MultiWii
Можно как нибудь подключить блютуз к этой плате www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1381577 , но когда будет необходимость циплять дисплей ардуиновский но только так чтобы не отключать блюточ так как он будет прикручен к плате без разъемов и както неудобно лезть в дебри проводов настроенного квадрика и циплять дисплей вместо блюточа.Может на свободные Rx Tx переписав скетч…
Аха …получается как безмозглая KKmultikopter
Здорово, оказывается я умею летать на гирах 😃) А я думал это стаб режим, он просто практически висит) Жду новые моторы и буду пробовать новую функцию 😃
по теме новой прошивки MultiWii_dev_20111203
может быть кому пригодится. Компилил в arduino-0022 с переименовыванием ino -> pde. Ошибка - не найдены несколько функций. Оказалось, что просто надо вытащить файлики из папочек IMU и Output в корень и все заработало.
зы. саму прошивку еще не пробовал облетывать
Оказалось, что просто надо вытащить файлики из папочек IMU и Output в корень и все заработало.
Здравствуйте,а можно немного по подробней,какие именно файлики вытащить и в какой корень?
Заранее спасибо.
а можно немного по подробней,какие именно файлики вытащить и в какой корень?
конечно можно.
По порядку и с самого начала.
- скачал архив с прошивкой. Папку с исходниками распаковал на рабочий стол (хотя это может и не оч хорошо)
- сменил расширения с *.ino на *.pde. Это для того, чтобы можно было открыть в arduino-0022
- Открыл файлики. Попробовал скомпилить - ошибка - не хватает описания некоторых функций, одна из них initOutput();
- скопировал из папок IMU и Output файлы IMU.pde и Output.pde в папку с остальными файлами проекта.
- перезапустил айрдуйню и попробовал скомпилировать заново. Все компилируется. Насколько работоспособно, не могу сказать. Завтра буду возиться 😃
зы. несколькими страницами ранее был вопрос на тему декабрьского pre, но как я понял, у ребят проблемы подобной моей не возникло…
Здравствуйте собираю мозг мульти вия и чегото не как не могу подружить его с регулями что я делаю не так?
что сделал:
- откалибровал передатчик выставил 1094\1500\1906 более точно не получилось
- выдернул регулятор из вия и откалибровал газ с приемника (регуль пока использую один) 1й регуль плюшка 6А и второй китайский хоббивинг. результаты на видео.
Здравствуйте собираю мозг мульти вия и чегото не как не могу подружить его с регулями что я делаю не так?
Судя по видео, проблема не в регуляторах т.к. с самих мозгов “прыгает” сигнал на регули, и я не увидел значений от датчиков в гуи они корректно подулючены? работают?
Судя по видео, проблема не в регуляторах т.к. с самих мозгов “прыгает” сигнал на регули, и я не увидел значений от датчиков в гуи они корректно подулючены? работают?
Все с движками разобрался, покавырялся в кодеи все заработало должным образом, но теперь не пойму почемуто на магнетометр и аксель в ГУИ пишет офф хотя они подключены и цыфири показывают.
нифига даж когда ставлю квадратики все равно пишет офф
отметьте соответствующие чеки и настройте апу
например если на апе будет настроен потенциометр на пятый канал, при чеках midи high поворот потенциометра от среднего до крайнего по часовой (так у меня на турниге) положения будут задействовать работу датчиков в программе (стаб-моде), а крайнее против часовой отключать их
зы о, уже ответили пока печатал )
нифига даж когда ставлю квадратики все равно пишет офф
Канал который на AUX1 подключен включаете? Попробуйте поставить квадратики во все 3 пункта.
Все с акселем тоже разобрался адрес по i2c шине неправильный стоял))))) при том в коде самого датчика стоял правильный а вот в заголовке нет)))))
Осталось магнетометр запустить нормально))))
Вопрос если у меня движки полностью останавливаются при перемещении стика в разную сторону это надо расходы поменять, и если да их надо менять в коде?
при перемещении стика в разную сторону
это как это? Т.е. коптер завелся (ARM) , пошевелил стиками (какими и куда?) и движки остановились?
Вот выкладываю видео, просто вместо того чтоб снижать обороты движки останавливаются, в куке была такая проблема тупо убрал расходы но в вие как это сделать хз.
Видео прилагаю.
ага, по ходу дела причина в величине MINTHROTTLE (находится в самом верху config.h). видимо для этого ESC установленная у тебя величина маловата. Попробуй поднять немножко.
с другой стороны не видно, какие значения в ГУИ на выходе канала в момент остановки двигателя. Просто не в фокусе. Насколько я знаю, при любом раскладе ниже значения, присвоенного MINTHROTTLE значения по каналам падать не должны. К примеру, если MINTHROTTLE = 1150, то как ты резко не наклоняй коптер, как ни ерзай стиками, ни на одном канале ниже 1150 в заведенном состоянии упасть не должно.
ps а почему ближний к зрителю мотор вообще стоит? Не подключен?
в куке была такая проблема
было аналогично. на куке. один из новых регулей. помогла только калибровка через приемник. проблемы не стало.
потом и в Вие проблем не было.
MINTHROTTLE было 1150. Регули плюши 25а.
кто-нибудь может дать линк на мануал по настройкам? как понять что какие галочки делают?
проще выложить картинку и отметить что не ясно.
ЗЫ
Не надо только всё окно конфига обводить красным 😃
кто-нибудь может дать линк на мануал по настройкам? как понять что какие галочки делают?
первая страница этой темы, естессно все по английски.