Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
А на f4 тоже будет тянуть. Стаб он такой.
и какой выход с положения в режиме “стаб” не летать или в аппе стики докручивать?
Блин в этих Cleanflight/Betaflight сам путаюсь в каком меню где мин. газ ставить каллибровал тоже методом тыка по ютюбу больше инфы получаешь.
Та я мультишот поставил на littlebee 20a с F330 на борту, им тяжело видимо). Я когда подключаю аккум они армятся вообще по одному 😁 . Но летать одно удовольствие по сравнению с oneshot125.
Так и получилось, видимо когда калибровку проводил не все регули активны были, я еще несколько раз калибровал, пока все не откалибровались нормально. Сейчас все ровно стартуют.
и какой выход с положения в режиме “стаб” не летать или в аппе стики докручивать?
Я за “не летать”
Я за “не летать”
т е новичкам сразу учится в акро и не заморачиватся с режимами полетов!
т е новичкам сразу учится в акро и не заморачиватся с режимами полетов!
Да, именно так.
Товарищи, подскажите, может кто сталкивался.
Имеется 32bit ACRO NAZE32_BRUSH Brushed. Изначально был прошит на BF 3.0.0. Работал адекватно. Перепрошил на 3.0.1. И сразу появилась проблема. Теперь при подключении или к конфигуратору или просто аккуму секунды через 3 постоянно начинает орать бузер. Светодиод питания (PWR синий) горит также постоянно. В конфигураторе более не подключается, но при замыкании бута шьётся без проблем и на CF и на BF. По симптомам он находится в режиме прошивки что ли… Но, на замкнутый-разомкнутый контакт бут реагирует адекватно т.е или шьётся или нет.
Сейчас отпаял всё кроме питания на всякий случай. Не помогло. Как привести в чувство железку?
( Может как-то глобально перезагрузить, сбросить контроллер можно?)
Столкнулся с проблемой: иногда после падения возвращаюсь с коптером на точку старта, не отключая батарею, и пытаюсь взлететь снова. Моторы не запускаются и мигает светодиодом сериями по 4 раза. Пока не переподключу батарею, не заводится. В чём может быть дело?
Контроллер SPRF3, Cleanflight 1.14.
Гиру сбрось.
Левый стик низ\лево Правый - низ.
Хм. И правда. Так же мигает 4 раза и не армится, когда коптер стоит под большим наклоном. Но в этом случае так и должно быть, по идее.
А вот от краша, получается, тоже калибровка сбивается?
setsmall_angle = 180 позволяет армить в любом положении и необходим когда коптер повис на дереве
Только таскать коптер с подключенным акком становится опаснее, мало ли как приемник проглючит от воды.
мало ли как приемник проглючит от воды.
вероятность 1:100 что сам не затупишь и не заармишь когда это совсем не нужно. ни разу не видел сообщений что коптер сам заармился, а порубленых пальцев с непроизвольным(нечаянным) армом видел много
со сниманием с дерева столкнулся сам - повис, так как летаю в акро то и армил в этом же режиме, не получилось, поехал домой взял 5ти метровую лестницу и удочку 6метров, и уже прибыв на место сообразил - какого х я его патаюсь снять в акро если не вижу в каком положении он зацепился. переключил в стаб и вновь заармил, коптер легко слетел с ветки, единственный минус что ловить его было не нужно, получил по макушке.
вероятность 1:100 что сам не затупишь и не заармишь когда это совсем не нужно. ни разу не видел сообщений что коптер сам заармился, а порубленых пальцев с непроизвольным(нечаянным) армом видел много
Вчера стоял и смотрел как коптер сам себя армил-дизармил в цикле… до этого несколько раз сам армился, не задевая пальцы к счастью. В качестве приемника эта гадость. Кстати с xsr ни разу таких проблем не было.
Вчера стоял и смотрел как коптер сам себя армил-дизармил в цикле…
это первое сообщение с самопроизвольным армом на моей памяти. кстати буквально сегодня удалил этот приёмник с корзины, видимо интуиция работает 😃 или прост в запасе x4rsb, голый х8r и ещё пара бангудовских фриская говорят нафига ещё
Здравствуйте, подскажите в чём может быть проблема, собрал такой набор (QAV210 sp racing f3, Emax 2205 2600, рег. пчёлки 20а, frsky dr4-ii, прошит betaflight 3.0)
в стабилизации всё хорошо, переключаюсь в ACRO и получаю задержку управления коптер реагирует с большой задержкой.
Логи, смотри вибрации для начала.
Логи, смотри вибрации для начала.
Вибрации нет, в анализаторе логов еле заметные гребёнки в зелёном цвете, да и в стабе на стики реагирует как нужно … сегодня прошился на 3.0.1 и сбросом всех настроек, результат прежний.
rc_interpolation_interval = 19 Правильно ли такое значение ??? в настройке стоит AUTO
Подскажите,пожалуйста.Коптер по YAW крутится очень медленно.P и D уиеличил на 40 единиц (было 85 и 0) ,но мало помогло.Что можно сделать?
рейты увеличить
Пользовался кто виртуальным датчиком тока? Насколько он точен после калибровки? Мне нужно расход батареи смотреть.
Насколько он точен после калибровки?
На столько же, на сколько точны Ваши стики. Думаю, что будет некоторая разница в зависимости от выбранного метода калибровки.