Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
а не надо на пульт смотреть он пищит когда напряжение упало, не где то там пищалка пищит, а под носом сам пульт.
Согласен. Полезно!
Но в наушниках всёж и ту, которая где то, тож отлично слышно…
И делать ничего не надо, и эффект погружения усиливается.
Виноват! Ошибся. 6 нога. 😃
Хз, сделал все 1 в 1, и тишина. Может тут так же как со стандартным портом нужно оля зармится или ещё чего? У меня не на UART 2, ни на софт сериал ничего не выходит, set telemetry_inversion = 1 прописано. Я только одну разницу вижу что у нас прошивки разные, у меня 1.9.0, на втором коптере 1.8.1, а на видео 1.8.0.
Вот полный dump настроек
Только что собрал стенд, все работает.
У меня 1.9.0. Может в плате дело, хотя вряд ли. Я эксперименты ставил на Флипе.
Зеленый провод на 6 ногу. Почему на 3 ?
Спасибо тебе мил человек! помогло!
А 3 потому что в доке вычитал, да и в инструкции выше тоже написано.
Я подключал на 3-й входной канал, зеленый провод от приемника - Rx.
Спасибо тебе мил человек! помогло!
А 3 потому что в доке вычитал, да и в инструкции выше тоже написано.
Я ошибся. Сначала правильно написал, потом засомневался 😃 и исправил 😃
Добрый день. кто подключал светодиоды к flip32? подскажите схемку включения в плату. Да и pidы чтобы квадрик стабильно висел.за ранее спасибо.
Добрый день. кто подключал светодиоды к flip32? подскажите схемку включения в плату.
В cleanfligt включаешь LEDStrip, подключаешь провод данных на 5-й вход и настраиваешь цвета и т.д. в Cleanflight.
Диоды нужна адресные - ws2812b.
Питание для них - 5В, не 12!!!
Обычная лента подключается напрямую к акк., при условии что акк 3S.
Но что это дает в итоге ?
Вам - ничего.
Но что это дает в итоге ?
Это команда после которой появляется телеметрия. Нет FrSky - не будет телеметрии.
Это команда после которой появляется телеметрия. Нет FrSky - не будет телеметрии.
Виктор, у него не появится! У него приемник X8R со смартпортом. Только замена или хирургическое вмешательство помогут. Не путайте коллегу!
Виктор, у него не появится!
Тады Ой !
Виктор, у него не появится! У него приемник X8R со смартпортом. Только замена или хирургическое вмешательство помогут. Не путайте коллегу!
Мониторить батарею можно с помощью сенсора от Frsky.
Может есть более бюджетные варианты?
Может есть более бюджетные варианты?
Нет!
Хотя ошибаюсь! Замена приемника!
Замена приемника!
Приемник стоит 30$. Чем же это бюджетней?
И X8R будет лежать поставить мне его некуда.
Приемник стоит 30$. Чем же это бюджетней?
И X8R будет лежать поставить мне его некуда.
Вы про вес забыли, уважаемый.
И геом. размеры. Ваш датчик стоит 1000 руб., а приемник 1600 на ХК. Если хотите телеметрию на аппу, то 600 руб не велика разница.
И X8R будет лежать поставить мне его некуда.
Приемники никогда лишними не бывают!
Заканчиваем разговор о пустом. Хозяин - барин.
Повторю вопрос:
Вот вопрос к знающим. У меня подключена minimOSD. Так вот, пока не отключу провод Rx на minmOSD, вкладки в cleanflight не хотят меняться. Я так понимаю это с портами как то связано. Что нужно сделать чтобы все работало не вынимая провод? Спасибо!
Вот вопрос к знающим. У меня подключена minimOSD. Так вот, пока не отключу провод Rx на minmOSD, вкладки в cleanflight не хотят меняться. Я так понимаю это с портами как то связано. Что нужно сделать чтобы все работало не вынимая провод? Спасибо!
Подключить OSD к USART2 вместо USART1 (цифирки 3 и 4 на Receiver Port вместо RX/TX пинов), в настройке портов Cleanflight включить MSP на USART2.
github.com/cleanflight/…/Board - Naze32.md .
Всем доброго дня. Подскажите, может было у кого.
ПК NAZE32+, квадрик X. было падение после чего сгорел 1й мотор и его регуль, замена пришла, все поменял. Пробовал взлететь, ситуация следующая, увеличиваю троттл, все моторы стартуют, но через несколько секунд 3й мотор замирает , верчу квадрик в руках, мотор стоит, все остальные реагируют адекватно. Увеличиваю еще троттл, опять стартует и замирает… Подумал что мотор сдох или регуль, переставил управляющие провода с 4м мотором и теперь он стал вести себя так же. Получается дело в мозгах… Менял прошивку(1.9.0, 1.8.1), калибровал, сбрасывал настройки… Что это может быть?
мотор и esc одинаковые? возможно что прошивка в esc разные. а так должно работать если при старте работают все моторы. в программе обороты моторов поднимали поочередно?
мотор и esc одинаковые? возможно что прошивка в esc разные. а так должно работать если при старте работают все моторы. в программе обороты моторов поднимали поочередно?
Моторы и регули одинаковые. Любой мотор с регулем прицепленый к третьему управляющему контакту ведёт себя также. В клинфлае замечено следующее, при увеличении тротла на 3й мотор поступает сигнал на 200-300 меньше, чем на остальные. Зачем пк это делает? Какойто датчик навернулся?