MultiWii

Ax51

Добрый день!
При быстром поиске, не смог найти: можно ли подключить ublox m8n gps модуль(6 pin коннектор для pixhawk и 5pin коннектор для arm)(за 50 долларов на ХК) к multiwii aiop?(crius v1)
Спасибо!

unit22
Art_Nesterov:

При таком заниженном питании летать НЕЛЬЗЯ! Контроллер может перезагрузиться, глюкнуть и трындец. Как минимум разобьете аппарат. Я там вроде выше написал, что всех потребителей можно запитать практически напрямую от “бека” (или регуля, смотря, как там у вас подключено), если питать прямо с контактов 7-10. Тогда питание для них будет 5в.
И еще… питание с бека можно поднять до 5,2в.

Ну, с включенным радио он у меня не бутится даже, поэтому взлететь даже при желании не получится 😃 Тут основной вопрос в чем: еще вчера при обычном питании с регулятора и подключенных радио и GPS у меня все работало. Сегодня, после перекалибровки, перестало. Допускаю, что во время переподключения я мог перепутать землю и сигнальный провод, и что-то испортить в самом контроллере. Я замерил напряжение на входе на плату, там чистых 5 вольт, т.е. падение напряжения происходит где-то дальше в контроллере. Такое ощущение, что вместо 5в расходится 3.3в. Очень хочется понять, почему так происходит.

Еще у меня созрел такой план: подать питание через serial 0 (6-и пиновый для FTDI). Не добью я его таким образом окончательно?

Art_Nesterov:

А на счет пиликанья моторов, скорее всего не выставлено #define MINCOMMAND в прошивке. попробуйте поставить 950. Еще может быть некалиброванные/неправильно калиброванные регули.

Про MINCOMMAND нагуглил, поменял на 900, как рекомендуется в конфиге - все заработало. Но что произошло, опять же, непонятно, а хочется понять. Регуляторы у меня Plush 25A из старых запасов, были откалиброваны в связке с турнигой и все работало без правки конфига. Подключил таранис с новым приемником - тоже работало, перекалибровал - перестало. Настройке в аппаратуре никакие не менял.

Art_Nesterov
unit22:

Такое ощущение, что вместо 5в расходится 3.3в. Очень хочется понять, почему так происходит.

Посмотрите этот диодик, через него питается плата.
Я у себя такой поменял на более мощный, а до этого тоже напряжение проседало (после каких-то экспериментов).

unit22
Art_Nesterov:

Я там вроде выше написал, что всех потребителей можно запитать практически напрямую от “бека” (или регуля, смотря, как там у вас подключено), если питать прямо с контактов 7-10. Тогда питание для них будет 5в.

Только дошло, что вы имели в виду. На пины A8-A15, к которым подключается приемник, питание идет в обход диода и там, действительно, 5 вольт. Взял питание оттуда - все заработало. Спасибо за помощь! Теперь бы еще понять, что с регуляторами произошло.

Art_Nesterov
unit22:

Теперь бы еще понять, что с регуляторами произошло.

Перекалибруйте регули через мультивий. Не знаю в чем прикол, но сам мучался с таким же поведением регулей. После калибровки через мультивий все заработало, а вот классически через канал газа именно с этой платой - не судьба. В чем подвох не понял, но так работает…

А диодик нужно поменять…

StarWolf
Art_Nesterov:

Перекалибруйте регули через мультивий. Не знаю в чем прикол, но сам мучался с таким же поведением регулей. После калибровки через мультивий все заработало, а вот классически через канал газа именно с этой платой - не судьба. В чем подвох не понял, но так работает…

А диодик нужно поменять…

Как откалибровать через мультивий? А то я в этой теме новичок и еще мало знаю про этт контролер.

Art_Nesterov

ВАЖНО! ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ДЕЛАТЬ СО СНЯТЫМИ ПРОПЕЛЛЕРАМИ!!!

Чтобы откалибровать регуляторы через MW, откраваем config.h, находим внизу “ESCs calibration”. раскомментируем строку

#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate

Заливаем прошивку в контроллер, отключаем юсб, отсоединяем питание (если было подключено).
Далее подключаем питание от аккумулятора (юсб включать только потом, после калибровки!)
Загрузится контроллер, подаст калибровочные сигналы на реги (макс и мин газ), моторы пропиликают…
Все, регули откалиброваны. Отключаем аккумулятор, подключаем юсб и исправляем/закомментируем в коде строку,

//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate

Прошиваем летающей прошивкой. Финал. Проверяем, как запускаются моторы, если все ок, тогда ставим пропеллеры и тд.

papirus

Как сделать отключение стабилизации камеры от тумблера? Получается всё время включена, в Wingui кубик стоит, и при включении надпись камстаб подсвечивается. Но при отключении тумблера стабилизация продолжает работать.
Может что то в прошивке включено? Где капать? прошивка 2_1

Ratverg

Всем привет!
а мультивий и oneshot - это возможно? 😃

Корень

Б/у аппаратура Turnigy 9x Mode2:

  1. сбросил до заводских настроек;
  2. откалибровал стики;
  3. выбрал тип ACRO «Самолет»;
  4. выбрал Mode 2;
  5. увеличил расходы с 100% до 120%.

Мозг Nano MultiWii со встроенным приемником DSM2.
MultiWiiGUI показывает в колонке в правом верхнем углу следующие косяки:

  1. двигаю стик по Throttle/Управление оборотами/Thr, отражается не правильно в Pitch/Руль высоты;
  2. двигаю стик по Rudder/Руль направления/Yaw, отражается правильно в Yaw;
  3. двигаю стик по Elevator/Руль высоты/Pitch, отражается не правильно в Roll/Руль крена;
  4. двигаю стик по Aileron/Руль крена/Roll, отражается не правильно в Thr/Управление оборотами.
    Подскажите, как исправить?
Art_Nesterov

А проводочки с приемника перекинуть/правильно подключить не судьба???
Есть же мануал…

Корень
Art_Nesterov:

А проводочки с приемника перекинуть/правильно подключить не судьба???
Есть же мануал…

К сожалению не судьба, приемник встроен в мозг, проводочки не перекинешь.

Art_Nesterov
Корень:

К сожалению не судьба, приемник встроен в мозг, проводочки не перекинешь.

Ну тогда можно переназначить либо каналы в аппаратуре, либо переназначить в коде, если аппа не поддерживает переназначение каналов.
(на футаба 8фж, такое запросто)

А какая прошивка?

Корень
Art_Nesterov:

Ну тогда можно переназначить либо каналы в аппаратуре, либо переназначить в коде, если аппа не поддерживает переназначение каналов.
(на футаба 8фж, такое запросто)

А какая прошивка?

Прошивка V.14 заводская как я понимаю, аппаратура досталась б/у.

Вроде в мануале нашел, сейчас буду ее мучать. Спасибо.

Art_Nesterov

Ну прошивка же стандартная, стоковая? там во вкладке RX есть порядок назначения входов. Можно там пошаманить…

Корень
Art_Nesterov:

Ну прошивка же стандартная, стоковая? там во вкладке RX есть порядок назначения входов. Можно там пошаманить…

Спасибо, буду пробовать, я просто в этих делах пока полный ноль.

ВлАс
Корень:

Подскажите, как исправить?

либо тут искать свою последовательность

//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Graupner/Spektrum
#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Multiplex
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For some Hitec/Sanwa/Others

либо перешить аппу на ER9X и на аппе задать нужную последовательность

papirus
Владимир#:

/*********************** Cam Stabilisation ***********************/
/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system. Uncomment the first or second line to activate it */
//#define SERVO_MIX_TILT
//#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN 1020 //servo travel min, don’t set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX 2000 //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500 //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP 10 //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3 //AUX channel to overwrite CAM pitch (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
#define TILT_ROLL_MIN 1020
#define TILT_ROLL_MAX 2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE 1500
#define TILT_ROLL_PROP 10
#define TILT_ROLL_AUX_CH AUX4 //AUX channel to overwrite CAM Roll (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel

Раскомментируйте первые две строчки (выделены), остальное настройки.

Multiwii 2_2 выдаёт ошибку

Alibaba
papirus:

Multiwii 2_2 выдаёт ошибку

я бы сделал то, что там написано- и ошибки бы исчезли