ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)

kren-DEL
Sir_Alex:

Все же есть вероятность что это наш старый “добрый” баг с автодизармом…

очень на это похоже… просмотрел ещё раз, как только тормознулись моторы ОСД отобразило дизарм 😦
лог - точно, вот ещё логи, плата криус 2 с РЦТ, ГПС - ублокс с РЦТ, приёмник подключёт по ППМ, фриска D8R II Plus, OSD - MinimOSD, без модема 😦

logs_20130828_2.rar

Mark_Kharkov
kren-DEL:

очень на это похоже…

Алексей, ждать скоро R3?

Sir_Alex
kren-DEL:

лог - точно, вот ещё логи, плата криус 2 с РЦТ, ГПС - ублокс с РЦТ, приёмник подключёт по ППМ, фриска D8R II Plus, OSD - MinimOSD, без модема

У Олега(commy.s) - 100% воспроизведение дизарма.
Мы уже многое перепробовали. Но самое интересное что при снятии пропеллеров, баг не воспроизводится - что как бы намекает на проблемы по питанию. Но даже питая от двух ESC - проблема остается.
Я у себя то же не могу воспроизвести, но у меня из всего перечисленного не подключен только OSD. А куда подключен OSD, на S3?

Меня смущают показания производительности, которые есть в логе. Там сказано, что 1000 раз из 1000, задачи (например чтение MPU6050) в шедулере превысили допустимое время. Это значит, что процессор чем то перегружен - вопрос только чем. У меня например этот показатель не выше 60 раз из 1000

kren-DEL
Sir_Alex:

А куда подключен OSD, на S3?

Да, на S3, контакт ТХ, как и положено:) когда восстановлю раму буду проводить испытания…

ReM
Sir_Alex:

Меня смущают показания производительности, которые есть в логе. Там сказано, что 1000 раз из 1000, задачи (например чтение MPU6050) в шедулере превысили допустимое время. Это значит, что процессор чем то перегружен - вопрос только чем. У меня например этот показатель не выше 60 раз из 1000

Не связанно ли это с записью самого лога? В смысле он тормозит. У меня v1, дизарма никогда небыло…
Но неправильная запись параметров очень серьезная проблема. Никто больше не жалуется - я так понимаю, что это только у меня?

SovGVD

Тоже поделюсь видео

Вчерашние полетушки, Loiter, RTL и под конец бага с loiter, которая тут же и пропала и больше не появлялась.
зы: не обращайте внимания на голоса - теща, ребенок, жена, тесть, зеваки и даже животные были рядом.

ReM

Сегодня пробовал Geo Fence. Да, работает без нареканий.

Mark_Kharkov
ReM:

Сегодня пробовал Geo Fence. Да, работает без нареканий.

А что оно такое?

SovGVD
Mark_Kharkov:

А что оно такое?

если в кратце, то цилинд из которого коптер не имеет права вылетать, для учебы хорошо - как не крути, коптер не улетит за пределы летной площадке (если gps с компасом не глюканут)

limon_spb
pilot01:

а под платой это силовые провода идущие к ESC? Похоже на наводки от них.
Как запитывается мозги?

Да, под платой силовые провода к ескам…
Плата записывается от отдельного UBEC
Думаете могут быть ТАКИЕ наводки?
Как посоветуете экранировать плату от проводов?

blind_oracle
limon_spb:

Как посоветуете экранировать плату от проводов?

Относить подальше, ставить внешний компас, больше я думаю никак. Я вставил стальную пластинку 0.2~0.5мм между моздами и регулями, при газе коптер всё равно проворачивает в сторону градусов на 10-15 в сторону.

White_0807

Выносил компас над мозгом на 150 мм иначе при полном газе врал на 40-90 град…

Antarius

А у меня противоположная проблема - при полном газе с компасом ничего не происходит, показывает туда куда надо. А вот при быстром спуске в ручном режиме с очень малым уровнем газа, коптер поворачивает градусов на 45 против часовой стрелки. Из-за чего интересно?

limon_spb
blind_oracle:

Относить подальше, ставить внешний компас, больше я думаю никак. Я вставил стальную пластинку 0.2~0.5мм между моздами и регулями, при газе коптер всё равно проворачивает в сторону градусов на 10-15 в сторону.

А вы пластину сажали на ноль? 😒 😃 Или просто?

Antarius:

А у меня противоположная проблема - при полном газе с компасом ничего не происходит, показывает туда куда надо. А вот при быстром спуске в ручном режиме с очень малым уровнем газа, коптер поворачивает градусов на 45 против часовой стрелки. Из-за чего интересно?

Если медленно на ровной поверхности давать газу моторы одновременно стартуют?

blind_oracle
limon_spb:

А вы пластину сажали на ноль? 😃 Или просто?

Просто 😃 Думал “заземлить”, но решил что будет еще хуже) Может попробую при случае.

Antarius
limon_spb:

Если медленно на ровной поверхности давать газу моторы одновременно стартуют?

Да, откалибровано. Стартуют синхронно, останавливаются, когда газа совсем чуть-чуть тоже синхронно. Механически тоже вроде одинаково крутятся (руками). Да и висит отлично и взлетает ровно. Только вот на спуске поворачивается.

kren-DEL
Antarius:

Только вот на спуске поворачивается.

а вы попробуйте когда коптер в стабе висит повернуть его на 90 гр - он не возвращается назад… может у Вас какой подшипник дохнет? либо спускаться по самолётному…

pilot01
limon_spb:

Да, под платой силовые провода к ескам…
Плата записывается от отдельного UBEC
Думаете могут быть ТАКИЕ наводки?
Как посоветуете экранировать плату от проводов?

Ага, было такое на трехе…пришлось досконально всё передалать.
Мозги на пластикоых стойках преподняты над рамой, все силовые соединения идут под рамой (разделены самой рамой).
Общая земля (-) на все устройства (Мозг, GPS, bluetooth, OSD, DC-DC Step UP для камеры и Видео TX) в одной точке.

Питание от 3х ESC
1: Мозг, bluetooth, GPS
2: OSD
3: Серва YAW

Вблизи мозга исключительно сигнальные провода и забыл про все беды.

mahowik
Sir_Alex:

У Олега(commy.s) - 100% воспроизведение дизарма.
Мы уже многое перепробовали. Но самое интересное что при снятии пропеллеров, баг не воспроизводится - что как бы намекает на проблемы по питанию. Но даже питая от двух ESC - проблема остается.

Я вот подумал, это скорее всего проблема, типа “дребезг сигнала” (по аналогии с проблемой считывания сост-я кнопок микроконтроллером - “дребезг контактов”). Ведь в родном арду, на сколько помню, на обработку каналов приемника отельная мега стоит. А тут все в одну впихнули, в итоге возможно из-за каких нить прерываний сигнал с каналов аппы разово считывается некорректно, т.е. соот-но при определенном стечении обстоятельств получается некорректное считывание, но оно “равно” дизарму…
Для увеличения надежности подобных команд надо брать считывания к примеру за пол секунды и если одно или какой то процент не совпадают, то команда “не прошла поверку”… В вие так и сделано, команда аля арм/дизарм должна быть четкой в течении 1 сек…

SergDoc

Вопрос тогда больше к Алексею: входа подтянуты к питанию? я у себя подтягивал ибо тоже периодически наблюдал шум, и в px4 вход тоже подтянут к питанию…