Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Да, по ней и делал. Но тут контроллер Nase а у меня cc3d и cleanflight и как там порты настраивать не знаю, вроде все варианты которые логичными казались перепробовал(
Добавлено:
В общем проблема общения Micro MinimOSD и CC3D (cl.fl.) решена. Надо было в КлинФ.Конфигураторе в закладке Ports оставить весь отдел телеметрии отключенным, а в отделе Data включить UART1 на скорости 115200. MinimOSD подключить в Main Port.
Удалось поставить бетафлайт.
Но сама главная проблема осталась, что регули активируются только если подключить сначала питание юсб а потом акк, тогда можно лететь, а если просто акк то на контроллере мигает синяя лампочка 2 раза и несколько быстрых ( что это значит? чего ему не хватает ?
Удалось поставить бетафлайт.
Но сама главная проблема осталась, что регули активируются только если подключить сначала питание юсб а потом акк, тогда можно лететь, а если просто акк то на контроллере мигает синяя лампочка 2 раза и несколько быстрых ( что это значит? чего ему не хватает ?
А моторы местами то поменяли?
А моторы местами то поменяли?
ну как по картинке сделал, там даже проверил направление вращения, всеравно что то не нравится, мне кажется он помирает просто, ибо на опен пилоте тоже самое, как только бин шил бетафлайта такая фигня стала, потом я вернул опен и всё так же осталось, ну и естественно с хексом такая же комитель, ЮСБ + АКК можно летать. Где бы узнать что значит мигание лампочки такое.
Ну такая канитель явно не от прошивки BIN. Скорее просто совпадение.
А предполагать можно много чего: нехватка питания, глюки питания проца и т.п. И пробовать тоже много чего можно: отключение всех регулей и оборудования, проверка напряжения на проце, возврат на OP. Мой много издевательств стерпел, но живой. Разве что к пятачкам припаял маленький разъем и замыкаю их перемычкой. Правда додумался до этого раз на 20й =)
Ну такая канитель явно не от прошивки BIN. Скорее просто совпадение.
А предполагать можно много чего: нехватка питания, глюки питания проца и т.п. И пробовать тоже много чего можно: отключение всех регулей и оборудования, проверка напряжения на проце, возврат на OP. Мой много издевательств стерпел, но живой. Разве что к пятачкам припаял маленький разъем и замыкаю их перемычкой. Правда додумался до этого раз на 20й =)
ну пермычку я сразу припая, на ОП тоже самое, сейчас все отключил и просто 5 вольт на контроллер подал вообще отдельным питанием, тоже самое. Я вот думаю не помирают ли они у меня из за того что я питание саттелиты паяю к где пермычка бутт 3,28 вольта? Может это как то сказалось всетаки, я даже без саттелиты пробовал
Блин, как же слух режет ваше “без саттелиты” Я же уже писал Вам, что он называется САТЕЛЛИТ.
По поводу подключения к 3.3В. У меня на всех 3 квадрах так подключены сателлиты. Никаких проблем. Не в этом дело.
Betaflight 2.2.0 RC1
@borisbstyle borisbstyle released this Dec 29, 2015
First Pre-Release of 2.2.0 is now ready for testing. Completely reworked task scheduling improves the code efficiency and it makes the code faster. Therefore 2khz mode now can be enabled.
Fixes:
•Fixed servo mapping on CC3D tricopter configuration
•Fixed inflight adjustment logging to blackbox
New:
•Complete new scheduling method. Cli command “tasks” will show all tasks and their processing times. With “status” command system load can be showed
•Completed BST Support for COLIBRI_RACE target
•Less CC3D targets. Beeper pin can now be enabled and disabled through cli (set enable_buzzer_p6 = ON/OFF)
•2khz Mode added. Setting “set gyro_lpf = OFF” will automatically enable 2khz mode for F3 targets. F1 targets need to disable Accelerometer, Barometer and mag to unlock 2khz mode. Also bare in mind that 2khz mode will reduce amount of AUX channels to 4 AUX channels on F1 targets and 6 on F3 targets.
•Improved Moving average for Dterm
•Many code performance gains for 2kz modes
•New defaults. Note that dterm_cut_hz is disabled by default now due to better moving average. It still can be enabled.
NOTE THAT CC3D USERS COMING FROM OLDER VERSIONS SHOULD RESET SETTINGS AFTER UPGRADE
github.com/borisbstyle/betaflight/releases
PS Сейчас будет попытка убрать лишние каналы в SBUS вместо реальных 14 оставить 3-4 AUX и основные ,что уменьшить еще задержку и повысит точность пилотирования, что получится или нет увидим.
Всех с наступающим !
Блин, как же слух режет ваше “без саттелиты” Я же уже писал Вам, что он называется САТЕЛЛИТ.
По поводу подключения к 3.3В. У меня на всех 3 квадрах так подключены сателлиты. Никаких проблем. Не в этом дело.
да что то так привык называть ) я купил назе 32
прошил бетафлайт очень легко и просто без всяких проблем, и все работает, подпаял саттелит к трем контактам сигнал - +, но активировать не получается, порт не включается, хотя пытаюсь сделать по скринам которые давали
Betaflight 2.2.0 RC1
Всех с наступающим !
И Вас так же с наступающим!
Судя по всему, старые запасы NAZE32 и CC3D надо убивать в первую очередь - скоро, очень скоро и наверняка пойдут релизы не поддерживающие F1.
очень скоро и наверняка пойдут релизы не поддерживающие F1
Предполагаю если использовать rewrite производительности f1 хватит на долго. Но в целом согласен, a у меня 3 мозга на f1 😁
народ, саттелит подключил, минимальный газ 1000 среднее 1500 максимум 2000, в настройках где аппа все ровно двигается а моторках если добавить немного газу то значения до 2000 резко поднимаются. Чуть в потолок не улетел…
Сам отвечу наза32 не поддерживает Betaflight 2.2.0 RC1, а я его случайно поставил, качнул по ссылке как самую новую
Сам отвечу наза32 не поддерживает Betaflight 2.2.0 RC1, а я его случайно поставил, качнул по ссылке как самую новую
Очень много проблем с ней оказывается, у кого AUX не работает у меня Газ не работает, у народа после включения моторы выходят на полный газ. У меня калькулятор со стола сдуло ( всегда держу квадр сверху рукой готов к таким фокусам). Прошился на 216 - газ не работает, стер все ( замкнул перед USB boot) и снова прошился на 216 - не помогло. Сижу читаю форум…
To be honest I didnt test ppm in the last change where I disabled some AUX channels, but in theory it should not be affected, but who knows. Я знаю - ж.па
D4R-II. Btw, everything working perfectly with 2.1.6 now, so it’s definitely a 2.2.0 issue. Это мой случай
Я выдержки из их форума кидаю
Loaded 2.2.0 full chip erase from 2.1.6 set everything as usual armed motors spoiled up to full power my FC is a Multiwiicopter
Hero 32 with naza hex loaded
Had similar problem with previous version when I adjusted dterm_term_cut_hz 40 down to 0 with motor spoil up
I just tried PID1 and as soon as I armed the motors it did a full throttle flip.
Вышел новый конфигуратор 1.0.
Давно в тему не заглядывал, да и летал мало в этом году. Появилось немного времени, начал тему читать, увидел сообщение, решил обновится. Перед этим на работе целый день пытался установить - выдает ошибку при загрузке. А дома нормально работала версия 0.66. Ну, решил, что на работе порт какой заблокирован, не сильно заморачивался, хотя анонимайзеры пробовал. Дома старая версия работала, решил, что все нормально. Для установки новой версии, старую удалить надо. Удалил и - все. Новая не грузится, старой нет.
Кто подскажет, как запрет для Крыма обойти?
как запрет для Крыма обойти
Переехать в Мурманск, на пример…
Появилась только что новая строка на странице скачки
This version should first be tested without props as it is highly experimental yet
There are many reports that it causes issues on CC3D targets
Кто подскажет, как запрет для Крыма обойти?
Скачать здесь (Dowload.zip). В хроме в разделе Расширения включить режим разработчика и установить с диска Cleanflight Config.
Кто подскажет, как запрет для Крыма обойти?
Проблему решил, вопрос удалять не буду, может еще кому поможет.
Решил с помощью этого - hideme.ru
Платный, но пробного кода на сутки хватило, чтобы скачать и установить Cleanflight . Потом может и купить захочется.
gena_g спасибо большое.
Очень много проблем с ней оказывается
Прошил на тестовом 450м квадре, при арминге один мотор включается на фулл обороты ) Хорошо ты написал о возможных проблемах, иначе пропы б поломал по любому.
Прошил на тестовом 450м квадре, при арминге один мотор включается на фулл обороты ) Хорошо ты написал о возможных проблемах, иначе пропы б поломал по любому.
У меня еще двигатели щелкают, там что то связано с PID / Вот последняя запись
I found part of the issue, on these same settings, if I drop Roll, pitch and Yaw D to 0, the throttle does not jump up and sounds normal.
If I change roll, pitch, and yaw D each to 5, the problem comes back.
Если уменьшает пиды до нуля проблема исчезает со звуком, вот мое видео как это у меня сейчас
Пре-релиз альфа версии нового минора бетафлайта? Я бы не рискнул 😉