FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Камрады, помогите. Был ZMR250, нормально себе летал, решил перебросить потроха на ZMR180: Naze 32 rev 5, DYS 1806 2300kv, Frsky D4R-II. Регуляторы поменял на LittleBee 20A, винты - на DALProp 4045BN, прошивка осталась обычная Cleanflight годичной давности. Сделал тестовый вылет - все ок. Прошился Betaflight 2.7.1 - появились осцилляции, даже когда коптер просто висит. Откатил на последний Cleanflight - та же фигня. Потом последовательно: заменил контроллер на SP Racing F3, пропеллеры на Gemfan 4045BN, прошил регуляторы последней BLHeli, установил Betaflight 2.8.1. Ситуация слега улучшились, но в целом проблема осталось.
Что интересно, мелкий Insects 130MM на стоковй Cleanflight жутко колбасило, прошил Betaflight 2.7.1 - полетел как по рельсам, вообще без каких либо настроек. Diatone ET150 тоже летает из коробки.
Я правильно понял, что вы спрашиваете, какое оборудование поменять, или какую прошивку поставить, только чтобы ПИДы не настраивать?
Попробовали бы для начала P убрать по первым двум осям. Ну и в блэкбоксе посмотреть, что осциллирует.
Я правильно понял, что вы спрашиваете, какое оборудование поменять, или какую прошивку поставить, только чтобы ПИДы не настраивать?
Не совсем. У меня за десяток коптеров на разном ПО (MultiWii, ArduPilot, OpenPilot, CleanFlight) и все они, за исключением сабжа и упомянутого Insects 130MM, прилично летают на стоковых ПИД-ах. Суперлетными характеристиками, они, вероятно, не обладают, но и видимых проблем, вроде осцилляций, не наблюдается. Поэтому, я предположил, что проблема не софтовая, а хардварная.
Попробовали бы для начала P убрать по первым двум осям.
Спасибо, попробую. Понижал gyro_lowpass и dterm_lowpass - не помогло.
Ну и в блэкбоксе посмотреть, что осциллирует.
Логи скачал, в аналайзеле открыл, но как их интерпретировать не знаю. Буду благодарен за наводку.
Смотрите на осцилляции Pterm по всем осям. Если они есть и особенно, если они не затухают, по этой оси уменьшаем P.
А вот кстати ещё пришло на ум - Вы когда прошивки туда-сюда меняете, случайно не накатываете все настройки от старой прошивки, в том числе относящиеся к пидам? Дефолты у всех версий-то разные, как правило. И лучше либо все настраивать заново, либо накатывать только выборочные позиции дампа, которые вам известны и понятны.
А вот кстати ещё пришло на ум - Вы когда прошивки туда-сюда меняете, случайно не накатываете все настройки от старой прошивки, в том числе относящиеся к пидам?
Делал full chip erase, потом настраивал заново руками.
Смотрите на осцилляции Pterm по всем осям. Если они есть и особенно, если они не затухают, по этой оси уменьшаем P.
Насколько я понял, речь о PID_P[*]? Посмотрел, низкочастотных шумов нет, а вот сначала по ролу, а потом по пичту раскачивает. Уменьшил ПИД-ы вдвое - получше, но не излечилось. Приаттачил логи, буду признателен, если кто в теме прокомментирует. Речь о левеле, если что.
Смотрите на осцилляции Pterm по всем осям
Уменьшил Р - все по старому.
случайно не накатываете все настройки от старой прошивки
Нет прописываю заново.
Может кто-нибудь лог посмотреть пожалуйста?
drive.google.com/open?id=0B7vM1jEe6u-mT2NOUll4OHV4…
Пиды надо в акрорежиме настраивать. А для левела можно вначале попробовать уменьшить первое значение в соответствующей строке, оставив сами пиды (в первых строках) по умолчанию. Там вроде 5 по дефолту, поставьте 4 или немного меньше. Нет возможности акро попробовать, там трясёт?
Логи посмотреть пока не могу - я с планшета на даче.
А для левела можно вначале попробовать уменьшить первое значение в соответствующей строке, оставив сами пиды (в первых строках) по умолчанию.
Тут не очень понял, о чем речь.
В целом, проблема по логам видна отчетливо. На 130-ом - почти прямые (только почему-то передние моторы крутятся быстрее, центр тяжести смещен?), на ZMR180 - расколбас по ролу и питчу.
Кстати, на миник поставил новый приемник от FrSky - XSR. SBus, CPPM, SmartPort, без шкурки и лишних коннекторов, уже в термоусадке. Единственный минус - запаянная антенна.
Эта проблема обычно появляется когда вибрации превышают тот предел, который акселерометр выдерживает. Уменьшение P может помочь (всех, не только Level). Логи могут помочь понять откуда вибрации. Можно еще моторы проверить.
По логам идет переворот вправо, вплоть то 180 градусов, хотя я вручную держу горизонт. Как можно по логу определить причину вибрации? Просто держа в руке особой вибрации не наблюдается.
Открутил контроллер от рамы, перестал уплывать и по логу коптер стоит нормально.
Собрал миника на раме Insects 130MM. Начинка:
Контроллер: X-Racer F303 v2.1
Мотор: RCX H1105 4000kv
Регуляторы: RCX XM10A
Пропеллеры: Eachine 3020
Видео-передатчик: Eachine ET200 200mW
Передатчик: FrSky XSR
Камера: Mini FPV CC1563
Даже учитывая, что это мой первый FPV квадирк такого размера, сборка прошла довольно просто. В раме достаточно места, особенно по высоте (не в пример ET150). Весит 113 грамм голый и 164 грамма с аккумулятором (Rhino 610).
Висит на ~45% газа, что вроде как довольно много, но летает вполне весело.
Теперь хочу собрать еще что-то с аналогичным весом и размером, но чуть пободрее. Смотрю в сторону DYS 1104 7000kv + 3020 на 3S. Какие могут быть альтернативы?
Какие могут быть альтернативы
Мб rcx 1304 4000kv? Я правда не знаю, насколько правдив вес в 7.9г указанный на сайте.
Можно еще на видео антенне скроить. Гнездо отпаять и припаять диполь прямо на прямую к передатчику. Его за глаза хватает для такого размера. У меня в 97г уложилось.
Мб rcx 1304 4000kv? Я правда не знаю, насколько правдив вес в 7.9г указанный на сайте.
Думал, они под “большие” трешки (3045BN, T3045BN), а глянул - под 3020. Интересно, как у них на 3S при таком же kv и на те же пропах получается 224 грамм тяги против 141 у 1105. И обещают 295 грамм на 4S 😃
Можно еще на видео антенне скроить. Гнездо отпаять и припаять диполь прямо на прямую к передатчику. Его за глаза хватает для такого размера. У меня в 97г уложилось.
Я рассуждаю так: облегчение даст минус 15 грамм (что, в принципе, неплохо), а новые DYS 1104 6500KV, если верить производителю, суммарно плюс 320 грамм тяги. Вот интересно услышать мнение тех, кто уже пробовал.
Форумчане, вопрос по моторам.
Киньте пожалуйста ссылки на тесты тяги.
DYS 1104 на 7000 KV под 3s
RX1105 на 6500 KV под 3s
RX1102 на 8000 KV под 2s
Киньте пожалуйста ссылки на тесты тяги
По моему мнению, у вас тут S везде завышенные на единичку - все такие моторы будут сильно греться даже на легких пропах типа 3020.
PaulM
Я собираю 120 на раме LKTR. Осталось дождаться сателита.
Моторы DP03 7800КV.
Сухой вес будет в пределах 57-58г, с 520мАч 2s аккумами около 85г
Тяга должна быть 1 к 4.
К этому сетапу ищу альтернативные моторы в том же весе, по боле гуманной цене и нормального качества. Поэтому и присматриваю RX1102 на 8000 KV под 2s. Интересует что там у них с тягой?
Из 4 DP03 7800КV только один оказался нормальный , остальные дико вибрируют- надо лечить.
www.youtube.com/watch?v=O22PDaNSbvY
Написал бенггуду по поводу этого безобразия, предложили выслать новый набор рамы и моторов за 26$ - согласился, жду что придет на этот раз.
Связываться в дальнейшем с DP03 особого желания нет вот и ищу альтернативу.
Еще из 5 ESC МХ10А только 3 оказались рабочие.
www.youtube.com/watch?v=HkMbiZSThNU
Тоже написал по этому поводу, бенггуд вернул деньги за 2 не рабочих ESC.
Чето с квадриком этим у меня непруха пока что сплошная)
Думаю на будущее собрать что-то подобное на 3 банках с полетным весом до 100г вот и спрашиваю про моторы.
На 3 банках со 1104 1105 ничего не случится, будут греются - пусть себе греются.
Мне интересно кто из них лучше будет тянуть DYS 1104 на 7000 KV или RX1105 на 6500 KV под 3s на RX2535W ?
Поэтому и присматриваю RX1102 на 8000 KV под 2s. Интересует что там у них с тягой?
В теме по RS90 писали, что тяга у 1102 еще меньше чем у DP03. В качестве плюсов только нормальное t-style крепление пропов.
из 5 ESC МХ10А только 3 оказались рабочие
у меня из 9 ХМ10а только 3 рабочими остались. Брал с разных мест, итог один. Дохнут если не разу, то через 4-5 вылетов точно. Это давно известный косяк, на групсах у народа то же самое. Заменил на ХМ20а, теперь все отлично, только на 2S не будет работать. Есть еще из мелких Tarot TL300G5, но отзывов пока не нашел. Они вроде multishot не поддерживают.
Мх20 по размеру больше и тяжелее.
Нужно пробовать мультистары на 6 ампер с хоббикинга