Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Компас который круглый показывает соотвественно тоже самое. Показания магнетометра выглядят адекватно. Нет возвратов назад после поворотов. А на HEAD есть. Возможно неадекватно сопряжен магнетометр с гирой.
адекватно показывать должно после калибровок как акселя так и магнитометра
кстати какая версия софта залита - тож важно
Кстати для статистики,летают у меня уже год на этом контроллере два микроквада на 5" пропах ,очень качественно,правда баро отключаю-сильно колбасит с ним.Вес платки и размер - вот ее плюсы 😦 😃
Прошиву залил, маг скалибровал, нормально стало. Надеюсь со временем присоединюсь к летающим на этих контроллерах 😃
Что за прошивка?
baseflight, стандартная, из репозитория. Но дело было не в прошивке, действительно нужно было всего лишь скалибровать магнитометр.
Колеги,мне нужна помощь в настройке naze32. Рама у меня вот такая www.ebay.com/itm/…/130909181995
собственого производства .На нормальной раме X летит прилично. Пробовал в
Cli менять на cmix но не получается 😵
а что вперёд летит? - батарейку просто назад сместить или же свой собственный микс писать…
проблема не в развесовке летит оно но странно Вопрос писать новъй микс или крутить ПИДы
Cli менять на cmix но не получается
что не работает?
cmix reset
cmix 1 Thr Roll Pitch Yaw
cmix 2 Thr Roll Pitch Yaw
cmix 3 Thr Roll Pitch Yaw
cmix 4 Thr Roll Pitch Yaw
save
крутить ПИДы
PIDы + вибрация. reptile вроде обычный X
рама reptile ето не X ,форма как deadCat hobbyking.com/…/__25884__Dead_Cat_Conversion_Kit_f… Скорей всего надо писать custom mix если я прав мне нужна помощь
У меня аналог летает на Quad-X миксе, только пиды крутил. Правда аккум лежит ровно по середине, а не сзади и датчик mpu6050 приклеен через демпфер между передних ног. На Arducopter 3.0 из коробки так и не смог лететь, а с Naze32 полетело, и довольно неплохо.
форма как deadCat
У меня дохлый кот - летает и на стандартном X миксе…
Кто то летит на етой раме Reptile ? Может ли кто то помочь настроить ето чудо
Так мы так и не услышали от вас - как выражается проблема?
я как-то экспериментировал с миксом
static const motorMixer_t mixerQuadXSerg[] = {
{ 0.87f, -1.0f, 1.0f, -1.0f }, // REAR_R
{ 1.0f, -0.47f, -1.32f, 0.75f }, // FRONT_R
{ 0.87f, 1.0f, 1.0f, 1.0f }, // REAR_L
{ 1.0f, 0.47f, -1.32f, -0.75f }, // FRONT_L
};
Взлетает нормально но в воздухе реагирует как то странно . На X раме летает OK Так нужны ли мне какие то допол. настройки к етой раме или нет ведь ето уже не X
доброе время суток уважаемые форумчане! проблема такая : при подключении GPS (MTK3329) через 2-3 минуты виснет программа. У кого нибудь такая проблема проявлялась ? И как она решалась. Может кто то знает где это обсуждается? киньте ссылку .
Друзья - подскажите ламеру) собрал десятки аппаратов на назе, сам летал на мультивие и кроликов штук 10 тоже настроил и облетал и тут вот решил ребенку собрать микроквадр на Naze32. столкнулся с комплексом проблем. Ну никак не могу понять - как в стенку лбом.
Короче подрубаю к USB помаргивает2мя диодами, синий горит. скачал несколько версий ГУИ, но самой близкой к мультивию мне показалась baseflightGUI2. пытаюсь значит прошить через нее. стоят галки R еще вторая. значит выбираю прошивку - жму UPDATE - окно черное вижу- первый пункт ОК - а второй - нет доступа к устройству. Пробую Open port - говорит, что не видит плату, предлагает проверить кабель. Кабель проверил, поменял. оба кабеля - Canon, качественный с ферритовыми кольцами, харды тянут без проблем. По совету друга пошел на Rcgroups. там нашел рекомендацию скачать геркулеса, пустить через него R комманду а потом аплоадером (stm32-stm8_flash_loader_demo) прошивать. значит открываю порт, вроде пишет открыт, отправляю R, закрываю, иду в аплоадер, выбираю параметры при старте, жму NEXT и прога виснет. По совету того же друга скачиваю мультивий, что б посмотреть что вообще там происходит. Скачал, порт открывается типа, но ничего не показывает. Никаких значений не считывает. Старт датчиков показывает пустоту. много раз пытался обнулить Bootloader, но то ли руки не оттуда, то ли просто что-то не работает. короче замыкаю, подаю питание, размыкаю. (вообще процесс идиотский, ибо пинов нет и вообще замкнуть можно что-то лишнее). Короче никакого фана не получается от этого контроллера. День убил, толку ноль. Начинаю хотеть хотя б Rabbit v2. останавливает только вес его.
Очень прошу помощи. я и так то программер так себе был) а тут за год наз-вуконгов вообще избаловался.
при подключении GPS (MTK3329) через 2-3 минуты виснет программа. У кого нибудь такая проблема проявлялась ?
У меня была похожая пооблема с зависанием прошивки при подключннии mtk3329 ,
приведшая к крашу. Сейчас вроде бы в новых прошивках она была исправлена. Я теперь эксперементирую с другим модулем - ublox, но нормальной работы так и не удалось добиться. Сам таймкоп уверяет, что gps работает.
Есть альтернативная прошивка от crashpilot1000 на базе baseflight, называется Harakiri SummerGames 2.5. В ней доработан gps и альтхолд. Сам не пробовал.
помаргивает2мя
Какая версия платы?(может быть косяк в распайке силабса) и как ведут себя (точно) светодиоды? должны отморгаться и потухнуть, если же продолжают моргать - неопределил какой-то датчик - точнее гиру - это висяк и на связь она не выйдет 😦
Там сзади на платке есть две площадки - boot. Можно попробовать их замкнуть и включить плату. При этом плата должна войти в режим загрузки - можно пробовать прошить с помощью stmloader. Кстати, их кажется не нужно размыкать при прошивке.
Если не поможет, можно попробовать подключился с помощью ftdi переходника или аналога к пинам rx tx, м.б. действительно силабс дурит