А давайте обсудим Arducopter - APM
Мораль- не уверен- не шей
Вот это очень верно, жаль поздно дошло 😁
Полетаем пока без OSD, благо хоть звук есть в мониторе, слышно когда пищит разряд акка .
Или купить типа “HKPilot Mega MINI 2.5.2” хотя тоже based, а по размерам как раз
Вот кстати у меня так же вопрос по этой теме - а возможно ли сделать слив прошивки из APM на компьютер? Я так понимаю, штатных средств для этого не предусмотрено?
слив прошивки из APM на компьютер?
Любым любимым программатором через разъем ISP.
Хоть с EEPROM, хоть без.
Хоть с PPM энкодером, хоть без.
а возможно ли сделать слив прошивки из APM на компьютер?
А зачем? они свободно и в нех и в исходниках лежат
ну, я себе прокупил Nova и перед тем как заливать новые прошивки, хотелось бы сохранить исходную. Судя по всему она немножко кастомизирована под использование с родным пультом (например там можно запустить калибровку магнита через стики).
Александр, попробовать конечно много. Только на Nova плата mini не уверен что так легко там по ISP подключиться 😃 Но - попробую. Спасибо!
Как минимизировать расколбас коптера в режимах типа Loiter в ветер? Что-то мне кажется, что он резковато рывки делает при удержание точки, когда его сдувает. Или это нормально?
Я когда тестил это дело, за две недели около 50-60миссий слетал, пару багов отловил, и один взлет был просто с необъяснимым и не воспроиводимым глюком.
единственное что тревожит это когда юблокс на борту, с ним была пара пресеченных попыток срулить в сторону, да и при наземном тесте нет нет да и гульнет точка на несколько десятков метров нистого ни с сего, но так редко бывает, раз в пару месяцев. я даже подумал не глюк ли это в коде арду при дешифровке юблокс сообщений
а вы какие проблемы встречали?
Так как после обновления и компас не калибруется с аппы и телеметрия пропала
посмотрите в полном списке параметров на каком порту телеметрия, возможно отличается от дефолтного заданног после перепрошивки
на каком порту телеметрия
Да вообще не идут данные … еслиб не правильные параметры стояли та хоть нули бы выбивало (как и было на оригинальной пока не подправил SR1) а так вообще No mavlink data
а вы какие проблемы встречали?
Я тут отписывался как то…был переодически трешак с автопосадкой. Снижение при автопосадке переходило в контролируемое падение, хотя по логам моторы выходили на 100% газа. Теорий почему так было высказано достаточно, что буржуями, что тут. Как ни странно, вылечилось свежей прошивкой. И разок словил нечто на автовзлете. После запуска моторов - сразу газ на 100% по всем моторам, ну и соответственно по дуге в землю. Причины остались не выяснены. Из глобально это наверное все.
Я тут отписывался как то…был переодически трешак с автопосадкой. Снижение при автопосадке переходило в контролируемое падение, хотя по логам моторы выходили на 100% газа. Теорий почему так было высказано достаточно, что буржуями, что тут. Как ни странно, вылечилось свежей прошивкой. И разок словил нечто на автовзлете. После запуска моторов - сразу газ на 100% по всем моторам, ну и соответственно по дуге в землю. Причины остались не выяснены. Из глобально это наверное все.
на 3.1.2 был известный косяк с управлением моторами, при определенном сочетании полного газа и крена
на 3.1.2 был известный косяк с управлением моторами, при определенном сочетании полного газа и крена
Так вся суть опенсурса в том, как скоро баг будет общепризнаным, а до этого в тебя будут тыкать пальцем, и говорить - сам дурак, проверяй контакты/настройки/калибровки.
Кто-нить уже пробовал сие “чудо”
hobbyking.com/…/__55561__HKPilot32_Autonomous_Vehi…
?
Есть отзывы ?
Кто-нить уже пробовал сие “чудо”
hobbyking.com/…/__55561__HKPilot32_Autonomous_Vehi…
?Есть отзывы ?
У меня такой. Пока разницы с АРМ особой не заметил. Но опыта мало.
stuff.storediydrones.com/Main_V25.zip
внутри архива APM_v25_p1.brd и APM_v25_p1.sch
А на версию APM2.5.2 где платку найти не подскажете???
Если аппарат в стабилайз немножко иногда гуляет по яву,это компас или пиды крутить?
У меня такой. Пока разницы с АРМ особой не заметил. Но опыта мало.
Со свежим MussionPlanner нормально коннектится и заливаются прошивки ? На всех разъемах питание есть ? EKF включать пробовали ? Параметры ATC* крутили ? Какие параметры выставили для PowerModule ?
Я разницу ощутил, когда после PixHawk на APM поставил 3.2rc7… PixHawk явно лучше себя ведет и позволяет выставить ПИДы эдак на 50% больше - стабильность заметно повышается.
Уважаемые ардуводы! Подскажите кто пробовал увеличивать ANGLE_MAX выше 4500 (45 градусов) ? Имеется запас мощи (20-25%) при полете в АльХолд - хочу добиться максимальной скорости… градусов эдак 50 попрет ?
Проблем с коннектом и прошивками нет. Все заливается четко. Пообовал залить последннюю. Без проблем, но не смог запустить компассмот. ЕКФ, АТС не трогал. Питание есть на всех разъемах. Повер модуль работает, как APM power modul 90A, но пришлось выставить потом в ручную напряжение, ошибка на 0.02 вольта. Пиды пока не крутил, кроме rate, на дефолтных вролне стабилен.
Проблем с коннектом и прошивками нет. Все заливается четко. Пообовал залить последннюю. Без проблем, но не смог запустить компассмот. ЕКФ, АТС не трогал. Питание есть на всех разъемах. Повер модуль работает, как APM power modul 90A, но пришлось выставить потом в ручную напряжение, ошибка на 0.02 вольта. Пиды пока не крутил, кроме rate, на дефолтных вролне стабилен.
А какой делитель (параметр в МП) выставляете для силы тока ? Какой максимальный ток фиксировали ?
Делителя не выставлял. Максимальный ток фиксировал 28 ампер. Четырехкратный запас по току. Моторы 2218 800кв пропы карбон 11х4.5 Возможно ток был и больше при резком газе, логи пока не научился использовать.
Делителя не выставлял. Максимальный ток фиксировал 28 ампер. Четырехкратный запас по току. Моторы 2218 800кв пропы карбон 11х4.5 Возможно ток был и больше при резком газе, логи пока не научился использовать.
Калибровку силы тока делали ? Сравнивали с реалом ?
Собственно мне интересно HKPoilot32 со штатным модулем питания на какой ток рассчитан ? Тож на 60А ?
Я пробовал использовать обычный ХК модуль питания (тот что для APM) вместе с родным Pixhawk. Там делитель в итоге получается не 18, а ~13,5. Соответственно вместо положенных 60А (90А для APM ADC 5В и 60А для PH ADC 3,3В) максималка была ~45А. С родным модулем питания этот коптер жрал в пике до 56А, что естественно не айс. Но при этом как-то странно, но корректно мерил общее потребление тока.