Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
setsmall_angle = 180 позволяет армить в любом положении и необходим когда коптер повис на дереве
Только таскать коптер с подключенным акком становится опаснее, мало ли как приемник проглючит от воды.
мало ли как приемник проглючит от воды.
вероятность 1:100 что сам не затупишь и не заармишь когда это совсем не нужно. ни разу не видел сообщений что коптер сам заармился, а порубленых пальцев с непроизвольным(нечаянным) армом видел много
со сниманием с дерева столкнулся сам - повис, так как летаю в акро то и армил в этом же режиме, не получилось, поехал домой взял 5ти метровую лестницу и удочку 6метров, и уже прибыв на место сообразил - какого х я его патаюсь снять в акро если не вижу в каком положении он зацепился. переключил в стаб и вновь заармил, коптер легко слетел с ветки, единственный минус что ловить его было не нужно, получил по макушке.
вероятность 1:100 что сам не затупишь и не заармишь когда это совсем не нужно. ни разу не видел сообщений что коптер сам заармился, а порубленых пальцев с непроизвольным(нечаянным) армом видел много
Вчера стоял и смотрел как коптер сам себя армил-дизармил в цикле… до этого несколько раз сам армился, не задевая пальцы к счастью. В качестве приемника эта гадость. Кстати с xsr ни разу таких проблем не было.
Вчера стоял и смотрел как коптер сам себя армил-дизармил в цикле…
это первое сообщение с самопроизвольным армом на моей памяти. кстати буквально сегодня удалил этот приёмник с корзины, видимо интуиция работает 😃 или прост в запасе x4rsb, голый х8r и ещё пара бангудовских фриская говорят нафига ещё
Здравствуйте, подскажите в чём может быть проблема, собрал такой набор (QAV210 sp racing f3, Emax 2205 2600, рег. пчёлки 20а, frsky dr4-ii, прошит betaflight 3.0)
в стабилизации всё хорошо, переключаюсь в ACRO и получаю задержку управления коптер реагирует с большой задержкой.
Логи, смотри вибрации для начала.
Логи, смотри вибрации для начала.
Вибрации нет, в анализаторе логов еле заметные гребёнки в зелёном цвете, да и в стабе на стики реагирует как нужно … сегодня прошился на 3.0.1 и сбросом всех настроек, результат прежний.
rc_interpolation_interval = 19 Правильно ли такое значение ??? в настройке стоит AUTO
Подскажите,пожалуйста.Коптер по YAW крутится очень медленно.P и D уиеличил на 40 единиц (было 85 и 0) ,но мало помогло.Что можно сделать?
рейты увеличить
Пользовался кто виртуальным датчиком тока? Насколько он точен после калибровки? Мне нужно расход батареи смотреть.
Насколько он точен после калибровки?
На столько же, на сколько точны Ваши стики. Думаю, что будет некоторая разница в зависимости от выбранного метода калибровки.
Пользовался кто виртуальным датчиком тока?
ИМХО - придётся калибровку проводить каждые 2-3 вылета (подшипники устают). Плюс стоит сменить пропеллеры на другие (диаметр, шаг, модель, фирма) - опять придётся калибровать заново.
По сути это ведь интегральная сумма Throttle по времени, помноженная на коэффициент, который и превратит попугаи в mAh.
ИМХО - придётся калибровку проводить каждые 2-3 вылета
Я в итоге его выключил, потому что летаю на разных пропах, а он колибруется под конкретные. Имхо, очень ситуативная штука со многими многими “если”.
Всем привет! Ребят , почему я не могу загрузить свои сохраненные настройки обратно в мозги Скайлайн 32. Прога Бэтафлай 1.8.4, прошивка 3.0.1
Ессно все сделать в одних версиях проги и проши.
Бэкап заливается, и зависает…
Бэкап заливается, и зависает…
Попробуй изменить название файла. На самое простое, английскими буквами, или просто цифры поставь. Чтобы небыло пробелов,тире и прочего. Например “123”
😃 не стало чипа этого на SP F3, указано что это 8Мб flash, как думаете критично для полета? к бетафлай нормально подключается, блэкбокс не использую, спасибо!
Имхо не критично. вон на чирсонах сх20 половина АПМ с бракованными чипами памяти летает, ничего ))
Добрый вечер уважаемые! Собрал 150 квадрик на CC3D, прошивка последняя от Бориса. При взлете на mode horezont сначала все нормально, но секунд через 30 начинает коптер сносить влево и назад, и чем больше корректирую стиками тем больше при возвращении стиков в 0 коптер сносит в этих направлениях. Пробовал разные прошивки, но проблема остается. Что мне делать? Спасибо.
Кмплектация коптера такая:
Рама - 148
Двигатели - RCX H1407 3800KV
Регуляторы - RCX XM-20A (w/ Soldering Pads) BLHeli
Контроллер полета - OpenPilot [Straight Pin] CC3D Rev 5 6 Dof
Приемник - 4ch FRSKY ACCST Compatible Receiver
вибрации