Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Мне установленный GPS коптер спас, когда после отказа управления притащил его ко мне, а не просто рухнул как куль с высоты 30 метров.
Обычно с опытом - гоночные квадрики падают и RTL не возможен. По началу летаешь высоко и не падаешь совсем. Но потом это надоеда и начинаешь летать низко и быстро (наклон камеры 30град), и низко потому что чуствуешь скорость и адреналин и вот тут падаешь больше чем летаешь и никакой GPS не поможет вернуть перевернутых или зависший на дереве квадрик 😃
Забудте про GPS если вы хотите гонять. Либо его вешаете чтобы узнать скорость полета и поставить рекорд по скорости. Ну может быть поможет найти упавший квадр и то только если вы писали запись полета в очках или в шлеме.
Забудте про GPS если вы хотите гонять. Либо его вешаете чтобы узнать скорость полета и поставить рекорд по скорости.
ВСЕ ВЕРНО сказано ,но так как зимои я особо не летаю и занятса нечем решил поставить inav и вот так я поставил гпс просто согнул кусок пластмасы перед етим нагрев феном,ближе гпс ну ни как ставить нельзя,начинает вести себя не адекватно
по видео не совсем понятно что именно происходит, а то что подпрыгивает при касании земли так это детская проблема BF появившеяся при реализации айрмод и которая разобрана ещё год назад - просто дизармим до приземления.
Вот логи подрыва в конце - такое впечатление что сам контроллер подбрасывает - мне кажется хана полетнику - может кто подскажет - верно ли мое предположение ?
Забейте. Все равно передатчик долго не проживет 😃 У них болячка гореть ни стогометаниям ни сего.
Во первых для гоночного квадратичному 600мВт много. Будете слепить другого пилота (знаю потому что знакомый постоянно помехи наводит когда близко к моему коптеру подлетает). Нужен нормальный передатчик на 200мВт, а еще лучше с переключаемой мощностью 25-200мВт. Во вторых проще поставить microMinimOSD и помимо всего прочего получить кучу вкусных плюшек.
Ок, спасибо за ликбез по гоночным. Хотел его в самолёт впихнуть Reptilie S800 в целях экономии места, но уже пришла MicroMinimOSD, она в реальности ещё меньше, чем на картинке 😃
Хотел его в самолёт впихнуть Reptilie S800
В Рептилию нужно полноценное ОСД - как раз microMinimOSD - ведь там прошивку нужно ставить iNav и GPS подключать. Плюс хорошо еще иметь датчик тока, чтобы считать потребление аккумулятора. В ЛК нужна надежность иначе улетишь далеко и не найдешь 😃 Я поставил на Рептилию SPRF3 с интегрированной OSD, у знакомого коптеровода взял.
Да и мощность родного Рейсеровского видепередатчика точно не 600мВт. Может 400 или того меньше.
Проверяли лампочкотестером,300 там.
Вопрос,очень не хватает силы газа,т.е тяги.Правильно я понимаю что надо менять пропы,но чтобы поставить пропы лучше,надо и регули тогда менять минимум на 20А? На сколько лучше тогда тяга?ДУмал Er250 в стоке оставить,когда новый собирать квад буду, если один сломан будет ,тогда на этом летать.Но смотрю,я только учусь,а он уже унылым кажется.Если смысл его улучшать на этой раме?И можно ли купить другую раму и переставить все барахло с ER250,туда и крепче и угол камеры больше будет.ЗАметил что откручиваются болтики,3 потерял.Специально затянул все ,проверил,после полета без краша,смотрю уже еще одного нету.
Вопрос,очень не хватает силы газа,т.е тяги.Правильно я понимаю что надо менять пропы,но чтобы поставить пропы лучше,надо и регули тогда менять минимум на 20А? На сколько лучше тогда тяга?ДУмал Er250 в стоке оставить,когда новый собирать квад буду, если один сломан будет ,тогда на этом летать.Но смотрю,я только учусь,а он уже унылым кажется.Если смысл его улучшать на этой раме?И можно ли купить другую раму и переставить все барахло с ER250,туда и крепче и угол камеры больше будет.ЗАметил что откручиваются болтики,3 потерял.Специально затянул все ,проверил,после полета без краша,смотрю уже еще одного нету.
Рамка у рейсера и правда очень хлипкая, да и компоненты не очень хорошие. Я просто собрал второй на рамке QAV210, когда сломал всё, собрал точно такой же, а во время покупки\сборки летал на рейсере.
На рейсер поставил пропы 5х4х3 кинконги, регули не горели, но и прибавления тяги особо не было
Вопрос,очень не хватает силы газа,т.е тяги.
Перво наперво проверьте калибровку газа как в пульте так и в полетнике
и регули тогда менять минимум на 20А
И моторы менять вместе с регулями
Я поставил на Рептилию SPRF3 с интегрированной OSD, у знакомого коптеровода взял.
Это не такой случайно? Или товарищ свои разрабатывает? Смотрю в сторону интегрированных OSD, т.к. такие решения кажутся мне наиболее законченными.
Правильно я понимаю
Нет. 😃 Менять нужно как минимум моторы и регули. Даже на стоковых 5040 (если их отбалансировать, т.к. стоковые пропы тоже хлам) будет летаться совершенно по-другому. И летать будешь, как ни странно, дольше, если поставить моторы с высоким КПД.
И можно ли купить другую раму и переставить все барахло с ER250,туда и крепче и угол камеры больше будет.
Можно. Но что именно переставлять? Приемник, который хлам? Передатчик, который так же маломощный хлам? Идиотский нестандартный родной ПК? Светодиодную полоску, которая такая же нестандартная, и по сути, имеющая всего два управляемых диода (две группы)? Если только камеру, и то только если нравится узкий угол линз (а по мне, так линзу менять надо)…
ЗАметил что откручиваются болтики
А все от вибраций из-за откровенно паршивых моторов и пропов.
Фиксатор резьбовых соединений в помощь. Локтайт или аналоги. Покупается в автомагазине. Наносится очень немного, 2-3 нитки резьбы (иначе не открутишь потом), и винт закручивается.
У меня, впрочем, даже без него винты не выкручиваются. Возможно мне еще повезло с моторами! 😃
Вопрос,очень не хватает силы газа,т.е тяги.Правильно я понимаю что надо менять пропы,но чтобы поставить пропы лучше,надо и регули тогда менять минимум на 20А? На сколько лучше тогда тяга?ДУмал Er250 в стоке оставить,когда новый собирать квад буду, если один сломан будет ,тогда на этом летать.Но смотрю,я только учусь,а он уже унылым кажется.Если смысл его улучшать на этой раме?И можно ли купить другую раму и переставить все барахло с ER250,туда и крепче и угол камеры больше будет.ЗАметил что откручиваются болтики,3 потерял.Специально затянул все ,проверил,после полета без краша,смотрю уже еще одного нету.
Я заменил на родных моторах подшибники 7 класса, реги перешил на блхели, поставил пропы конговские, и заменил naze32 на sp3 родную, поставил бек на 5 вольт, микроминимосд, мини жпс для определение скорости.
Вроде хорошо летает на 3s! Не гонка, но для обучение пойдёт!
Сообщение от Gexar
Вопрос,очень не хватает силы газа,т.е тяги.
Перво наперво проверьте калибровку газа как в пульте так и в полетнике
Можно поподробнее ,как я понял в либерпилоте там можно только чувствительность стика газа настроить.Подскажите как экспо настроить,на пульте настроил на 60,сказали програмнно лучше менять.А вот сколько 60 процентов на пульте в программе,не знаю.И акро стоит 55 ,как настроить чтобы он флипы быстрее делал?Не могу найти ту кривую.
Спасибо за ответы!Буду думать.
но вы перебирайтесь всё ж на бетафлай. он и летит лучше да и знаком многим
Я бы с радостью,пробовал геморой какой то на cc3d ,прошить ПК смог,а в бетафлай подключится нет.
пробовал геморой какой
найдите переходник usb-uart (даже кабеля от старых сотиков можно использовать, ну а живя в крупном городе найти его вообще не проблема) и прошейтесь нормально. поверьте, оно того стоит.
но вот на самой камере написано 5 вольт.
LOL! :))
На самой камере написано “версия 5.0”. :)) 12 вольт, не переживай. :)
Полностью заряженный 3S это 12.6вольт,эти 0.6 вольта когданить убьют камеру.
Уже проходили с кастылевскими беками,где 0.5 вольта уносили бек через некоторое время.
эти 0.6 вольта когданить убьют камеру.
та ладно. x4rsb по паспорту 10в, всегда питаю от 12в, потому что от 5в они тупо не работают. была камера с питанием +5в по паспорту, по затупу подал туда все 4s, отлетал несколько акб и только потом она померла, лежала с год, а тут решил посмотреть чё с ней, заменил стабилизатор и она вновь кажет
Круто вы с приёмником. По паспорту диапазон 4-10В (www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=135)
И не надо нести чушь: от 5В приёмник X4R-SB работает отлично, если конечно его до этого не поджарили.
И если бы у Вас была голова и знания в электронике, то Вам было бы понятно что все кишки приёмника питаются от 3.3В, поэтому минимальное напряжение 4В и нормальное напряжение питания его 5В и всех приёмников. А Вы ему максимум! Вы представляете как внутренний ВЕС снижает питание с 10В до 3.3В! Так что Вы скорее всего его поджарили если он у Вас работает с проблемами.
Если честно у меня ни разу не было желания подать на него 10В, ведь у всех с ПК обычно идут 3 провода: земля, сигнал и +5В!