FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Я из этого видео пиды брал
Спасибо.
Я пока сделал так:
Eachine Beecore F3 мозг пришил последним Betaflight
со стиранием чипа.
Взял раму от E010/
Моторы 4X Original Upgrade 615
Подключил мотор CW в CW порт контроллера CCW в CCW
Собрал и взлетел на стоковых пидах.
Даже на стоковых летает как бешеный. С тем что было не сравнить.
На 2S также. Аккум 20С. Просадки судя по молчанию буззера нет.
попробуйте на вкладке configuration включить motor pwm speed separated from pid speed
и установите motor pwm frequency 32000
у меня вылечило от падучей
А можно ли как-то управлять светодиодами на Eachine Beecore F3
те которые красные и белые ?
похоже-нет
Товарищи. Может кто подскажет где купить правильные провода c losi разъёмом под аккум аля-H8 mini?
Второй раз покупаю и присылаю хрень какую-то. Провода тонкие буквально 6 жил, твёрдые и при пайке мгновенно плавяться.
Хотелось бы проверенные с силиконовой оплёткой. Пишешь продавану, а он огворит, типа: всё ОК АВГ силикон и т.п. по факту -мусор. Деньги-то вернуть можно , но результата -то нет.
Также подойдёт вариант с отдельно разъёмами и проводами под них…
у меня вылечило от падучей
Попробовал и так и так. При 1000 субъективно получше, чем при 32000. При 32 как-то сильно проседает.
похоже-нет
Я когда получил контроллер стоковый, он на просевшей батареи мигал диодами КМК. Я даже порадовался немного. Потом прошил в БФ и всё, не мигает. У кого стоковая КФ могут глянуть, так ли это.
Может кто подскажет где купить правильный провода c losi разъёмом под аккум аля-H8 mini?
Можно купить разъемы отдельно и обжать провода которые нравятся, на кинге всего 55 рэ за 5 пар.
Не, они не подходят по причине того что на них провода AWG 30. Слишком тонкие
сам таким вопросом мучался
видел только такие
ru.aliexpress.com/item/…/1929349578.html
пишут 30AVG
а вобще, есть разъёмы приличнее микро формата?
эти походу уже не держут токи на апгрэйдных моторах и батареях
Что-то пока BEECORE меня не порадовал. Ни тягой, ни временем полёта. Посему решил провести простейший тестик на сравнение.
Рама одна и та же. Винты 4-ки. Аккум тот же 150 мач.
- BEECORE + е10 16,7 гр. 3:50
- е10 16,9 гр. (15,7 гр. +1,2 гр сверху ) 5:40
В первом случае (BEECORE) довольно всё уныленько, до 2:30 ещё как-то летает. До 4 х уже неадекватно. Тяги вообще нет.
Во втором случает (е10) всё супер бодро до 4 примерно минуты, потом чуть вяло и посадка по батарее.
В первом случае высадил батарею до 3 вольт, во втором до 3.3 вольт примерно.
Поначалу думал, что такая разница по времени из-за 1 грамма разницы. Догрузил 1,2 гр. и посмотрел результаты уже для почти одинакового веса. Причём у BEECORE вес меньше получился.
ПИДы стоят Steelловские. Частота 1000 и 32000. Разницы по поведению вообще никакой. При 1000 звенит как будильник, перекрывая шум винтов. 😃
Т.е. получается. что такая вот фигня по времени полёта и тяге не из-за батареек, веса и количества лопастей. А по факту из-за контроллера. Не знаю, сам контроллер, настройки или ещё что. Пока результатом недоволен.
Mylipo выпустил новую партию батареек с jst ph 2.0
Пока результатом недоволен.
Точно такие же мысли но по поводу фуриус акровуп, в сравнении с индактриксом, ощущение что тяги процентов 20 откусили 😦
фуриус акровуп
А какие там абсолютные величины по времени полёта? Что там с тягой?
ощущение что тяги процентов 20 откусили
Интересно, куда она делась-то? На чём потери? Может сам контроллер жрёт…
Контроллер е10 уж точно не чудо технологической мысли. Ему бы акро как-то вкорячить как на н8 и цены бы не было! Точнее качество за малые деньги.
Я конечно ещё повожусь с бикором, но,…фиг знает. Думаю хорошая батарея существенно не исправит ситуацию. Тем более уже ясно, что дело не в батареях.
Тааак …,.Значит мне не кажется , что тяги мало. У меня никогда небыло родных контроллеров ни тинивуп ни Е010. Сразу бикор. Куда копать?😵
У кого мысли есть?
У кого мысли есть?
- потребление большое у контроллера, приёмника
- ключи неправильные
- потери на БЕКе
так…, пальцем в небо…
ни Е010. Сразу бикор…
Я думал, что е10 это унылая вещь после Н8, особо на 4-ках. Но, если сравнить с бикором, то е10 это просто супер гоночный агрегат.
Блин, расстроили вы меня, братья по квадру… Ко мне еще не приехало ничего, кроме beecore… Нагуглил такое видео, может все-таки банки?
Честно говоря это унылое видео.
У меня и на штатной 30с пуляет без проблем. Только думаю при таких полетах проживет не долго, горячая очень после 4 минут полета.
В первом случае (BEECORE) довольно всё уныленько, до 2:30 ещё как-то летает. До 4 х уже неадекватно. Тяги вообще нет.
Что то странное. У меня на бикоре + онбо 1s 205мАч да еще и + камера vm275t (полетный вес 24.5г) квадрик летает в довольно активном режиме 3-4 минуты, причем под конец тяга уменьшается процентов на 20-30, а в самом конце он просто за 5 секунд высаживается почти в 0, так что камера от нехватки питания тухнет. Как у вас с весом почти на 10 грамм меньше выходит такое же время, да еще и полет унылее?
Может все таки аккумы?
Блин, расстроили вы меня, братья по квадру…
Не расстраивайтесь, у некоторых все отлично 😃 Покупайте нормальные аккумы и уменьшайте вес по максимуму. Отрезайте 2 лопасти лишние, а еще лучше gw008 ставьте (себе заказал, но еще не пришли, так что последнее чисто умозрительный совет)
попробуйте на вкладке configuration включить motor pwm speed separated from pid speed
и установите motor pwm frequency 32000
Это я сделал в самом начале настройки. Сейчас я уже нашел причину нестабильного поведения коптера: причина в резонансе рамы (у меня fatbee f90). Моя мысль подтверждается пользователями зарубежных форумов. Заказал новую.
Как бороться с отстрелами пропов? Только клей?
Не получается у меня подружить eachine F3 brushed c r6dsm (радиолинковский передатчик, умеет ppm и sbus) по SBUS.
Припаял их к друг другу - включаю - бинд успешно, PPM работает сразу, супер.
Переключаю приемник в sbus.
Тыкаю betaflight (3.0.1 вроде, последний из стабильных, шил позавчера).
Ports - включаю напротив UART2 переключалку SERIAL RX (припаяно к RX2 на плате)
В Configurations ставлю галку RX_SERIAL, в serial receiver provider выбираю SBUS.
Затем save and reboot.
После перезагрузки serial rx/sbus выключен и все по старому.
Порядок не тот или что?
видел только такие
ru.aliexpress.com/item/10pai...999.286.Qj9qOGпишут 30AVG
30 AWG это около 0,9A
Если менять на другие разъемы, то на какие? и как с аккумами поступать которые на molex разъемах?
Что то странное. У меня на бикоре + онбо 1s 205мАч да еще и + камера vm275t (полетный вес 24.5г) квадрик летает в довольно активном режиме 3-4 минуты, причем под конец тяга уменьшается процентов на 20-30, а в самом конце он просто за 5 секунд высаживается почти в 0, так что камера от нехватки питания тухнет. Как у вас с весом почти на 10 грамм меньше выходит такое же время, да еще и полет унылее?
Может все таки аккумы?Не расстраивайтесь, у некоторых все отлично 😃 Покупайте нормальные аккумы и уменьшайте вес по максимуму. Отрезайте 2 лопасти лишние, а еще лучше gw008 ставьте (себе заказал, но еще не пришли, так что последнее чисто умозрительный совет)
Аккумы не причём. Аккум то тот же самый, вес одинаковый, моторы те же. А не летает. Куда как нагляднее, что дело в контроллере. На этом же аккуме, да с камерой е10 летает до 4х минут. Beecore “голый” вымучивает 3 минуты. Какие настройки я указал, вес есть. Е10 с камерой на 4 гр. больше весит.
И по видео. Все верно. Примерно так оно и летает.
45с на е10 да еще и с камерой я даже сравнивать не буду. Beecore настолько сильно проигрывает даже без камеры.
Итак. Уже 2 контроллера по отзывам тупят. Фуриос дорогой и дешёвый бикор с банга. Кто ещё на каких акро контроллерах летает? Есть отзывы? У меня есть ещё микро ф3 с банга с отдельным приемником. Но пока не могу попробовать. Приёмник не приехал пока. Может кто летает на таком m.banggood.com/Eachine-Tiny-32bits-F3-Brushed-Flig… есть отзывы?
Может кто летает на таком m.banggood.com/Eachine-Tiny-3...p-1087648.html есть отзывы?
великолепно летается… на батарее 260мах ткрниги - 5 минут…
еще лежат 200мах турниги. но под них нет разъемов пока - али тупит…