ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
“ну тогды - ой.”
Остается только проверить скорость соединений.
Раз “ожидание мавлинка” есть, значит OSD работает и ждет “сердцебиения”
скорость по умолчанию - 115200 (блютус на ней же работает, значит и rx и tx на плате AIO отлично функционируют). в осд все льетрся и считывается, непропай там тоже исключаем. в итоге остается - либо прошивка осд, либо прошивка самого пирата. сейчас стоит 2.6R6
какие 115200 ??? у OSD всегда было 57600. или я что-то пропустил. Но у меня точно 57600 и хексы что я давал тоже 57600
вот хекс для 115200 попробуйте.
вот строчка из файла APM_Config.h
#define SERIAL0_BAUD 115200 // If one want a wireless modem (like APC220) on the console port, lower that to 57600. Default is 115200
#define SERIAL2_BAUD 38400 // GPS port bps
#define SERIAL3_BAUD 57600 // default telemetry BPS rate = 57600
или вот из 2.7r4
#define SERIAL0_BAUD 115200 // Console port
#define SERIAL2_BAUD 38400 // GPS port
#define SERIAL3_BAUD 57600 // Telemetry (MAVLINK) port
СТОП … Вы в какой порт втыкаете? Нужно тыкать в порт 3… мавлинк там живет. На скорости 56700.
ой, заработало…спасибо, а то я уж голову сломал ведь совсем!
Коллеги, необычный подход к ПИД тюнингу нашел я на rcgroups.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19581696&po…
Как считаете, имеет ли такой способ право на существование, или он морально устарел? В Вики на Арду написано, что следует тюнить коптер в стабмоде, и тюним вторую строчку Р, в то время как в найденной мною методике автором предлагается для стабмода тюнить первую строчку Р, тоесть stabilize P, что расходится с рекомендациями разработчиков…
необычный подход к ПИД тюнингу нашел я на rcgroups.
октябрь 2011 года, имхо тогда можно так было, а сейчас чето всё переменилось и всяких P натыкали, что не понятно кого править… я по старинке stabP тюнил и так и не смог добиться жесткого висения, как было на 2.0.49… т.е. он вроде и висит нормально, но чуть ветерок и качает так, что вот-вот рухнет, да и на стики как то вяло реагирует, в то время как в 2.0.49 как будто аркадная игра была, а не коптер
Да, точно, вчера висеть заставили более-менее, а порывы ветра его так подтряхивали, аж стрёмно становилось! Пожужжал в кухне на полу немного, летать места нет, а жужжать и ползать можно. Так вот, Stab P однозначно влияет на отзывивость на стики, и я не знаю, что там в 2011 году этот товарисчь тюнил 😃 влияния Stab I воочию не различил, может в полёте надо, а не ползая на аккуме по полу 😃
стаб и как я понял надо ставить в 0 изначально, потом опускать коптер с высоты и смотрет на его “колбасню”. и увеличивать это И, пока расколбас не пройдет. я ставил и 0,000 и 0,200 - а расколбас так и не прошел…
Насколько я понял такой разколбас не вылечишь пидами. Надо перешивать регули. Сам жду доноров.
таки ведь нормально ведут себя при частоте 490, без срывов, без глюков. у меня стоят bridge
У меня Plush тоже себя нормально ведут но тем неменее бывает вижу раскачку на спуске особенно в ветер. Те кто перешивал и провобал с пиратом говорят это исчезает.
У меня Plush тоже себя нормально ведут но тем неменее бывает вижу раскачку на спуске особенно в ветер. Те кто перешивал и провобал с пиратом говорят это исчезает.
Перешивать плюши? У меня 30-е, но при 490 возникает провалы в оборотах (это и есть срыв синхры?), на 400 таких глюков нет. Сауски вроде нормально отрабатывает.
Вчера перешил аппу(ER9X), откалибровал, но коптер не армится после этого… курю ман, что может быть ещё? Притом даже не включается ЛВЛ при удержании низ/лев > 10 сек
Перешивать плюши можно но геморно в связи с тем что шас там силабс. Я заказал специально регули на перепрошивку. (хотя можно было заказать уже и перешитые) Провал по ооборотам это не срыв синхры. При срыве характерное пение мотора и он вставет.
Может после перепрошивки пульта стоит заново откалибровать радио в планере?
но коптер не армится после этого
Поменяйте местами яв и крен
Может после перепрошивки пульта стоит заново откалибровать радио в планере?
Поменяйте местами яв и крен
Отстоялся ночку и как обычно завёлся, ничего абсолютно не менял… Калибровал пульт в первую очередь 😃
При срыве характерное пение мотора и он вставет.
Такого, слава Богу, не замечал, думал что “срыв синхры” - резкий сброс оборотов, спасибо, проянили. Переставил на 490, буду пробовать 😃
Товарищи, помогите советом! наблюдается такое явление: при резких манёврах коптер поворачивает на 90 градусов по часовой стрелке и остаётся в таком положении. При дальнейших манёврах он работает как надо, больше не крутится, пока его явом не повернёш… в итоге постоянно смотришь на его правый бок… (Режим Стаб моде симпл.)
Пы. сы. Забыл написать что перед этими тестами калибровал компас.
при резких манёврах коптер поворачивает на 90 градусов по часовой стрелке
как будто на компас это влияет, может провода еще дальше убрать? хотя после маневра по идее всеравно должен был вернуться
а я тут наконец то залил 2.7r4 иииии коптер наконец то стал таким, как был с 2.0.49 ^_^ Sir Alex, огромное спасибо
полетел чуток пошатывась на дефолте, уменьшил rateP (который в arducopter pids) до 0.17 и совсем хорошо стало, но новый планер (1.2.11) отказывается работать в ubuntu, хотя 1.2 нормально заработал
хотя после маневра по идее всеравно должен был вернуться
в том-то и весь парадокс… после последующих манёвров поворота ещё на 90 градусов не происходит… сломал уж всю голову… (компассс… таво…???)
сломал уж всю голову… (компассс… таво…???)
а телеметрии нет? хотя бы через БТ? а мож просто глюк какой
а если без симплмода подпробовать?
а телеметрии нет? хотя бы через БТ? а мож просто глюк какой а если без симплмода подпробовать?
к сожалению пока не обзавёлся… буду ещё тестить, как что выясню - отпишу как решилось.
а я тут наконец то залил 2.7r4 иииии коптер наконец то стал таким, как был с 2.0.49
вопрос, у вас гекса? можно ваши пиды посмотреть, и что изменено относительно базовых? Сегодня пробовал настраивать - вроде по-лучше летать начал, но его всё потряхивает мелкими осцилляциями… зато несколько кульбитов сегодня сделал, весело было 😃 (стаб симпл моде) Насколько я понимаю, для 3Д пилотажа коптер должен быть более агрессивным? (или режим акро надо?)
вопрос, у вас гекса?
Гекса с 11" пропами, ПИДы не менял (сделал erase предварительно, чтобы от старого ничего не осталось) если не считать p (в первой вкладке про пиды) сниженный до 0.17 (при 0.18 чуток подрагивал), регули прошитые, частота по умолчанию выставлена 490… пока в общем то рано говорить об идеальности, НО главное что вернулся жесткий горизонт, который не удавалось получить в 2.6 (и который так нравился в 2.0.49), а дальше уже надо будет на улице эксперементировать
для пилотажа и кульбитов только акро, стаб не даст коптером рулить полноценно