Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Спасибо настройки скопировались и моторы заработали и GPS но есть одно оооочень большое но… В Cleanflight 1.14.1 или 1,14 загрузка проца 600-700% и во вкладке Modes не активируется ARM.
В 1,13 всё ок но не работает GPS (не активируется Ublox)
Команда diff - выводит только значения отличные от значений по умолчанию.
Не забывайте использовать diff all
Ибо diff сохранит настройки только активного rateprofile, а не всех.
Собрал миник на таком палетнике air-hobby.ru/…/1763-poletniy-kontroller-f4-racing-…
И столкнулся с проблемой - не могу добиться одновременной работы пищалки и огней. Т.е. прошиваю 3.0.1 (Revo) - работают огни, не совсем корректно, но работают, прошиваю 3.0.0. (с пищалкой) работает пищалка, но не работают огни.
Может кто подскажет как решить проблему огней и пищалки?
Подскажите в Betaflight - Configurator нет Sonara и автотюна, как то можно исправить. в Cleanflight все есть. как быть или посоветуйте прошивку для Naze32 с osd (emax edvenced)
Подскажите в Betaflight - Configurator нет Sonara и автотюна
У вас Naza32? Судя по исходникам там выключен gtune и сонар в самой прошивке. Скорей всего не влезло. Для сонара может пинов не хватило. GTune можно попробовать включить, но придется чем-то пожертвовать.
У вас Naza32? Судя по исходникам там выключен gtune и сонар в самой прошивке. Скорей всего не влезло. Для сонара может пинов не хватило. GTune можно попробовать включить, но придется чем-то пожертвовать.
Спасибо понятно ! Может кто еще подскажет постоянно слетает порт. Перепорошиваю bootloader все нормально, на следующий день захожу в Cleanflight но зайти уже не могу, пишет No configuration receved 10 second, communication falled. Далее сброс boot с трудом прошиваю с 20 раза на следующий день то же самое. Контролеер emax edvenced osd naza32. Походу bootlouder глючит как вылечить подскажите?
Подскажите пожалуйста, столкнулся с небольшими трудностями 😃
Сегодня прошился в Multishot 14.8, раньше был на Oneshot125.
Ситуация такая: откалибровал моторы в Betaflight, затем делал калибровку каждого мотора по min\max throttle…
Так вот, 1 и 2 моторы стартуют на значении 1116, а 3 и 4 - на 1136, а макс обороты у всех моторов на одном значении 1845. Получается что при значении 1116 два мотора крутятся, 2 стоят, а при 1136 моторы крутятся с разными оборотами. С Oneshot125 все моторы одинаково стартовали, поэтому я немного сбит с толку, ну в Blheli я выставил эти значения отдельно на каждый мотор.
А что выставить в minimum throttle в настройках Betaflight ?
Уже разобрался, плохо откалибровал регули в начале. Методом научного тыка докалибровал до нормального состояния.
ha];6697468]Уже разобрался, плохо откалибровал регули в начале. Методом научного тыка докалибровал до нормального состояния.
Блин в этих Cleanflight/Betaflight сам путаюсь в каком меню где мин. газ ставить каллибровал тоже методом тыка по ютюбу больше инфы получаешь.
Сейчас сижу без коптера опять зайти Cleanflight/Betaflight не могу. Вобщем плюнул на этот процессор. то коптер тянет при стиках везде 1500, заказал F4
А на f4 тоже будет тянуть. Стаб он такой.
А на f4 тоже будет тянуть. Стаб он такой.
и какой выход с положения в режиме “стаб” не летать или в аппе стики докручивать?
Блин в этих Cleanflight/Betaflight сам путаюсь в каком меню где мин. газ ставить каллибровал тоже методом тыка по ютюбу больше инфы получаешь.
Та я мультишот поставил на littlebee 20a с F330 на борту, им тяжело видимо). Я когда подключаю аккум они армятся вообще по одному 😁 . Но летать одно удовольствие по сравнению с oneshot125.
Так и получилось, видимо когда калибровку проводил не все регули активны были, я еще несколько раз калибровал, пока все не откалибровались нормально. Сейчас все ровно стартуют.
и какой выход с положения в режиме “стаб” не летать или в аппе стики докручивать?
Я за “не летать”
Я за “не летать”
т е новичкам сразу учится в акро и не заморачиватся с режимами полетов!
т е новичкам сразу учится в акро и не заморачиватся с режимами полетов!
Да, именно так.
Товарищи, подскажите, может кто сталкивался.
Имеется 32bit ACRO NAZE32_BRUSH Brushed. Изначально был прошит на BF 3.0.0. Работал адекватно. Перепрошил на 3.0.1. И сразу появилась проблема. Теперь при подключении или к конфигуратору или просто аккуму секунды через 3 постоянно начинает орать бузер. Светодиод питания (PWR синий) горит также постоянно. В конфигураторе более не подключается, но при замыкании бута шьётся без проблем и на CF и на BF. По симптомам он находится в режиме прошивки что ли… Но, на замкнутый-разомкнутый контакт бут реагирует адекватно т.е или шьётся или нет.
Сейчас отпаял всё кроме питания на всякий случай. Не помогло. Как привести в чувство железку?
( Может как-то глобально перезагрузить, сбросить контроллер можно?)
Столкнулся с проблемой: иногда после падения возвращаюсь с коптером на точку старта, не отключая батарею, и пытаюсь взлететь снова. Моторы не запускаются и мигает светодиодом сериями по 4 раза. Пока не переподключу батарею, не заводится. В чём может быть дело?
Контроллер SPRF3, Cleanflight 1.14.
Гиру сбрось.
Левый стик низ\лево Правый - низ.
Хм. И правда. Так же мигает 4 раза и не армится, когда коптер стоит под большим наклоном. Но в этом случае так и должно быть, по идее.
А вот от краша, получается, тоже калибровка сбивается?
setsmall_angle = 180 позволяет армить в любом положении и необходим когда коптер повис на дереве
Только таскать коптер с подключенным акком становится опаснее, мало ли как приемник проглючит от воды.