Переделка станка Графа. Эпизод #2 - Ось Z
Вот и плита под рельсы готова. По точности вышло как и с плитой шпиделя. Плоскости ровные < 0.01мм, а их непараллельность ~0.02мм. Видимо те пару соток непараллельности вносит неровность стола. Он у меня уже изрядно покоцанный.
Вес плиты получился около 5.2кг. Пишу “около”, потому, что более менее точные весы имеют лимит 5кг. Солидворкс пишет, что вес плиты должен быть 5093.44 грамма.
Нашел причину откуда берутся те пара соток непараллельности. Стол хоть и покоцаный, но ровный. Сотки берутся из-за теплового раширения плиты Z к которой прикреплены и рельсы и шпиндель (у меня обратная схема).
Сегодня произвел 3 теста выравнивания поверхности. Будущая плита оси Z похудела на ~0.3мм.
Подача 1200мм, обороты 15200, съём 0.05мм. Длительность обработки ~20мин.
Помещение термостатировано на 21 градус. Суточное отклонение температуры ±1 градус.
Измерения проводились самим станком сразу после обработки. Очевидно что, обработанная поверхность должна повторять плоскость XY станка при идеальных условиях, но:
#1 - Станок после 12часов простоя, без “прогрева”. Температура оси Z в конце обработки 40 градусов, - плоскость завалена на 0.05мм в сторону конца обработки, причем равномерно.
#2 - В начале ось Z 30 градусов, а в конце 40, - плоскость завалена на 0.02мм.
#3 - 10мин грел станок обработкой в холостую и после обработки индикатор показал отсутствие отклонения.
На третьем тесте я остановился. Замеры всей плиты микрометром показали, что отклонение толщины по углам меньше 0.01мм
Вот как то так.
Тут такая ситуация - планы поменялись. Вырезал я все детали кроме хомутов шпинделя, сложил их в кучу и приподнял. 13.5кг по ощущениям намного тяжелее чем на чертеже и это еще не полный комплект. Что то мне перехотелось такую массу вешать на 15е каретки. И в ускорениях не хочу терять.
Внешние ребра убрал, хоть они и самые жесткие они и самые тяжелые. А от плиты отрезал их места крепления, но оставил “уши” (верхним левым активируется сенсор Home). Два внутренних ребра оставил. Если без них, то теоретическое отклонение вверху совсем печально.
В плите шпинделя вырезал две дырки и немного заузил плиту по бокам. На жесткости это почти никак не сказалось
В сумме получилось снизить вес на 3.5кг
Теоретическая жесткость уменьшилась почти в два раза, но я подумал и решил, что мне аж такая жесткость не нужна, а важнее меньший вес оси. Станок должен быть сбалансирован.
В такой конфигурации теоретическое отклонение патрона шпиделя при силе в 50кг на себя:
в самом низу - 0.015мм
в самом верху - 0.04мм
Неспеша собираю станок. После настройки перпендикуляров к столу обнаружилось, что плоскость вращения шпинделя завалена вдоль оси Y на 0.02мм на радиусе измерения 60мм. Это не регулируемый наклон. Прийдется или подложить фольгу под верхний хомут или на плите с наждачной бумагой “сшабрить” пол-сотки/сотку с него.
Еще я предварительно подёргал за шпиндель с усилием 30 кг. Без ребер и в самом нижнем положении отклонение составило < 0.06мм. Солид прогнозировал 0.04мм (без ребер), но там я не симулировал болтовые соединения, а все компоненты считались сваренными между собой. Так что это ошибку я ожидал. Посмотрим какой разброс отклонений будет с ребрами. Солид говорит что будет 2 сотки.
Поспешил снова обезменить недособранный станок. С ребрами на плите шпинделя отклонение конца фрезы в 2 см от самой нижней точки и в центре! портала составили 0.04 мм при усилии на себя 32 кг. В этом тесте, как и в тесте постом выше, я перемещение портала жестко фиксировал, тоесть в тесте не участвовали 2х ШВП портала (ось Y), потому что до меня никак не доедут мембранные муфты, а с теми энкодерными, что сейчас установлены, отклонение в 0.03 - 0.05мм можно получить просто потянув за гайку винта (с тем же усилием) 😦
В общем. Пока что я дособеру станок, дождусь “правильные” муфты, потом постараюсь сделать видео теста жесткости с участием всей конструкции, чтоб было понятно где и за что тяну и на что опирается индикатор.
Пришли мембранные муфты. Изготовлены очень качественно. Биение на глаз отсутствует. ШВП стали работать очень тихо без посторонних звуков.
Муфты, как заявляет производитель, рассчитаны на номинальный крутящий момент 1.5Nm.
Что касается жесткости, то замена муфт ситуацию с отклонением вдоль винтов по оси Y не улучшило. Я еще раз все померял индикатором и похоже там комплексная проблема. Отклоняется на пару соток плита 15мм на которой опора прикручена и еще пол-сотки/сотка подшипники в опоре дают. Сотку дает сама гайка потому, что у меня класс точности С7 и там нет преднатяга. Те дешевые энкодерные муфты отклонение тоже давали, но не такое большое как я считал.
Думаю что пока не стану с этим заморачиваться. Эти отклонения уберутся в эпизоде номер #3, где я буду переделывать стол.
А на данный момент комплексное отклонение на оси Z такое:
30кг - 0.06мм
42кг - 0.08мм
На следующем видео - обработка поверхности 50мм фрезой и последующее измерение индикатором. Глубина за проход была 0.1мм. Шпиндель на радиусе 60мм завален на сотку вдоль оси Y, потому качество поверхности соответствующее.
В целом я результатом доволен. Остальные недостатки, а точнее самый главный - стол, буду исправлять в #3 эпизоде. Но это будет нескоро.
Актуальные чертежи реализованного проекта можно скачать здесь.
Чертежи сделаны в SOLIDWORKS 2021 и предоставляются “как есть”.
Сегодня к оси Z приколхозил резервуар со смазкой на 100мл.
Перед этим резервуар находился внизу и был на 500мл. Этой модификацией я избавился от лишней трубки в кабель канале. К оси Z сейчас поводится только воздух.
P.S. В резервуаре сейчас находится минеральное компрессорное масло. 100 мл подобной консистенции мне хватает на 2-3 месяцев работы при моем темпе
Обработка кармана. Глубина за проход 5мм. 0.05мм на зуб. Подача 2400мм/мин
И снова несовсем по теме. Сегодня пришла мне хорошая резьбонарезная фреза шаг 0.7 для нарезания стандартных М4 и я поигрался немного.
Вот так станок фрезерует резьбу М4
Максим,когда можно будет ожидать описание #3 эпизода? Уж очень завлекательный станок.
Эх, думаю что аж в конце осени займусь. Сейчас сезон, надо не терять вертолетные скилы плюс основная работа и семья, потому времени просто физически не хватает на все.
Чертежи, несколько вариантов, я уже подготовил. Время от времени их пересматриваю, модифицирую, тоесть работа над станком медленно, но движется.
Тут такое дело. У меня жена сейчас “тяжёлая” уже 4 месяца как, и какие либо модернизации/модификации станка откладываются. Просто физически нехватает времени всем этим заниматься. Возможно, что аж в конце следующего года займусь, когда второй ребенок не будет требовать аж так много вниания, но это неточно 😃
Hi,
I really like your design. On YouTube, I watched all the videos and in the comments, you mentioned that you design the V3. What would you change about the CNC if you rebuilding?
Thanks in advance!