Нужна помощь! Эпическая битва с шумами.
так а неужели не видно что это банально вибрцаия?
Спасибо, кэп. Видно конечно. Шумы на гироскопе и подразумевает что есть вибрация. Только в данном случае резонанс не отфильтровать и причину не найти.
ну а как по картинкам вылечить??
и почему gyro_raw а не gyro_scaled?
и есть ли возможность другие регули или моторы попробовать?
у меня такая проблема была на опредленном сочетании моторов и пропеллеров на кваде с а405aio, график точно так же выглядил, ровный пол из шума на спектре
и что за полётник f4 ? там нормальный гироскоп или 32кц-протез опять? не берите такие полётнике или не включаёте 32к кигру нигде если на ботрту есть нормальная мпу6000, даже при том что 32к режим выпилили.
Может проблемы в фильтрах? Надо вручную установить как Брадвел говорит
Я просто к чему спросил - столкнулся с похожей проблемой. BF4.0, рама GEPRC Elegant KHX6, под 6 дюймов пропы, но сейчас пока стоят новенькие t-motor F40 2306 2400kv и 5 дюймов пропы. В полете явно слышны низкочастотные вибрации (по логам ~30 Гц). Полетник - Matek F722-STD + FCHUB-VTX. Пробовал менять виброразвязку (нейлоновые стойки + о-ринги или резиновые стойки), пропеллеры, частоты и количество фильтров, ПИДы, TPA - имею эти самые злополучные 30 Гц, начиная со среднего газа и до максимального. По логам ВЧ шум вполне успешно давится фильтрами. Заметил, что со снятыми пропами если квадрик просто поставить на стол, тоже начинает осциллировать, в руке осцилляции пропадают. Перед крайним полетом поставил тип LPF фильтров PT1 на гиру и d-term и квадрик вибрировать на столе перестал, в полете теперь осцилляции только на среднем газу в пределах 10-15% газа. Как мне кажется, моторы при работе создают шум, который накладывается друг на друга и возникают низкочастотные биения, резонирующие с рамой. Фильтры BIQUAD вносят ощутимую задержку, в результате полетник не в состоянии достаточно быстро скомпенсировать возмущения и начинаются осцилляции. PT1 фильтры быстрее, поэтому с ними осцилляции частично пропадают. В общем буду еще экспериментировать, хочу выключить все динамические notch фильтры и попытаться вручную подобрать оптимальную фильтрацию. Также скоро приедут правильные моторы под 6" пропы, а также силиконовые прокладки под них - надеюсь, это поможет.
и есть ли возможность другие регули или моторы попробовать?
Придётся, если не поможет ничего.
и что за полётник f4 ?
Был AKK с мпу600, сейчас поставил Kakute F7 в режиме 4/4.
Может проблемы в фильтрах? Надо вручную установить как Брадвел говорит
Да, делал всё как по его видео. Но у него чистый сетап, а мне пришлось и ручные нотч фильтры пробовать и диапазоны сдвигать в разных вариациях.
хочу выключить все динамические notch фильтры и попытаться вручную подобрать оптимальную фильтрацию.
Вот я к этому в итоге и пришёл - пробовал давить пики шумов вручную. Но это не совсем, конечно, правильный подход. На разных оборотах пики смещаются и динамический по идее должен более точно это ловить.
Как мне кажется, моторы при работе создают шум, который накладывается друг на друга и возникают низкочастотные
а если по 15 грамм пластилина на каждый луч поближе к моторам прицепить и попробовать погазовать?
а если по 15 грамм пластилина на каждый луч поближе к моторам прицепить и попробовать погазовать?
Это реально работает? Проверял на практике?
Это реально работает? Проверял на практике?
была рама, на которой возникали резонансы. Именно от самой рамы
с пластилином частоты сместились, она полетела.
потом разобрал, намазал места крепления лучей густо жидкой резиной, высушил и собрал - вроде помогло, но понять не успел - сломал при падении