FPV нанокоптеры на рамах до 100мм

ARXITEKTOR

Кто может подсказать полярность разъёмов на Eachine Beecore F3 с установкой в рему от E010 разобрался.
куда какой мотор паять тоже. Осталось определиться с полярностью. )

feosky
SkyPlayer:

Так отпаяйте разъём и припаяйте к проводам нужной толщины - не пропадать же добру.

Это как? о_О

Jack13only
ARXITEKTOR:

куда какой мотор паять тоже. Осталось определиться с полярностью. )

Левый верхний и правый нижний - с красно-синими проводами, если у вас чаоли.

  • (красный и белый) паять ближе к внешнему краю платы, - (черный и синий) соответственно ближе к центру.
SkyPlayer
feosky:

Это как? о_О

Оставляете коротенькие хвостики проводов у разъёма - только на “зачистить и припаять”, припаиваете к ним провода нужной толщины (например, те, что штатно на аккуме) - и под термоусадку. Коротенький кусочек тонкого провода большого сопротивления (и, как следствие, нагрева) не даст, в отличие от “полноразмерного”

Или там сам разъём меньше чем нужно?

alex_nikiforov

Заметил, что где то на второй минуте полета Е010 резко проседает по высоте и ударяется об пол, а потом еще летает минуту-другую. Мозги штатные. Индикаторы при этом не мигают. В чем может быть дело?

MFer
alex_nikiforov:

Заметил, что где то на второй минуте полета Е010 резко проседает по высоте и ударяется об пол, а потом еще летает минуту-другую. Мозги штатные. Индикаторы при этом не мигают. В чем может быть дело?

у меня также было, это просадка батареи судя по всему…

alex_nikiforov

Если бы была просадка батареи, то индикаторы мигали. Разве не так?

czuryk
alex_nikiforov:

Если бы была просадка батареи, то индикаторы мигали. Разве не так?

у многих так, я так понимаю это из за малой тяги и из за веса. чаще проявляется если Яв резко крутить.

czuryk
alex_nikiforov:

А с другими мозгами будет также?

да. во всяком случае у меня на beebrain на тяжелом InductrixFPV та же картина, на самодельном легком, реже такое возникает.

intrari
alex_nikiforov:

Заметил, что где то на второй минуте полета Е010 резко проседает по высоте и ударяется об пол…

На 2S также. Аккум 20С. Просадки судя по молчанию буззера нет.

ARXITEKTOR

А можно ли как-то управлять светодиодами на Eachine Beecore F3
те которые красные и белые ?
Напримр настроить мигиние на 3,5В акка ?
И подскажите ПИДЫ ? дайте скрин Betaflight - Configurator.

ARXITEKTOR
Jack13only:

Я из этого видео пиды брал

Спасибо.
Я пока сделал так:
Eachine Beecore F3 мозг пришил последним Betaflight
со стиранием чипа.
Взял раму от E010/
Моторы 4X Original Upgrade 615
Подключил мотор CW в CW порт контроллера CCW в CCW
Собрал и взлетел на стоковых пидах.
Даже на стоковых летает как бешеный. С тем что было не сравнить.

serop72
intrari:

На 2S также. Аккум 20С. Просадки судя по молчанию буззера нет.

попробуйте на вкладке configuration включить motor pwm speed separated from pid speed
и установите motor pwm frequency 32000

у меня вылечило от падучей

ARXITEKTOR:

А можно ли как-то управлять светодиодами на Eachine Beecore F3
те которые красные и белые ?

похоже-нет

LahtaNoID

Товарищи. Может кто подскажет где купить правильные провода c losi разъёмом под аккум аля-H8 mini?
Второй раз покупаю и присылаю хрень какую-то. Провода тонкие буквально 6 жил, твёрдые и при пайке мгновенно плавяться.
Хотелось бы проверенные с силиконовой оплёткой. Пишешь продавану, а он огворит, типа: всё ОК АВГ силикон и т.п. по факту -мусор. Деньги-то вернуть можно , но результата -то нет.
Также подойдёт вариант с отдельно разъёмами и проводами под них…

serop72:

у меня вылечило от падучей

Попробовал и так и так. При 1000 субъективно получше, чем при 32000. При 32 как-то сильно проседает.

serop72:

похоже-нет

Я когда получил контроллер стоковый, он на просевшей батареи мигал диодами КМК. Я даже порадовался немного. Потом прошил в БФ и всё, не мигает. У кого стоковая КФ могут глянуть, так ли это.

serop72
feosky:

Не, они не подходят по причине того что на них провода AWG 30. Слишком тонкие

сам таким вопросом мучался

видел только такие
ru.aliexpress.com/item/…/1929349578.html

пишут 30AVG

а вобще, есть разъёмы приличнее микро формата?

эти походу уже не держут токи на апгрэйдных моторах и батареях

LahtaNoID

Что-то пока BEECORE меня не порадовал. Ни тягой, ни временем полёта. Посему решил провести простейший тестик на сравнение.
Рама одна и та же. Винты 4-ки. Аккум тот же 150 мач.

  1. BEECORE + е10 16,7 гр. 3:50
  2. е10 16,9 гр. (15,7 гр. +1,2 гр сверху ) 5:40

В первом случае (BEECORE) довольно всё уныленько, до 2:30 ещё как-то летает. До 4 х уже неадекватно. Тяги вообще нет.
Во втором случает (е10) всё супер бодро до 4 примерно минуты, потом чуть вяло и посадка по батарее.
В первом случае высадил батарею до 3 вольт, во втором до 3.3 вольт примерно.

Поначалу думал, что такая разница по времени из-за 1 грамма разницы. Догрузил 1,2 гр. и посмотрел результаты уже для почти одинакового веса. Причём у BEECORE вес меньше получился.
ПИДы стоят Steelловские. Частота 1000 и 32000. Разницы по поведению вообще никакой. При 1000 звенит как будильник, перекрывая шум винтов. 😃

Т.е. получается. что такая вот фигня по времени полёта и тяге не из-за батареек, веса и количества лопастей. А по факту из-за контроллера. Не знаю, сам контроллер, настройки или ещё что. Пока результатом недоволен.