EagleTree Vector FPV Controller
По высоте тоже просаживается, при полете вперед, не смог победить.
Не пробовали параметр Vertical Altitude покрутить?
Цитата из всплывающих подсказок панели управления: Этот параметр определяет, насколько сильно вектор реагирует на возмущения в вертикальной (высотной) оси, когда он находится в режиме удержания высоты.
Если значение слишком низкое, Vector может не поддерживать высоту, и RTH может не работать.
Если значение слишком велико, Vector может слишком сильно надавить на ваши поверхности управления или двигатели, чтобы вернуться на уровень, что может вызвать колебания и сделать модель неуправляемой!
После назы пока плюсов не увидел, наза по полетным характеристикам мне больше понравилась.
Я, тоже пытался заставить Вектор летать с октокоптером, но потом поставил назу и успокоился.
Не, надо попробовать…
после установки регулей Блхели, штатный Dc-Dc не справляется с помехами, видео после взлета вообще нет, аш мелькает.
у меня видео идеальное регули blheli
Фиг его, но факт на лицо, поменял регули, видео не сиало, пробовал менять передатчик, приемники, мельтишит так, что не видно нифига, именно после взлета, на оборотах…
странно
На 450-м квадрике с полетным контроллером Eagle Tree Vector заменил регуляторы на новые SimonK 30А под 4S. После арминга начинают вращаться двигатели 1 и 3 каналов, движки 2 и 4 канала не крутятся совсем! Все регуляторы откалиброваны напрямую с приемника, по одному.
Красные провода с регуляторов не убирал. Визард был пройден нормально, компас и аксели откалиброваны, подключение аппаратуры по SBUS.
Вопрос: нужно ли при подключении к контроллеру вытаскивать с колодок 3-х регуляторов красные провода или можно оставить их все?
Что может быть причиной такой странной работы двигателей? Поднимать коптер с такими багами страшновато.
Уровень холостого хода чуть больше сделай
Уровень холостого хода чуть больше сделай
Изменил параметр Idle Throttle с 1150 до 1175, движки каналов 1 и 3 стали стартовать резче, проблема осталась - двигатели 2 и 4 канала стоят на месте.
Перекалибровал регуляторы повторно, но уже от сервотестера - после Арминга все двигатели стартуют жестко, но одновременно. Уменьшил параметр Idle Throttle с 1175 до 1050. Пуск двигателей стал “мягче”, но теперь другая проблема - коптер отрывается при уровне газа 40%.
Естественно если после Арминга в режиме 2D кратковременно дать ему “газку” чуть выше 50% (чтобы начала работать горизонтальная стабилизация) - коптер не слабо рванет в небо. Как-то это можно настроить? Или вариант ставить более тяжелую батарею? Сейчас стоит LiPo 4S 4200 mAh.
Заранее благодарен за советы!
я бы визард еще раз прошел
я бы визард еще раз прошел
Визард пройден повторно, ничего не изменилось. Расходы в аппаратуре при этом стояли Trottle для верхнего и нижнего положения 100/100 %.
но теперь другая проблема - коптер отрывается при уровне газа 40%.
так это не проблема это вполне себе норма, при даче газа коптер рванёт и зависнет ручка тротл не управляет газом напрямую во всех режимах кроме мануала, а управляет вертикальным ускрением, центр это зависли и удерживаем высоту, выше середины подъём, ниже спуск и не важно сколько в реальности у вас газ висения при этом 40% или 60%
триммер газа не сдвинут?
Нет, все триммеры и субтриммеры в нуле. Миксы отключены.
Принт-скрины экранов сделаны с отключенной аппаратурой.
Достал с полки коптер на векторе ,не летал с осени , запускаю, а он летит на меня и не хватает расхода на аппе остановить этот налет)) Еле посадил.Режим 2Д холд . Такое ощущение что он в акро режиме, вяло слушается управления и не хватает расходов на аппе .Как вам такое? Бутылку пива тому , кто догадается в чем дело)))))))))
горизонт сбился ?
сделаны с отключенной аппаратурой.
посмотрите с вкл. приемником, какие значения газа при среднем положении стика
Привет. Из-за криворукости откололся кусочек пропа , карбон блин) Появилась вибрация , виброразвязка с ней не справилась, по ходу на низких частотах, в общем баланс наше все и вектор от него сходит с ума))
Перевёл для себя очередную версию программы 12.54: cloud.mail.ru/public/7bxu/Y1dsMMgJx
Постарался исправить обнаруженные при работе с программой неточности. Игловцы упаковали исполняемый файл этой версии программы, и ещё много чего наделали в самой программе для усложнения русификации. Но пока ещё удаётся без спецсредств перевести 75% ресурсов.
А зачем усложняют то, типа санкции!? От пиндосы
Я думаю, дело не в этом, просто они не рассчитывают на несанкционированное вмешательство.