Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Да в том и дело, что зимний коптер убит был до состояния адского
Ненене, адское состояние это когда лучи при небольшом усилии ходят вверх-вниз. Или когда даешь средний газ на коптере без пропов и он бодро ползет куда то по столу )) Те когда пиды настроить становится не реально приходится пользоваться хардварными и софтварными фильтрами данных гироскопа.
Нашел совет как правильно калибровать мультишот. Описываю процесс чтобы сразу было понятно видео. Смысл в том что после обычной калибровки нужно подправить Maximum Trottle У меня как на видео он был установлен на 2000. После калибровки ставим двигатель ( без пропеллера) на максимум 2000 и плавно убираем на компе газ, действительно двигатель не реагирует и обороты не меняются до определенной границы, как только обороты начинают меняться , нужно запомнить это значение и выставить его на странице конфига У меня это значение получилось 1967. Нужно сделать это, потому что после калибровки замечено что даже если вы руками в программе BLHeli установите 2000 происходит непонятный сброс значений на порядка 40 едениц и возникает несоответствие которое возможно приводит к непонятным выбрыкам в полете. Борис сам еще не разобрался, но как будто бы происходит достижение макс значения оборотов раньше, а пид контроллер думает что есть еще запас, отсюда броски. Одно и тоже видео в двух ракурсах
Нашел совет как правильно калибровать мультишот
Если и проделывать это, то только на разряженной 3S батарейке, что собственно автор multishot и рекомендует. А можно/нужно не делать … дабы не мучать моторы, а просто откалибровать до 2000 или сколько вам нужно и потом просто убрать 50 единиц и это значение вбить в maxthrotle.
10-15 единиц никакой существенной роли и +5 к скорости не дадут. Калибровал и так и так - разницы не заметил.
релиз Betaflight 2.6.1 github.com/borisbstyle/betaflight/…/v2.6.1
- Very long waited VCP passthrough thanks to 4712!
- 4 way interface passthrough, which also works for simonk bootloader through blhelisuite
- Remove old simonk passthrough
- Cli bugfix for configuring Yaw lpf
- Fix low throttle arming for 3D mode on switch.
- Fix for re-arming when calibration set to be prior arming (only for switch armers due to safety reasons)
- Fix IBUS to have 10 channels
- Add frsky average voltage on A4
- Fix for transponder for SPRACINGF3MINI target
- Luxfloat has no exact same rate and PID scaling like rewrite. The defaults are now same. Makes switching between these 2 easier. Luxfloat users need to readjust rates and perhaps slightly their PID’s. See wiki for more info
- Added new targets SPRACINGF3EVO and DOGE
- Fix for uninitialized averageSum
- New Horizon default sensitivity (Level D is now horizon sensitivity for luxfloat and rewrite)
А в чем смысл дефолтных значений BLHeli
PPM Min Throtle - 1148
PPM Max Throtle - 1832
Если в BetaFlight мы ставим 1000 и 2000?
Надо менять их или нет?
А в чем смысл дефолтных значений BLHeli
PPM Min Throtle - 1148
PPM Max Throtle - 1832
Обычно ставят 1020 и 1980 после прошивки регулей в blheli
Обычно ставят 1020 и 1980 после прошивки регулей в blheli
Ну вот на скринах разное реально бывает.
А есть объяснение логическое? На новых пчелках стоят дефолтные значения.
Да и даже 1020 - 1980 не бьются с Betaflight.
Такс провел эксперимент )
Поставил в BlHeli
PPM Min Throtle - 1148
PPM Max Throtle - 2000
Зашел в BetaFlight и отколибравал там ESC’s
Зашел в BlHeli и вижу
PPM Min Throtle - 1032
PPM Max Throtle - 1944
Ну ОК выставил в BetaFlight 1030 - 1944
Посмотрим, как полетит.
Но ±50 единиц правда теряются по пути )))
ставить нужно любой диапазон, не меньше 800мс в коридоре 1000…2000мс
я обычно в регуле ставлю 1100-2000мс, а в КП максимум соответственно 2000мс, а минимум подбираю исходя из уверенного старта мотора
тоже тестил сегодня мультишот, бетафлай 2.6.1 и супер экспо 40…
Вышел в сильный ветер, не мог терпеть… в итоге, почувствовал только суперэкспо, оч понравилось флипы реально моментальные, тестил в обычном режиме без аирмода.
разницу в мультишоте и без пока не заметил, только музыка которая занимает лишнее время перед колибровкой…
Но косяк с проваливанием квадрика меня не покидает, началось это недавно и почти на всех прошивка проявляется…
два три раза проявлялся этот баг при визуальном полете делал флипы и квадрик опрокидывался, крутился по яву и втыкался…кто сталкивался?
Если в BetaFlight мы ставим 1000 и 2000? Надо менять их или нет?
Ничего не надо менять в blheli - оставляем дефолт, калибруем через FC, всё.
Ничего не надо менять в blheli - оставляем дефолт, калибруем через FC, всё.
Борис пишет надо, он пишет для AirMode нужно использвать 1000-2000 диапазон.
А по дефолту BlHeli ставит нам диапазон меньше 800
Борис пишет надо, он пишет для AirMode нужно использвать 1000-2000 диапазон.
А по дефолту BlHeli ставит нам диапазон меньше 800
Регули будут откалиброваны и соотв. работать именно так, как вы это сделаете в конфигураторе CF. Какая связь с настройками в blheli? По дефолту меньше 800? Какой регуль? Какой blheli? И если даже что так, поставте в blheli ~ 1020-1880 и откалибруйте в CF так как вам надо.
два три раза проявлялся этот баг при визуальном полете делал флипы и квадрик опрокидывался, крутился по яву и втыкался…кто сталкивался?
Скорее всего это ESC пчелы, только на них и не всегда это проявляется из за рассинхрона моторов. После заменв ESC на другой тип это пропадает, а на пчелах можно отлетать 5 полетов нормально, на 6 схлопотать. Я описал то о чем писал на RCG автор прошивки.
два три раза проявлялся этот баг при визуальном полете делал флипы и квадрик опрокидывался, крутился по яву и втыкался…кто сталкивался?
demag high? motor timing medium high? motor pwm в CF сколько? giro sync? луп какой?
Для пчёл motor pwm 4K это максимум и не в режиме gyro sync для F3.
В режиме gyro sync для F3 motor pwm 2K это максимум для стабильной работы.
Без gyro sync motor PWM до упора насколько позволит чип регуля (4K предел для 330) , но не более 16K(39X). 32K пока не стабилен в multishot.
Скорее всего это ESC пчелы
sn20а та же фигня.
sn20а та же фигня.
multishot туда смогли прошить?
multishot туда смогли прошить?
нет. даже не заморачивался по этому поводу. коптер уже как месяц без приёмника, руки опустились после того как спалил и пришедший на замену. но если дадите инструкцию по прошивке, то попробую. один регуль лежит в запасе, можно поэксперементировать.
-------------
кстати какие регули посоветуете на замену (пишут что sn20a не очень)
эти Hobbywing XRotor 20A или эти Littlebee пчелка 20A ESC BLHeli
кстати какие регули посоветуете на замену
Судя по депресняку после второго убитого приемыша деньги не безлимитные, в этом случае лучше xrotor 20a. И проц быстрее чем в пчелках почти в два раза, и 30А непродолжительное время они реально держат. Минус только в лишних 10-15 граммах, которые придется таскать коптеру. Если на рег 11 баксов не жалко - можно купить xm20A, теже xrotor’ы 20а с весом пчелок.
у меня проваливается вот так
youtube.com/watch?v=Ud9hLR6H24o
на cc3d, sn20a, началось после того как поставил HD камеру, перепаял силовые провода к аккуму и провода к одному регуле, никаких настроек не менял, ничего не обновлял, убрал камеру провалы остались.
Подскажите, а можно подключить в один UART сразу и DataLogger и GPS?
GPS посадить на RX, а Писалку на TX. Ведь по сути направление потоков данных у GPS и писалки разное.
Или можно OSD с писалкой на один UART посадить?
П.С. а то все порты заняты:
- OSD
- SBUS
- DataLogger
Ведь по сути направление потоков данных у GPS и писалки разное
GPS без проблем работает по SoftSerial, чем и рекомендую воспользоваться.