Activity
Наконец-то удалось испытать голову за 18$ для 450-го
Заказывал 2 (оражевую и зелёную) посмотреть на качество и попробовать вообще как оно. Чуть меньше месяца ожиданий и вот пришла посылка. До кучи заказал мелочевки и 3 комплекта лопастей по 4.53$ опять таки с той же целью, но о лопастях чуть позже.
В целом выглядит нормально, кое-где мелкие заусенцы и недопилы, но это не страшно. Метал мягкий, но не сказать чтобы прямо руками легко гнётся. Тяги накручены почти по нужной длине и линки не заедают. Сразу первый неприятный момент:
При определённом угле поворота тяги наконечник упирается в “ушки” на тарелке и можно в полёте красиво остатся без тяги. Но проблема решается поворотом наконечников на тарелке и микшере строго под 90гр - тогда тяга не поворачивается настолько сильно и зазор остаётся. Второй неприятный момент - жуткие люфты:
- в слайдере питч-компенсатора
- в пинах что из хаба торчат и вращают питч-компенсатор
- в тарелке. причем люфт тут не только в самом подшипнике, но ещё и фторопластовая байда в которой сидит шарик жутко люфтит во внутреннем кольце тарелки.
Примечательно что последний самый жуткий люфт замечен только в одной из 2-х купленых голов. Т.о. качество каждого экземпляра варьируется по каким-то неведомым китайским законам 😃 В целом весь этот букет люфтов даёт примерно 2гр люфта в шаге лопасти если держать рукой вторую лопасть и флайбар. Вот можно увидеть на видео:
www.youtube.com/watch?v=MIZEap1--z0
Третий мерзопакостный момент - дюймовые шестигранники! Этих дерьмовых шестигранников у меня нет и в городе вчера не нашёл, а летать охота. Пришлось глумится над 2мм шестигранником и преврещать его в 1/16 дюйма 😃 Половина винтиков закручена на локтайте, другая половина - нет, причем совершенно рандомно т.е. в одной голове одни с локтайтом, в другой - другие. Монопенисульно надо всё разибрать и перекручивать, но многие винтики затянуты так что песец (шарики), а другие еле-еле (качалки микшера и питч-компенастора). Некоторые открутить не смог и забил, о чем чуть было не пожалел!
Выкрутился винтик крепления заднего шарика на тарелке, но произошло это пока я нёс верт домой в сумке! Т.е. в полёте он слегка раскрутился, но держался, а в пути выкрутился окончательно. Повезло так повезло 😃
Лётные испытания прошли успешно. Погода отличная, настроение и все дела. Трудно сравнить с родной пластиковой головой Align потому как летат и на новых лопастях, но вот люфт нельзя незаметить. Особенно на висении в идл2 ощущается резкий прыжок при небольших движениях шагами. В остальном не могу сказать что отстой. Демпферы жестче чуток. Пилот из меня не ахти: летаю бочки, петли, флипы, роллы, висеть в инверте пытаюсь, немного пытаюсь хвостом вперёд летать. Для такого уровня катит, хотя советовать новичкам я бы не стал из-за непостоянного качества (а может это только мне так повезло?). 3 тестовых полёта пока слишком мало чтобы делать выводы, вон HikeR пишет что летабельно, за что ему респект 😉
И немного про лопасти. Заказал 3 комплекта на пробу. Качество формовки оставляет желать лучшего. На кромках кое-где сколы и пузыри. Из 3-х пар нормальными оказались 1 пара. Другие слишком сильно различались по продольной центровке и для победы над бабочкой пришлось сначала привести в порядок их по центровке, а потом уже балансировать. 3-й комплект вообще порадовал 😃
Невооруженным глазом видно что в одной из лопастей крепёжное отверстие просверлено не там где надо и от этого она даже в цапфу не влазит. Вобщем из 6 лопастей 5 пригодных к полётам - неплохо 😃 В полёте с ними приятнее чем с родными Align из-за веса и чуть жестче они. Жду мешок карбоновых с Хелидиректа.
Мои выводы пока неоднозначны, но с большим перевесом в сторону покупки нормальной тарелки Микрохели и питч-компенсатора, который лежит у меня без дела. А всё остальное оставить как есть и возможно получится разумный компромис между ценой/качствевом/крашеустойчивостью.
Пока жду зарядки акков и опять летать, возможно к вечеру тут уже будет и краш-тест 😄
Изумительная выдалась погода сегодня. На фоне перманентных осенних дождей и ураганов просто как оазис. А значит пора полетать. Собираюсь, иду на поле, включаю всё - приёмник не получил сигнала с передатчика (не пропищал). Что за хрень? Пробую забиндить - хер там. Сижу на мокрой траве ковыряюсь, раза с 20-го только получилось забиндить. Вообще хз что произошло. Но вот взлёт, полетал вблизи - всё ОК нет разрывов связи. Перед этим подкручивал скорость пируэтов и экспоненты руддера ну и начал игратся с пируэтами, но получилась слишком большая скорость пируэта и с непривычки на пролёте с пируэтом запутался и неуспел выхватить верт. Результат - падение с 3-х метров в высокую траву. Не пострадало ничего, только шестерня на моторе каким-то образом ослабилась на валу. Весьма странно ведь холд успел включить и ничего не поломалось.Подятнул, добавил экспоненты на руддер до 55% и снова в полёт. Всё летается, рулится нормально ну и надо тренировать инверт. Забираюсь повыше метров на 15 и вот в перевороте в положении под 90гр к горизонту хвост теряет управление и верт начинает неуправляемо крутить хвостом и падать. Песец - подумал я, дёрнул холд и мгновения созерцал неуправляемое падение 😦 Опять спасла высокая трава, в которую он прямо вкопался что надо было выдирать. Погнут флайбар, возможно валы, немного покоцан капот. Всё остальное цело в том числе пластиковая голова, “стеклянные” лопасти, балка, шестерни, ну вобщем основной набор опять уцелел
😃 Ещё срезало винтик на валу что фиксирует его на шестерне. Опять таки странно получилось:
Почему же хвост потерял управление? Да очень просто. Гламурненькая угольная регулируемая тяга от Микрохели. Плохо затянул винтик во втулке и тягу просто вырвало из неё:
Это первый мой крэш из-за отказа техники.
Кстати шестерню на мотор поставил 13-зубую и шаги уменьшил до +/- 9гр. Стало по-приятнее, обороты не измерял, но по ощущениям чуть больше 3000.
Вот так прошёл изумительный день среди осенней унылости 😦 С утра не заладилось - значит весь день так и пройдёт, и по этому больше летать не пойду сегодня, а завтра обещают опять дожди 😦
Вот и состоялся первый крэш нового тирекса. Ветер сегодня 6-7 м/с по прогнозу, а по ачучениям и того больше + порывистый, но безумству храбрых как обычно 😃 Мощи еле-еле хватает пробивать этот ветер. Моторчик так и слышно как на порывах приседает, да и вообще “не пуляет”. Вот смотрю видео как у отцов пуляют стоковые тирексы и не понимаю из какого места у меня руки растут 😃 Вобщем на выходе из петли против ветра не хватило тяги и/или расхода по элеватору и копнул шасси в землю. Стик газа был на максимуме (100% газ +11 шаг) и элеватор до упора на себя. Батарейка сразу сбила капот, а вертик ещё метра на 2 отбросило. Холд включил только после первого удара.
В минусе:
- передняя стойка шасси (заднюю просто винтики вырвало)
- одна лыжа
- тяга цапфы лопасти
- качалка микшера
- скорее всего валы, хотя на вид целы, но ещё не разбирал
- вырвало подкосы из наконечников (наконечники целы)
- шайба для торможения ротора сверху (кусок снесло цапфой)
Загадкой остаётся:
- как уцелели лопасти, ведь верт кувыркунлся после первого удара
- как остались целы пластиковые рюшечки крепления капота
Надо попробовать 13-зубую шестерню и 288мм карбоновые лопасти (пока нет других), может легче будет. Сейчас обороты примерно 3000 и родными тяжеленными пластиковыми лопастями.
Ещё очень непонятный момент - растягивается ремень! Буквально под конец первого акка слышу проскакивает. Сажаю, смотрю и правда еле-еле натянут. Подтянул, винтик крепления хв. редуктра затянул как следует и второй акк в небо и опять под конец начинает проскакивать при резких манёврах. Опять сажаю, смотрю и опять он еле натянут. Что за фигня? Конечно на таком ветре ему тяжко пробиватся, но толи ещё будет. Хвостовой ротор ну никак не может по балке ездить и сама балка в раме тоже. Кароче непонятки, пойду наверное в форуме спрашивать. Начитался про проблемы с плюшевыми ремнями на тирексах, но чтобы так вытягивался - ни разу не видел.
Ради симулятора приходится держать второй компьютер под виндой. В принципе не страшно, если бы он не занимал места под столом. Но не так давно этот недостаток был побеждён благодаря оргстеклу что используют в матрицах ЖК-мониторов для распределения света ламп. Это уже не первая такая конструкция, ранее делал “роутер” в таком исполнении - старенькое железо и 5 сетевух, всё это в мост и под управлением Slackware. Всё довольно топорно, но мне нравится именно так. Идеальный корпус можно сделать из нормального куска оргстекла что в магазинах продаётся, а это как бы из компьютерных отходов и с таким же шармом 😃
В нижнюю стенку вкручиваются обычные “шпеньки” и к ним мамка. Жесткий так же на шпеньках снизу вкрученых. БП на саморезах к нижней стенке изнутри прикручен т.е. разобрирается, снимается плата, прикручивается, собирается обратно. Процессор (Athlon 3200+ s939) обошелся без кулера ибо не влез по высоте, а проблема перегрева решилась занижением частоты шины памяти, и что примечательно без снижения производительности в RealFlight. Всё же кулер на продув пришлось поставить, но он шумит заметно хуже винта 😃
Вот так вот пульт на шею и стоя перед монитором - максимум реализма, жаль звук в RF убогий, а то бы ещё с мощным фырканием лопастями было бы вообще шикарно 😃
По совместительству этот же комп использется для просмотра фильмов аля медиацентр и эксперементов с новыми релизами KDE4 😃 Из софта: дуалбут Windows XP для симулятора и openSUSE 11.0 для всего остального. Управляется без клавиатуры и мыши (хотя они подключены, но используются редко) с помощью VNC с основного компа, благо VNC кроссплатформенная до немогу фишка и сервера/клиенты есть под все мыслимые ОС, вот только производительность на 100мбитном канале не шибко радует. По умолчанию грузится линукс, а оттуда с помощью скрипта с grubonce можно в 1-клик перезагрузится в винду где симулятор в автозагрузке. Для полнейшей автоматизации не хватает удалённого управления GRUB-ом для выбора ОС для загрузки и надо либо тянутся до клавы, либо ждать загрузки опенсуси и потом перезагрузка в винду. Есть мысль сделать загрузку по сети с основного компа тем самым решив проблему выбора шумного винта, но это сначала нудными зимними вечерами в виртуалках надо отладить.
Только что облетал новый вертик. Класс!!! Сначала долго бился с настройкой гиры, но когда настроил и нормально полетел аж не поверил как прекрасно он держит хвост по сравнению с валкеровским гириком за 30$ 😃 Руки так и чесались закрутить чего-нибудь, но нельзя. Во дворе с одной стороны забор и стройка, с другой дом и люди ходят и для полета места мало, малоли чего. А далеко тащится лень. Наверное на следующих выходных поеду на стадион в полной готовности полетать “как следует”. Попробовал полеты по кругу, “коробочку”, восьмёрки. Летит как по рельсам и хвост как вкопаный. Вобщем я доволен.
И вот несколько фоток собранного вертика:
Регулятор хода поставил снизу радиатором вверх. Там как раз вырез в раме и через него на радиатор дует шестерня. Под капотом размещение мне не понравилось из-за предрассудков с охлаждением и неудобной протяжкой проводов. Хотя знаю что не рекомендуют ставить регуль рядом с приёмником. Центровка получилась немного задняя и видимо таки придётся что-то двигать вперёд. Провода от серв идеально подошли по длине при прокладке внутри рамы так что их не пришлось стяжками стягивать. А вот от гиры и хвостовой сервы провода такие длинющие как будто расчитывали ставить его на морде и тянуть через весь верт. Запихал всё внутрь рамы. Места где провода поджимаются стяжками к раме оборачиваю 2-сторонней липучкой которой зеркала приклеивают чтобы не передавливались, этой же дрянью крепится приёмник.
Хвост Микрохели:
Общий вид:
А сейчас друзья зовут на шашлыки и на великах по лесу покататся - отказатся нереально 😃 Последние деньки с изумительной летней погодой надо использовать по максимуму, а вертолёт никуда не денется, да и некоторые мелочи довести до ума нужно прежде чем начинать серьёзные полёты.
Вот и дождался я всех посылочег со всем необходимым для сборки T-Rex 450. Второй вертолёт комплектовался с учётом первого опыта HeliMax MX400. Если это будут читать новички, пытаясь найти ответы на свои вопросы, то вот пара заметок:
- Не прельщайтесь что симулятор стоит как мешок зап.частей для модели. После того как зап.части в этом мешке закончатся вы уже будете уметь висеть и возможно простые плоские фигуры делать, но дальше повышать свой уровень без симулятора станет невыносимо дорого и малоэффективно.
- Не экономте на гироскопе. Чтобы повисеть хватит и очень дешевого гироскопа, но опять же чуть дальше и придётся покупать гиру по-лучше. Тоже самое с хвостовой сервой. При крэшах она практически не убивается так что можно “поставить и забыть”.
И так первый вертолёт меня устраивал всем кроме стоимости зап.частей и их доступности в полном ассортименте только на башне. Да и места живого на нём не осталось после первого сезона. Было решено купить что-то популярное в этом же классе чтобы зап.части дешевые и везде были. Получился Align. Ух ты сколько там этих тирексов и все вроде рексы, да вот разные 😃 Все советуют SE v2, дескать метал карбон и все дела. Смотрится красиво, но выбор остановил на моделе S GF с текстолитовой рамой и в пластике (чесно говоря нашел его на барахолке и оказалось это то что нужно). Почему именно так:
- Опять 450 класс потому что маленький. Самоходного полевого зарядного устройства (автомобиля) я не имею и пока не планируется, поэтому важна компактность. В планах купить нормальный ящик чтобы помещался верт с аппой и штук 15 батареек. Ящик снабдить лямками и возить на велосипеде как рюкзак тем самым совмещая неприятное с бесполезным, т.е. 2 любимых увлечения. Особенно в ветреную погоду приглядел карьеры недалеко от города - там спокойнее будет.
- Текстолитовая рама потому что… не знаю, попробовать надо. Алюминевая у меня уже была и чесно говоря прикольно после крэша разбирается и молотком или даже руками рихтуется. Карбон тоже попробую, но в дальней перспективе.
- Пластиковая голова потому что она всё равно имеет тенденцию со временем превращатся в металическую, и благо существует много дешевых китайских поделок. Например это, уже заказал 2 таких головы - зелёную вместе с хвостом на всякий случай и оранжевую 😃 Посмотреть что за оно, если нормально - можно не морочить голову, а тупо менять её целиком при крэшах 😃 На hobbycity тоже есть интересное предложение, жаль сейчас нет в наличии. Вобщем можно эксперемнтировать.
- Хвост есть от Microheli. Целиком хвостовой ротор, тяга и крепление серво. Отличного качества и пока менять не собираюсь.
И самое интересное - электроника. Аппа DX7 с AR7000 уже имеются. В своё время пришлось отказатся от 35МГц и Eclipse7. Хорошая аппа была, но к сожалению побеждать помехи на ней стало невыносимо и сейчас она трудится на катерах и самолётах у нового хозяина - там никаких проблем. Вот что мы имеем:
- Гира JR770 3D + серва DS3500G
- На перекос HS-65MG
- Мотор и регуль стоковые
- Батарейки Rhino 2150 3S. Спасибо коллегам за рекомендацию, для меня такая цена стала просто шоком 😃
Спасибо beatl за инструкцию по сборке и настройке. Помогло 😉 В процессе мозгового штурма новой электроники был выявлен косяк - встроеный в регуляторе BEC на 6В, а хвостовая серва (3500G) не расчитана на это напряжение. Можно купить фирменый степ-даун, но религия не позволяет платить деньги за 1 диод 😃 Посклольку на обычном диоде падает примерно 0.6В решил поставить 2 последовательно для пробы. Под руку попались обычные выпрямительные 2 амперные. Получилось на выходе 4.3В. Серва работает, но надо ещё попробовать с 1 диодом и последовательно обычный и Шоттки - на них меньше падение, примерно 0.3 и должно получится как раз. Пара картинок:
В термоусадке:
Разъёмы от компьютерных корпусов те что на переднюю панель идут, особо ценны строеные к сведодиоду индикации питания. Заодно сегодня напаял разъёмы на батарейки и регулятор. Вот как решил подвести общий провод для заземления конструкции:
Клемма тянется дальше под винтик крепления моторамы, и оттуда же скорее всего пойдёт провод к хвостовой балке.
Пока это всё. Завтра надо собрать всё до конца и если получится облетать. Постараюсь наделать фоток.