ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
почему-то получается разночтение.
смотря какая у вас плата/проект
если Arducopter2, то картинка из ардукоптеровой вики должна быть правильная
если MegaPirate(NG), то rcwiki.ru/index.php/MegaPirates#.D0.A2.D1.80.D0.B8…
Учтонение по прошивке 2.0.44, т.к. у меня стандартная раскладка канало аппы, то в файле APM_RC.cpp по умолчанию остался TX_Standard. Так чо у кого MultiWii, поменяйте на TX_mwi
Prop savers Очень кстати оказались =) постоянно приходится снимать пропы 😃
Вечером залью…
Сегодня два раза не с того не с сего вырубались движки… Один раз поймал у самой земли коптер вырулил при падении с метров с 5 😃 Приземлился посмотрел все в порядке не чего не где не отошло… Полетел опять, опять отказ всех двигателей и падение с метров 3… Что за хня может быть??? Летаю на тест8.
Что за хня может быть??? Летаю на тест8.
Может зависает… у вас на AllInOne перемычки впаяны?
Может зависает…
надо крутить SD шилд и код, для логов… иначе дебагить вообще не реально
Полетел опять, опять отказ всех двигателей и падение с метров 3
В каком режиме летали? Альт_холд?
Что за хня может быть???
У меня датчики переставали работать, т.к. один контакт на плате AllOnOne забыли припаять. В итоге желтенькая такая деталька похоже от вибраций иногда отсоединялась от платы.
надо крутить SD шилд и код, для логов… иначе дебагить вообще не реально
Надо бы с тем что есть разобратся. Пока изучал датчики, показалось что стоит подключить вывод прерывания от гиры. Т.к. мы можем в теории пропускать измерения…а это чревато.
Да и вообще, ерундень какая то с этими датчиками, если довольно сильно поболтать плату, то горизонт конкретно сбивается и потом потихоньку доплывает. Я думаю это из за того, что гира у нас относительно медленно опрашивается (раз в 4 мс = 250Hz). Если переделать на прерывания, то можно увеличить частоту выборок до 1KHz. Жалко у меня нету оригинального OilPan’a, что бы сравнить, как у них ведут себя датчики.
У меня вортекс.
А хз, тестил режимы, в каком был когда оно вырубило двиганы даже не запомнил, надеюсь что это было стабилизе, если так то можно списать на аппу помеха и включение файл сейва, он у меня настроен газ в ноль канал управления в положение стабилизе… по идее все сходится если сработает файлсейв отрубание движкой и произойдет, хотя у меня дальнобой от rlmek, а растояние 5 метров 😃
Переключу файл сейв чтоб врубал РТЛ при срабатывании в этом режиме даже если газ в ноль двиганы продолжают работать, посмотрим что будет, хотя есть опасность нештатного запуска, но тут уж не чего не поделаешь… 😃
Да, “черный ящик” в данной ситуации лишим бы не был…
У меня датчики переставали работать
Да нет, когда подошел все жило, летать не пробовал, так как один луч погнуло… но визуально все жужжало как не в чем не бывало…
Вот засада, сброс газа срабатывает раньше нежели переключение режима… В общем если летим в стабилизе и вырубить передатчик, файл сейв сбрасывает газ и врубает режим РТЛ, газ отрабатывает раньше, тобишь двиганы так же отключатся… Выход вижу только один, в файл сейве оставлять минимальный газ… 😦
Полетал сегодня в алт-нолде в метре от земли (на сонаре). Кколебания коптера составляли 10-15 см, что очень неплохо. Но думаю надо побаловаться еще с пидами, тк коптер при колебаниях резко взревывал. Быстро не летал, сильно коптер не наклонял. Хотел протестировать полет по точкам, но по АРС 220 у меня не меняются режимы. Пиды меняются, а режимы нет. Проверил еще раз ртл. В сумерках зазетел далеко и зарулился. Но ртл привел коптер точно домой 😃
Подскажите в APM_Config.h для Y6 все ли правильно
#define FRAME_CONFIG Y6_FRAME
/*
options:
QUAD_FRAME
TRI_FRAME
HEXA_FRAME
Y6_FRAME
OCTA_FRAME
HELI_FRAME
*/
#define FRAME_ORIENTATION X_FRAME
/*
PLUS_FRAME
X_FRAME
V_FRAME
*/
Y6 вообще не учитывает FRAME_ORIENTATION, так что правильно всё что угодно, главное FRAME_CONFIG Y6_FRAME
Спасибо! Зрачит я все правилно подсоеденил а соптер как юла - буду искать.
Может зависает… у вас на AllInOne перемычки впаяны?
Когда зависает связка ArduinoMega+AllInOne2 (писал в этой ветке неоднократно) - моторы наоборот врубаются на предвзлетный режим даже при минимальном или вообще убранном газе!
А вот отключаются моторы, если питание на Ардуинку перестало поступать. Как раз таким образом и работает слаботочный выключатель у меня и у Алекса-из-Израеля (а может и у других тоже)…
Грешу на непропай на плате датчиков (Ардуинки вроде таким не страдали). Так что уже давно заказал БлекВортекс и пока он едет где-то по России (судя по трекеру) я тем временем получил давно ожидаемую лупу 30-кратную со светодиодной подсветкой - вот на днях засяду изучать пайку под таким “микроскопом”, может чего-то и найду. Жалко выбрасывать-то, верно? А так, если найду причину такого поведения - значит будет у меня два комплекта “мозгов” для экспериментов. Это все же лучше, чем ни одного 😉)
Полетал сегодня в алт-нолде в метре от земли (на сонаре). Кколебания коптера составляли 10-15 см, что очень неплохо. Но думаю надо побаловаться еще с пидами, тк коптер при колебаниях резко взревывал. Быстро не летал, сильно коптер не наклонял. Хотел протестировать полет по точкам, но по АРС 220 у меня не меняются режимы. Пиды меняются, а режимы нет. Проверил еще раз ртл. В сумерках зазетел далеко и зарулился. Но ртл привел коптер точно домой 😃
С какой прошивкой?
С какой прошивкой
c 2.0.40 test8
Версия обновлена до 2.0.44 Alpha2, в ней поправлен баг с вычислением газа, когда например в ALT_HOLD режиме находимся.
code.google.com/p/megapirateng/downloads/list
Эх, у меня пропы занкочились, новые еще в дороге, подожду ка я по сие поводу бету 😃