Хоббикинг родил клон КК контролера

smotors

… незнаю,я с настройками гир поигрался,стал отлично взлетать,стабильно висеть и летит теперь туда ,куда мне нужно. Но опыта у меня еще ноль и сравнить несчем. В симуляторе тренируюсь на 450-м вертолете, так квадрик проще управляется. теперь вот и думаю,а зачем менять прошивку…
у меня такая конфига:
dt750
ss 25-30
Turnigy nano 3000 3s 25-50
10*4.5
10*10*1 алюм
от осей моторов 40 см
винты креплю двумя гайками с шайбами,причем верхняя гайка с капроновой вставкой, балансировка наждачкой 😃

Ar2r
smotors:

незнаю,я с настройками гир поигрался,стал отлично взлетать

как именно играться с настройками, что бы хорошо летал?

smotors

… я делал так. включал систему,поднимал квадрик рукой над головой. давал около половины газа.Потом пробовал наклонять и крутить его.Смотрел как он “упирается”. Потом двигал стики,смотрел какая будет реакция,точнее,как быстро квадрик реагирует на стики. Потом подлеты. Крутил гиры,каждый раз по-одному,смотрел,чтоб с одной стороны скорость реакции на стики была подходящая, и небыло дерганий (автоколебательных прцессов). Естественно,перед эти оттримировать нужно. Один раз так затупил гиры,что после набора высоты,квадрик потянуло влево (порыв ветра хороший ). Стабилизироваться он сам неторопился и на стик не очень охотно реагировал,в результате,набрал некислую горизонтальную скорость и покателся кубарем.из повреждений,минус один пропеллер. Впринципе я так понял,что если поставить 168 контроллер и залить другую прошивку,то как раз,плавнее моторами работать должен

Ar2r
smotors:

я делал так

спасибо. немного получилось. но не понятно почему в одну из сторон его уносит. может быть это из-за того, что плата ХК лежит не ровно относительно плоскости рамы?

smotors

… много факторов, в общем случае,тяга с одной стороны больше. Рецепт- более агрессивное триммирование. Косяки геометрии отсутствуют естественно…

Ar2r
smotors:

в общем случае,тяга с одной стороны больше.

это случайно не плохо откалиброванные ESC? Я так понимаю, что это от отсутвия акселерометра и приходится триммировать?

zvuk_Irkutsk
Ar2r:

но не понятно почему в одну из сторон его уносит

Возможно погрешность центровки;
Возможно не перпендикулярность осей двигателей горизонтальной плоскости (можно чутка завалить вовнутрь- хуже не будет);
Возможно погрешность в раме (неравенство углов между лучами, разные плечи действия сил от винтов);
Возможно слишком занижен или завышен центр тяжести относительно плоскости вращения винтов или вес коптера большой (висение максимум на 60% газа, если больше, то уменьшать вес, или ставить винты большего диаметра);
Возможно низкий тайминг на регулях —> поставить высокий.
Ну и можно еще причины поискать.

Аксель нужен для автостабилизации коптера в горизонт, если есть погрешности при установке Level акселя, то триммирование также необходимо, чтобы коптер не несло в сторону

Ar2r
zvuk_Irkutsk:

Ну и можно еще причины поискать.

Решил раму из более толстого профиля сделать. думаю это вес коптера увеличит и сделает его менее резвым. и заодно пропы 10х4.5 закажу.
Новая рама будет с лучами 35см, а не 23 как сейчас
Тайминг на высокий изменил. Долго не удалось полетать. слишком чувствителен к стикам и входил в раскачку.

smotors

… а такой вопрос. Как обычно контролируют время полета? у меня стоит пищалка разряда батареи, на небольшом расстоянии хорошо слышно, а если вдруг по камере летать буду,кроме телеметрии, какие варианы? И еще вопрос для статистики, сколько у кого всреднем время полета на одном аккуме? лично у меня трехтысячная батарея дает всреднем минут 10 полета,но это без камеры… следующие аккумы думае брать поемче…

ANTAL
smotors:

… а такой вопрос. Как обычно контролируют время полета? у меня стоит пищалка разряда батареи, на небольшом расстоянии хорошо слышно, а если вдруг по камере летать буду,кроме телеметрии, какие варианы?

Так звуковой тракт передатчика и используйте.

zvuk_Irkutsk
smotors:

трехтысячная батарея дает всреднем минут 10 полета,

Видимо у вас вес большой?
У меня килограмовый квадрик на 2,2 батарее 10 минут летает, секунд 30 еще до отсечки хватает приземлится. На 3,0 батарее 15-17 минут. Писчалка тоже есть, но использую редко, в основном ориентируюсь по таймеру на передатчике: включается таймер при положении стика газа на 15%, с обратным отсчетом, при истечении времени писчит.

salamir2k

А я вот решил свою плату задействовать, а она отказывается работать.
Все припаял, контактики воткнул.
Подключаю питание и :
1. на плате один раз мигает красный светодиод и гаснет (больше не горит)
2. На приемнике загорается красный светодиод который сигнализирует наличие связи.
3. Один раз пищат моторы.

Приемник 100% рабочий (подключаю серву в каналы - все работает).
Регуляторы - рабочие. Апа Туринджи 9, модуль ФрСкай.
На Футабе 8 такая же фигня.

Но… никакой реакции на стики. Вообще Никакой…
Есть идеи ?

Ar2r
salamir2k:

Но… никакой реакции на стики. Вообще Никакой…

тротл вниз справо? попробовать Switch переключатели в разные режимы перевести.

salamir2k

тьфу ты блин забыл что ее заводить надо … .Спасибо!!!

З.ы. как я понимаю, у нее в стандарте полет Лучем вперед.?
А как ее переделать под “Х” ориентирование ?

Ar2r

PS: Вертикальная плата с гироскопом у меня немного криво установлена. Левый край чуть выше. это как-то влияет? (выше на 1мм примерно). буду парепаивать, что бы микросхемка ровно была.

salamir2k:

А как ее переделать под “Х” ориентирование ?

перепрошить. читаем предыдущие страницы.

salamir2k

т.е. в стоке (как купил) коптер летает балкой вперед???

Саша_пилот

Подскажите, есть ли под нашу плату прошивка Y-4 или даже не искать?

AndroNNNio
Саша_пилот:

Подскажите, есть ли под нашу плату прошивав Y-4 или даже не искать?

Сань, а на сайте у корейца? Там вроде всё есть.