FB Lза 30 долларов!

Grandmaster
RW9UAO:

верт валкера v120d02s V2

это с заменой приемника, серв и т.д?

RW9UAO

приемник снял родной, да. а сервы там вполне хорошие, только переходник сделал с мини разъема на большой серво-разъем.

Grandmaster
RW9UAO:

приемник снял родной, да. а сервы там вполне хорошие, только переходник сделал с мини разъема на большой серво-разъем.

Было бы интересно посмотреть на фото компоновки, если есть возможность конечно…

RW9UAO

rcopen.com/forum/f59/topic252570/2956 пара фоток

хвост начинает тащить когда акк садится. чутье поднял по элерон/элеватор, стало лучше. акк зарядится еще подниму.

RW9UAO

вот интересно. напряжение на акке нормальное. начинает уводить ховст, чутье по гироскопу нормальное, еще чуть и трясет. причем при задранном чутье хвост трясет и уводит. механика нормальная. предкомпенсацию и делал и не делал. одинаково.

mfilitovich
RW9UAO:

вот интересно. напряжение на акке нормальное. начинает уводить ховст, чутье по гироскопу нормальное, еще чуть и трясет. причем при задранном чутье хвост трясет и уводит. механика нормальная. предкомпенсацию и делал и не делал. одинаково.

Мне кажется стоит попробовать уменьшить плечо на хвостовой серве.

RW9UAO
mfilitovich:

уменьшить плечо на хвостовой серве.

нет такой возможности

mfilitovich

А поставить туда другую качалку можно? Проблема-то явно в слишком большом плече. Либо уменьшать чуйку хвоста и иметь постоянный увод.

RW9UAO

ёлки, там и так 3 мм всего. как же родной фбл моск там летает.

mfilitovich

Хм… а может в настройка коптерх уменьшить агилити на хвосте?
Кстати, а параметры работы цифровых серв совпадают?

RW9UAO

это мысль.
сервы там х.з. какие, поставил аналоговый режим.

mfilitovich
RW9UAO:

поставил аналоговый режим

Очень зря. У меня с аналогом коптерх вообще практически не летал… колбасило, таскало, трясло, дергало… брррр!
А ваша серва судя по фото - ЦИФРОВАЯ!

RW9UAO

внезапно вылезла проблема. при раскрутке ротора кренится вправо назад. не падал, вибрации в норме. вчера вечером ровно взлетал, сегодня глючит. печалька.

bort662
RW9UAO:

вчера вечером ровно взлетал, сегодня глючит. печалька.

Чисто теоретически нужно переинициализировать систему. А вообще есть смысл попробовать поэксперементировать с подушками на FBL.

RW9UAO

уже попробовал. и реинит, и скотч и подушки. при старте мотора дергает лопастями, при этом тарелка кренится и больше не возвращается в горизонт. лопасти менял на новые (надеюсь отбалансированые).

Kiwi

Та же самая проблема на одном мелколете, после раскрутки стало кренить тарелку в лево. Есть подозрение на серву или на питание. Без раскрутки тарелка адекватно реагирует на наколны верталета. Похоже на проклятие мелколетов, с средними и большими верталетами все нормально работает 😃

Andy08

Написал в саппот KY-Model по поводу обновления паршивки. Ответили:

Our test pilot is testing it now and will be releasing the new update firmware shortly.

Т.ч. ждемс.

demikri
RW9UAO:

начну издалека =) верт валкера v120d02s V2. прошивка оригинальная коптерХ старая. углы настраивал на глаз, лишь бы не клинило ничего в механике. мозги жестко приклеены к площадке мягким скотчем. провода не особо внатяг. ощутимой вибрации нет (в руках газовал, благо мелкий). режим кажись софт 3Д. при взлете начинает таскать и валить. вообще непонятно. думал из-за вибрации, скинул чутье с 30 до 25, лучше не стало, надо будет попробовать добавить до 35. чутье хвоста странное, в ДХ8 35.0 много (трясет мелко-мелко), 34.0 мало, хвост ведет против часовой стрелки. предкомпенсацию не делал (на 450-ке тоже не делал, летало хорошо). что куда крутить на таком мелколете? ставить хард3Д и чутье добавлять?

Если все пробовали и ничего не помогло, нужно попробовать переделать силовую. У меня такая хрень была похожая на 400-м на 3х банках просто жуть, на 2-х просто песня стабилен “как скала”. Возможно у лопастей нет динамической балансировки (продольный центр тяжести лопастей не совпадает) а по статике (на балансире) все отлично. В Вашем случае очевидно влияние вибрации. Проверте лопасти, если мягкие и скручиваются, то уменьшите обороты на основном валу за счет пиньона. На меньших оборотах лопасти не будут скручиваться и влиять на гироскоп. А вообще еще из личного опыта. Недавно пацаны принесли квадрокоптер не могли ему толку дать и даже взлететь. Я его просто в одной руке держал а другой за стики дергал, повылазили все косяки так и настроил. Моделька маленькая, можно газануть держа в руках и посмотреть на работу серв и пощупать вибрацию.

RW9UAO

вот еще интересно. сбросил настройки на “новичок”, полетело нормально. поставил хард3Д, тоже полетело нормально. хвост по прежнему ведет, но уже тарелку не косит. что-то странное происходит.

demikri

Возможно из-за того что на этих режимах другая чувствительность МЕМС датчиков управляющих тарелкой (или мертвая зона ограничивающая чувствительность ). Они проглатывают вибрацию.

RW9UAO

я снял металлический корпус. прикрутил сверху на изоленту раздетый приемник. убрал провода и разъемы. пока летает нормально.