруг появились полосы, хотя и не такие сильные как у Вас и, к счастью, без пропадания OSD:
Недавно Сергей CrazyCoder поделился ссылкой на видео человека, который эффективно поборол помехи от движков при помощи Low ESR электролита 25v 1000uF.
В ближайшую переборку коптера поставлю, посмотрю, что получится.
А какие pdb со встроенным беком адекватные?
RROSD
Работает из коробки
Настраивается кнопкой
Можно подключить свой буззер
С мозгом вообще не связана
Проводом совсем минимум (от нее питается мозг + один контакт vbat для пищалки по вольтажу в самом мозге)
Показания:
- вольтаж
- мотребление mAh
- текущая нагрузка
- полетное время (считает при потреблении больше 2 ампер)
Единственный минус: мелкий шрифт (но это я после microminimosd придираюсь)
2 недели крашей и безумств - полет нормальный
Но запомните, что на посадку надо так же идти в акро Поверьте, так проще, надо просто принаровиться.
После того, как понял, что аксель уплыл - сел все равно в акро. Это какбы не проблема 😃
Вибрации не должны мешать… моторки новые, пропы не гнутые, видео с мобиуса плавное.
Мешанина проводов вокруг мозга и приемник ровно под мозгом могут быть тому виной?
Облетал моторы. Моторы зверь. Заметил ещё раскручивая на столе когда они вращаются, то от них сильно дует без винта. На улице после моих вжариваний моторы прилетели чуть тёплые, в отличие от например RCX и Кобр.
А как время полёта изменилось по сравнению с теми же кобрами, например? У них на сайте пишут, что V3 2206 сделали более эффективными и на подходящих пропеллерах якобы можно летать 3-4 минуты, когда на V2 2205 всего 1.5-2.5 минуты выходит. Вот я теперь мучаюсь с выбором. V2 2205 2300kV или V4 2206 2300kV? Пропы 5x4x3 hq/gf/dys или новые выносливые hq 5x4.6x3 (они вроде тоже не очень тяжёлые).
А как время полёта как изменилось по сравнению с теми же кобрами, например?
Я не обращаю внимание никогда на время, так как летаю с ОСД и смотрю на остаточное напряжение.
Но точно летал больше чем 1.5минуты.
На ХК появились новые маски. Выглядит прикольно, не то что старые были куском чёрного пенопласта. 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
подскажите какой пид подкрутить-на скорости при развороте на 180* коптер колбасит потрясывает. пиды ± подстраивал но чёт не помогло. прошивка 2.80 .пчёлы. тмотор 2500kw .4s. пиды примерно дефолтные… при спуске и резко вверх нормально- проявляеться только при резком развороте.