А давайте обсудим Arducopter - APM

usup

Если аппарат в стабилайз немножко иногда гуляет по яву,это компас или пиды крутить?

lion13ch
Alex_from_Israel:

У меня такой. Пока разницы с АРМ особой не заметил. Но опыта мало.

Со свежим MussionPlanner нормально коннектится и заливаются прошивки ? На всех разъемах питание есть ? EKF включать пробовали ? Параметры ATC* крутили ? Какие параметры выставили для PowerModule ?
Я разницу ощутил, когда после PixHawk на APM поставил 3.2rc7… PixHawk явно лучше себя ведет и позволяет выставить ПИДы эдак на 50% больше - стабильность заметно повышается.

Уважаемые ардуводы! Подскажите кто пробовал увеличивать ANGLE_MAX выше 4500 (45 градусов) ? Имеется запас мощи (20-25%) при полете в АльХолд - хочу добиться максимальной скорости… градусов эдак 50 попрет ?

Alex_from_Israel

Проблем с коннектом и прошивками нет. Все заливается четко. Пообовал залить последннюю. Без проблем, но не смог запустить компассмот. ЕКФ, АТС не трогал. Питание есть на всех разъемах. Повер модуль работает, как APM power modul 90A, но пришлось выставить потом в ручную напряжение, ошибка на 0.02 вольта. Пиды пока не крутил, кроме rate, на дефолтных вролне стабилен.

lion13ch
Alex_from_Israel:

Проблем с коннектом и прошивками нет. Все заливается четко. Пообовал залить последннюю. Без проблем, но не смог запустить компассмот. ЕКФ, АТС не трогал. Питание есть на всех разъемах. Повер модуль работает, как APM power modul 90A, но пришлось выставить потом в ручную напряжение, ошибка на 0.02 вольта. Пиды пока не крутил, кроме rate, на дефолтных вролне стабилен.

А какой делитель (параметр в МП) выставляете для силы тока ? Какой максимальный ток фиксировали ?

Alex_from_Israel

Делителя не выставлял. Максимальный ток фиксировал 28 ампер. Четырехкратный запас по току. Моторы 2218 800кв пропы карбон 11х4.5 Возможно ток был и больше при резком газе, логи пока не научился использовать.

lion13ch
Alex_from_Israel:

Делителя не выставлял. Максимальный ток фиксировал 28 ампер. Четырехкратный запас по току. Моторы 2218 800кв пропы карбон 11х4.5 Возможно ток был и больше при резком газе, логи пока не научился использовать.

Калибровку силы тока делали ? Сравнивали с реалом ?
Собственно мне интересно HKPoilot32 со штатным модулем питания на какой ток рассчитан ? Тож на 60А ?
Я пробовал использовать обычный ХК модуль питания (тот что для APM) вместе с родным Pixhawk. Там делитель в итоге получается не 18, а ~13,5. Соответственно вместо положенных 60А (90А для APM ADC 5В и 60А для PH ADC 3,3В) максималка была ~45А. С родным модулем питания этот коптер жрал в пике до 56А, что естественно не айс. Но при этом как-то странно, но корректно мерил общее потребление тока.

5yoda5
alexeykozin:

не глюк ли это в коде арду при дешифровке юблокс сообщений
а вы какие проблемы встречали?

Тоже есть субъективное впечатление (на уровне нравится/не нравится), что ублокс протокол не очень-то дружит с АРМ. Как будто мнеа чуть постабильнее что ли.
Что касается глюков - у меня вообще один сплошной глюк. Стабильный Лоитер для меня - нечто фантастически недостижимое (компассмот - 9%, спутников 7-11, что ему надо ещё?)…

Alex_from_Israel
lion13ch:

Калибровку силы тока делали ? Сравнивали с реалом ?
Собственно мне интересно HKPoilot32 со штатным модулем питания на какой ток рассчитан ? Тож на 60А ?
Я пробовал использовать обычный ХК модуль питания (тот что для APM) вместе с родным Pixhawk. Там делитель в итоге получается не 18, а ~13,5. Соответственно вместо положенных 60А (90А для APM ADC 5В и 60А для PH ADC 3,3В) максималка была ~45А. С родным модулем питания этот коптер жрал в пике до 56А, что естественно не айс. Но при этом как-то странно, но корректно мерил общее потребление тока.

Сравнивал на Power Analyzer HK-010. При сборке прогонял с анализатором винтомоторную группу. Без контроллера, только регулятор 4х1 , моторы 2216 800кв и винты 11х4.5. Управлял с сервоанализера через штатный хаб Qbrain 4x1 25A. С винтами, как для компассмот (тяга вверх). Разница с показаниями повермодуля незначительная. 1-3%. Это штатный модуль на 90А 10S, получил в комплекте с контроллером. Включен в штатный разъем Power.

alexeykozin
Alex_from_Israel:

Проблем с коннектом и прошивками нет. Все заливается четко. Пообовал залить последннюю. Без проблем, но не смог запустить компассмот. ЕКФ, АТС не трогал

мне принесли попробовать пиксавк неизвестного производителя.
через CGS ground station прошивается загрузчик и ставится любой вид модели, но какието странные коэфициенты в списке параметров как будто бы не ардукоптер вовсе, непонятно как посмотреть версию прошивки.
каким то бубном удалось сконектить с мишен планером - а он по мавлинку только три параметра отдает рол питч и яв
подключился терминалом - а там консоль какойто операционной системы, файловая структура, папка с автопилотом.
попробовал прошить из мишен планера- светодиод стал светиться постоянно красным и стал напикивать сигнал “SOS”. перевтыкнул флешку что то там переварил и стал петь другую песню. светодиод стал переливаться бело-фиолетовым но мишен планеру по мавлинку ничего не отдает.
драйвера фтди переставлял на 28. периодически видится под разными номерами компортов пробовал скорости 57600 и 115200 глушняк,
в терминале также какойто ос.
хотел подключиться к порту телеметрии по фтди, но обнаружил там что сигналы 3,3 вольтовые, под рукой 3 вотьтового адаптера небыло - отложил пока эксперименты.
никто не сталкивался с таким поведением?
зы: пока не подключал ни сбас ни ппм это не влияет?
зызы: “форсировать загрузчик” из мишен планера дает ошибку

Alex_from_Israel

Странно. У меня вот такой HKPilot32 Autonomous Vehicle 32Bit Control Set w/ Power Module. Никаких проблемм ни с прошивками, ни с подключением ЖПС, компаса, телеметрии и ОСД не было. С самим ОСД какая то непонятка, не переключаются экраны, вернее можно переключить, если предварительно нажать кнопку на Миним ОСД. С остальным нормально работает. Еще замечал косяк. Если при замене прошивки и после всех настроек не включается арминг, то сначала включить кнопкой в МП. После этого армится с аппы без проблем. Есть еще странность с компасмотом. Нормально отработал с последней прошивкой, после перезаливки отказался работать с 3.1.5 и на последней тоже, когда вернул. Ераз вроде делает при заливке автоматически, но и вручную делал из окна расширенных установок.

Razek
skydiver:

Я тут отписывался как то…был переодически трешак с автопосадкой. Снижение при автопосадке переходило в контролируемое падение,

Этот баг пофиксили в 3.2 он кстати известный - отрубание моторов происхдило на 10 метрах

alexeykozin:

единственное что тревожит это когда юблокс на борту, с ним была пара пресеченных попыток срулить в сторону,

А антигличинг не помогал?

alexeykozin:

“форсировать загрузчик” из мишен планера дает ошибку

Это вам в ветку пиксхавка.

alexeykozin
Razek:

Этот баг пофиксили в 3.2 он кстати известный - отрубание моторов происхдило на 10 метрах

если возможно - киньтесь инфой в каком месте кода была ошибка, в каких старых версиях присутствует

Razek:

Это вам в ветку пиксхавка

если можно - поделитесь ссылочкой

Yden
Razek:

Этот баг пофиксили в 3.2 он кстати известный - отрубание моторов происхдило на 10 метрах

чувствуется я его и ловил, на 3.1.5 на 3.1rc5 всё норм

ctakah

Прошил NEO 6 2 версии прошивкой взятой с сайта Александра Зорина (спасибо ему большое за сайт) и коптер стал висеть в точке.До этого болтался как зайц в прицеле 😃 И в МП тоже стал держаться в точке. Так что кто не прошил модуль ГПС до сих пор-советую))

raefa

Конфиг заливать обязательно! Андрей, а какой файлик лил? Текущий или предыдущий из архива? У нас залит старый на всех аппаратах.

ctakah

Тот ,который помечен на два аппарата ,я так понимаю он старый,но главное проверенный.

raefa

Верно. С новым не летали. Честно не лазил смотреть разницу. Может кто глянет? Может тут собака порылась?

ctakah

Пока стоит на тестовой раме могу залить новую прошивку и подлетнуть, но тут важна статистика , надо хотя бы 10 полетов сделать,чтоб какие то выводы выводить ))).

There were errors/conflicts!
Please verify.
Вот такая ошибка в конце прописки вылезла,ковыряюсь дальше.

raefa
ctakah:

но тут важна статистика , надо хотя бы 10 полетов сделать

Правильно рассуждаете. Но лучше 20-30 с разбегом по времени. За месяц-два получится собрать статистику. Продолжение мыслей - 2 крайних камента тут.

Razek
ctakah:

Прошил NEO 6 2 версии прошивкой взятой с сайта Александра Зорина

Прошивка или конфиг файл?