А давайте обсудим Arducopter - APM

Олег24
parahawk:

После установки на стойку расстояние от силовых проводов до компаса изменилось?

Нет. compassmot как был в нуле так и остался. Теперь при вращении по Yaw компас и GPS вращаются вокруг свой оси ,а на описывают круг

aka_Дмитрий
Alex_from_Israel:

грохнут Патриотом

Что за наивная вера в старый штатовский хлам? 😃
Эффективная отражающая поверхность коптера с карбоновыми винтами резко меньше того, что радар способен вообще считать чем-то, кроме шума. Есть вероятность, что система наведения Купола может и могла бы его разглядеть, да только винты создают дикие смещения по частотам и фазам отраженного сигнала, что никак не характеризует классические “малоразмерные низколетящие”. а за хамасовскую ракету коптер точно не примут, т.к. отсутствует баллистическое движение цели, а это один из критериев отбора логики Купола.

Alex_from_Israel

Шуток не понимаете? Если серьезно, то в поле выехать нельзя по другой причине. Купол сбивает только ракеты, летящие на заселенный район. Вычисляет траекторию и принимает решение на перехват в автоматическом режиме. В городе получить ракету на голову шанс стремящийся к нулю, в отличии от чистого поля.

NinjaFoX
ENGINEERUS:

а если не в лойтере, а в алтхолде?

В альтхолде такого не наблюдается, крутится почти на месте.

ENGINEERUS
NinjaFoX:

В альтхолде такого не наблюдается, крутится почти на месте.

тогда скорее всего, компас причина. Попробуйте с отключеным компасом.

Maksut

Доброго времени суток.
коллеги кто может посмотреть логи полетов, вчера при испытании длительности полетов от 4S батареи, через 10мин коптер кувыркнулся через себя, и что интересно упал и был звук моторов пи пи пи пи пи…
Помогите определить причину,
конфиг 2814 моторы afro регули 20А пропы 13х66
и что интересно ничего не сгорело моторы и регули рабочие!

Лог.rar

Вадим_Малов

Предполагаю, перегрелся один или больше регуль. Для этой конфигурации запредельный ток на регулях.

Freepooh
Maksut:

кто может посмотреть логи полетов

Вибрации сильные, не дождался нормального захвата спутников и словил потерю 3D, под конец сам резко дернул газ… коптер недогружен

Maksut
Вадим_Малов:

Предполагаю, перегрелся один или больше регуль. Для этой конфигурации запредельный ток на регулях.

По сути регуляторы на 30А просто проводка на 20 как бы.
The NEW Slim is really a 30a ESC with 2x15 amp N-MOSFET’s per channel x3 (same as the 30a) but was de-rated only because of the 20AWG wiring that was selected for ease of installations and to require less cooling for those tight installs, So have no worries if your set-up is on the edge.

вот моторы
www.ebay.de/itm/251397706709?ssPageName=STRK:MEWNX…

А почему пикал?

Freepooh:

Вибрации сильные, не дождался нормального захвата спутников и словил потерю 3D, под конец сам резко дернул газ… коптер недогружен

Это вы по логам посмотрели? Ну что не догружен это да, и пиды под 3S настроенные автоматом. А вибрации должны быть не более?

Ursus_tlt

Товарищи появилась у меня такая проблемка. Есть вот такой набор. Только вот на сколько я понял в 2.6 нет компаса встроенного, а на этой плате есть. Пытаюсь я по вот этой инструкции подключить модуль ГПС с компасом из комплекта. Разрезал дорожку, поставил галку в планере на внешний компас, но в планере все равно показывает данные с внутреннего. Т.е. крутишь плату компас работает. Крутишь гпс не работает. Что я делаю не так?

И воторой вопросик заодно: как сбросить все настройки в дефолт? Происходит ли сброс при заливке новой прошивки?

Freepooh
Ursus_tlt:

крутишь плату компас работает… как сбросить все настройки в дефолт?..

  1. test -> compass
  2. setup -> erase
    setup -> reset
Ursus_tlt:

Разрезал дорожку

можно было и не резать - компаса на плате нет

Ursus_tlt
Freepooh:
  1. test -> compass
  2. setup -> erase
    setup -> reset

можно было и не резать - компаса на плате нет

Тест без внешнего компаса показывает фейл. С внешним проходит. Все как и должно быть поидее. Но почему же тогда во вкладке флай дата значения компаса меняются когда крутишь саму плату а не гпс. В том числе с отключенным внешним компасом во флай дата так же меняются значения компаса. Я чего то не понимаю?

VolkoDaV2014

Народ, хелп…
APM2.6 не видит 6,7,8 каналы Турниги 9x (прошивка er9x).
Что делать? Энкодер перепрошивал меньше недели назад…

devv
Ursus_tlt:

с отключенным внешним компасом во флай дата так же меняются значения компаса

Проверяем чтоб MX, MY, MZ было по нолям (закладка Статус).

Ursus_tlt:

почему же тогда во вкладке флай дата значения компаса меняются когда крутишь саму плату а не гпс

гироскопы

Freepooh
VolkoDaV2014:

не видит 6,7,8 каналы Турниги 9x (прошивка er9x).

выложи дамп eeprom (можно снять с помощью eeePe или компаньона)
предположу, что миксы на пульте на настроены, либо в APM радио не откалибровано
как случилось-то?

ENGINEERUS
VolkoDaV2014:

Народ, хелп…
APM2.6 не видит 6,7,8 каналы Турниги 9x (прошивка er9x).
Что делать? Энкодер перепрошивал меньше недели назад…

В настройках пульта стоит PROTO PPM 8CH ?

VolkoDaV2014
Freepooh:

выложи дамп eeprom (можно снять с помощью eeePe или компаньона)
предположу, что миксы на пульте на настроены, либо в APM радио не откалибровано
как случилось-то?

Вот фото только могу пока выложить:


Вот именно как раз в МП он и не может откалибровать, так как не видит этот канал. Пробую ставить на этот канал заведомо рабочий (Throttle) и он перестает работать.
Никак не случилось, просто коптер собираю и хотел ПИДы по крутилке настроить, а она не работает :/

ENGINEERUS:

В настройках пульта стоит PROTO PPM 8CH ?

Да, стоит.

lion13ch

Продолжаю исследование Pixhawk и AC3.2rc3…

  1. Pixhawk + родной 3DR GPS с компасом радует все больше. Калибрую в хате с кучей магнитных наводок - на улице летит идеально в заданных направлениях (даже без компассмот). С APM и Хоббикинговским GPS+Компас все было печальнее.
  2. Pixhawk на удивление нет необходимости закрывать, затемнять, накрывать и т.п. Все летает нормально “из коробки”. Ветер и потоки винтов не замечает.
  3. AC3.2rc3 по нраву перестройка PID (хотя и на прежних летает норм). Для новых алгоритмов управления положением (с заданием пределов ускорения и скорости поворотов) Stab Rate Roll/Pitch P вообще можно крутить до упора. Раньше на 4,5 летать было не комфортно, а теперь что 4,5 что 20 - летает почти одинаково и всякие расолбасы и раскачки отсутствуют нарочь. Rate Roll/Pitch P тоже удалось поднять почти в 2 раза без расколбасов (с 0,08 до 0,15 (оставил в итоге 0,12)… осцилляции начинаются аж в районе 0,18).
  4. Для тех, кому не по нраву новый стиль управление найден выход - ATC_ACCEL_RP_MAX и ATC_ACCE_Y_MAX ставим в 0, тем самым отключая контроль ускорения (все остальное - по дефолту). Итог - управление идентичное по характеру AC3.1.5.
  5. Подключение к МП по USB - моментом, правда потом подкачивает данные в фоне.
  6. Логи занимают намного больше места. Теперь расчет примерно 1 Мбайт на 1 минуту полета. Но сливаются они через USB намного быстрее чем из APM, поэтому разница не чувствуется совсем.
  7. Сегодня за 20 минут погода поменялась с ясной на полный отстой с сильным порывистым ветром (а затем дождем с громом и молниями). Pixhawk на удивление его особо не заметил и хорошо держал позицию. Без EKF - помягче, с включенным EKF - немного порезче корректировал позицию при порывах ветра, но держал хорошо даже при кол-ве спутников 7-8 и HDOP ~1,8.
  8. Включение и выключение EKF лишь изредка приводит к подергиванию коптера (как правило по YAW), никаких скачков нет в принципе. Взлет с EKF как правило стабильнее по удержанию горизонта.
  9. Rate D по прежнему хорошо увеличивать на 0.001-0.002 для более стабильного спуска, для быстрых полетов на макс. газу - Rate D лучше уменьшать (чтобы не было осцилляций на макс газу). Когда уже разрабы введут поправку в виде кривой Rate D, чтобы значения для мин. и макс газа были разными ???
Maksut
Вадим_Малов:

Предполагаю, перегрелся один или больше регуль. Для этой конфигурации запредельный ток на регулях.

Да похоже на то, сегодня то же самое с 4S акку переворот и сигнализация как милиция ПиБи ПиБи ПиБи. произошол, хорошо низко проверял. Потом отлетал 2а пака 3S по 5000 все без проблем.

LuckyBeggar

Мужики, помогите…
Собрал коптер, все сделал как положено. Но при первом запуске коптер не может нормально взлететь, будто неадекватно реагирует на стики. Что может быть? Pidы поставил в среднее значение - 0,0900.
Конфигурация: АПМ 2.6, Турнига 9x (er9x), Frsky приемник и передатчик.

www.youtube.com/watch?v=jTE9s5NZxZU