FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)

librol
idk:

ренее вопил что

некоторые матерые пилоты летают на стоке.

Пилоты летают, Бле@ть, а не мозг себе и устройству.
По существу - все индивидуально.

Какая камерка имеет самое лучшее ночное видение?

ale_p
idk:

Пробовали мои настройки (без фильтров) поместить на такой же квад, всё одинаково (аппа, пиды, настройки…) кроме рамы, у меня рама gep-bx5 у друга gep-tx chimp, не прокатило, сразу пошли осцилляции.
на других рамах также ощущаю разницу, на своей нет.

  • Что теперь скажете?, везде надо как знающие делать?

я скажу что не надо всё в кучу валить, я спрашивал только про цифры в лпф фильтрах и только, вот эти 3 примера которые опубликовал сам Борис, как раз универсальные для 3х частных случаев (малошумный, средний и хламолёт) и менять их наглаз, как и нотчи - нельзя.

idk:

есть идеал… это полностью отключенные любые фильтры (это программные костыли, вносящие задержку, здоровым они не нужны), если в таком состоянии летит (еще лучше если летит хорошо), то, вот оно!!!
если не летит надо включать фильтры и убирать шумы, не стоит забывать, это при настроенных пидах, одно другому не помогает… если у нас два неизвестных, один из них придется угадывать.
все сетапы (рамы) разные в той или иной степени, не существует панацеи.

мне лень менять пропеллеры после каждого краша, просто выгибаю их наглаз. смогу ли я так же делать если отключу фильры?

librol:

Пилоты летают, Бле@ть, а не мозг себе и устройству.

то то я вижу, ты без понимания полез настройки ковырять, а потом ‘пацани, поч квад на холоде как паркинсон трясёт?’
😁

librol:

Какая камерка имеет самое лучшее ночное видение?

ранкам найт игл 2. полетал уже, офигел.

librol
ale_p:

смогу ли я так же делать если отключу фильры?

“не очкуй, Славик…”

ale_p:

без понимания полез

хрен с два, он бы тогда летал в теплую погоду, как ласточка, дарагой

idk
ale_p:

просто выгибаю их наглаз. смогу ли я так же делать если отключу фильры?

Постоянно так делаю потому что летаю где не попадя отрабатывая меткость.

Александр_Г

Кто в курсах, где взять купон на Airbot, прежний (фпвграз) не работает?

lunohod

Работает, но только один раз. Зарегистрируйтесь ещё раз с другим мейлом.

MFer

Кароч, вырвался в деревню. Правда -12. Ну да ладно.
Матек 405-OSD - поставил обратно резиновые стойки реалакк, убрал 32k sampling, выставил 8/8.
В регулях blheli32 (24khz, timing auto).
PT1, cрезы 100/110, dynamic вкл, все остальные нотчи выкл.

Взлетел, повисел, пофлипал los, погазовал… пиды стоковые, конечно не подходят хамелеону (680 грамм по-моему взлетный вес:))
НО: шумов нет вообще!!!


и картина не поменялась после 4-х отлетанных батарей пока настраивал пиды (т.е. мороз пофиг)!
всему виной в моих мучениях с матеком были неправильные пидлупы! а не стойки реалакк и не “мерзнущая” гира )))
век живи век учись!

однако на 5-й батарее, когда донастраивал тоненько последние щтрихи в пидах случился другой казус, блекбокс к сожалению не писал ((
ВНИМАНИЕ ЗВУК!

youtu.be/m6bp3TE6rYk

че это было? на ролл смерти непохоже, т.к. все тихо мирно, просто как будто полетникотключился (перезагрузился?) и все, когда подошел, все работает нормально. взлетел, повис, погазовал, бам опять такая же фигня…

librol
MFer:

че это было?

похоже что один мотор\регулятор глюканул

Например, замерз)))

MFer
librol:

похоже что один мотор\регулятор глюканул

Например, замерз)))

если б так, то остальные бы пытались выровнять коптер и было бы все активнеее, а тут просто - летел и вдруг упал. может фейлсейф? таранька на телеметрию даже не ругалась, да и расстояние 30 метров…

librol

Вряд ли, хотя, может и нет.
У меня недавно коптер рухнул на удалении 100 метров, но экране промелькнуло lost rx.

MFer

У меня кстати показания рсси по нулям :/
Надо поразбираться…
Заодно поставлю аларм на тараньке на rxbat, может по 5в шине лажа какая-то…
Хотя осд работала же, значит полетник не перезагружался!

MFer
MFer:

У меня кстати показания рсси по нулям :/
Надо поразбираться…
Заодно поставлю аларм на тараньке на rxbat, может по 5в шине лажа какая-то…
Хотя осд работала же, значит полетник не перезагружался!

хмм. явно перезагрузился регуль/регули. т.е. был сбой по основному питанию. при этом на ОСД все в норме, т.е. полетник работал и до падения, и во время, и после, видимо на 5В шине хватило емкости кондеров… похоже c XT60 че-то… или есть другие идеи?

youtu.be/ShlOz9Wu4IY

После этого пришлось тестировать нову «канопу» 😄

librol
MFer:

хмм

похоже на ролл смерти, а так как, что то перезагрузилось, ролл только начался и бац.
Надо проверить полетник.
F4 же?

Заряда runcam 3 на морозе хватает на два разлета.
Так у всех?

Alarm
MFer:

…или есть другие идеи?

Конденсатор по питанию стоит?

Greyukrck
Alarm:

Конденсатор по питанию стоит?

Кто какие ставит? Обычные или искать с низким ESR?

MFer
Alarm:

Конденсатор по питанию стоит?

Стоит lowesr 2x1000uf

Сергей_Уж

Увидел на каком то видео в конфигураторе ползунки выключатели в настройках фильтров которых нет в версии 3.2.2 Зашел на страницу скачки решил скачать попробовать
github.com/betaflight/betaflight-configurator
Скачал и установил, ожидал что версия конфигуратора будет например 3.3.0 ( к этому идут новые сборки ) оказалось опять что то поменяли, новая версия 10.0.1 и да, в ней есть изменения

tapki_tarzana

Раньше сетпоинт был 1 по дефолту, теперь стал 0, 0 прировняли к 1? что теперь надо ставить?

MFer
tapki_tarzana:

Раньше сетпоинт был 1 по дефолту, теперь стал 0, 0 прировняли к 1? что теперь надо ставить?

ставьте как раньше удобно было. значаения не поменялись, просто дефолт сменили…

Сергей_Уж
Сергей_Уж:

Увидел на каком то видео в конфигураторе ползунки выключатели в настройках фильтров которых нет в версии 3.2.2 Зашел на страницу скачки решил скачать попробовать

Сегодня официально обновилась версия конфигуратора с 3.2.2 на 10.0.0