Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

Vecmilgravis
Rovbuilder:

Тупо померить на батарее питание до включения, после включения, и причем мерить непосредственно на плате и на батарее если нет разницы значит не просаживается,
то с проводами ок.

Глупость батенька пишем. Если провода ток не пускают, то и напруга просаживаться не будет. Да и не интересует она особо, так как здесь от толщины и длины проводов зависит ток, это мерить сложнее, проще подкинуть для пробы толстые провода.

Taiga

Это вы глупость пишете. Будет просаживаться. Андрей прав на все 100%. После тонкого провода не расчитанного на потребляемый ток, будет падение напряжения.

merab2020:

Никак не могу убрать желе, оно то появляется то исчезает, пробовал менять по разному PID, ставил демпферы разных плотностей. не помогает. Ниже привожу видео где при одних и тех же настройках до взлета наблюдается желе, а после приземлении его вообще нет. Интересно ваше мнение.
Камера GoPro3Black, подвес TAROT, контроллер Алексмос прошивка - 2_3b5

Techvideo 02 07

Вибрация и только вибрация. С ней можно бороться и ее можно не допускать путем применения качественных моторов и правильной балансировке винтов. Демпферы разносить шире друг от друга. Играться с их мягкостью, выбирая разные резинки. Но главное моторы и винты. От них все беды…

Ой! То что написано выше конечно справедливо, но почему желе идет при выключенных моторах? …для меня тоже загадка! А в полете желе нет. Чудеса какие-то…

merab2020
Taiga:

но почему желе идет при выключенных моторах?

В том то и барабашка что оно бывает на выключенных моторах

Rovbuilder
Vecmilgravis:

Глупость батенька пишем. Если провода ток не пускают, то и напруга просаживаться не будет.

ну почему же глупость, я терял на длинных тонких проводах 0,2 вольта. В данном случае 0.2 погоду не делают, но отрицать потери в вольтах совсем уж нельзя.
Толстые провода на сколько толстые. 1.7мм2 хватает на ток до 10 ампер, а ведь 1.7 квадрата это всего лишь 1.5мм в диаметре, толстым я бы его не назвал.

macberlic
Rovbuilder:

Тупо померить на батарее

У меня 6 см. кабеля до платы 14 AWG, так что отпадает. Вот до моторов тонкий комплектый силикон идет, надо поменять на пробу

c3c
merab2020:

В том то и барабашка что оно бывает на выключенных моторах

Мой опыт в части подвесов минимален, но рискну высказаться. Когда экспериментировал с подвесом (отдельно от коптера), обнаружил, что моторы иногда генерируют высокочастотный “зуд”. Алюминиевый подвес при этом довольно “звонкий” и от этого зуда резонирует. По форме рычаги моего подвеса даже напоминают камертон. Прикасаешься к рычагу рукой - зуд исчезает. Заполнил прорези рычагов плотной пористой резиной - зуд ушел. То есть можно попробовать как-то задемпфировать рычаги.

Rovbuilder
macberlic:

У меня 6 см. кабеля до платы 14 AWG, так что отпадает.

14AWG чуть больше 2-х квадратов его на 5 подвесов хватит за глаза. Значит не в этом дело

merab2020
c3c:

Заполнил прорези рычагов плотной пористой резиной - зуд ушел.

Довольнотаки интересное наблюдение, думаю стоит попробовать.

Rovbuilder
merab2020:

Довольнотаки интересное наблюдение, думаю стоит попробовать.

я пробовал тряпочной мягкой изолентой оборачивать, а в другом варианте развязал через пластины текстолита рычаги с балкой

merab2020

Хорошенько осмотрел механику ТАРОТА, в принципе там особых “камертонов” и нет, есть только маленький участок на рычаге ролла около мотора, ито П-образного типа. Рычаг питча вообще цельный. Думаю нужно искать другую причину.
P.S. а как по вашему передатчик 5.8 ггц 500мвт расположенный близко от контроллера может влиять на него?

Basil
merab2020:

Ниже привожу видео где при одних и тех же настройках до взлета наблюдается желе, а после приземлении его вообще нет.

Возможно во время полёта замёрзшие демпферы разработались и стали эластичней.

Rovbuilder
rinatka7:

Кто спрашивал про 32х битную плату?

пока это только лишь
!!PREORDER!!! Delivery is expected in the beginning of march.

mozzart
RuslanG:

кстати при прошивке 2.4 нужно I занижать, у меня было 0.3 раньше, теперь 0.06

Я бы еще сказал, что P тоже можно сделать пониже - у меня идеальная виброизоляция, но на столе - все отлично, в полете - легкая, едва заметная вибрация от ROLL-мотора.

В целом нравится, что на 2.4 подвес стал как бы магнитным. Т.е. за счет увеличения мощности при небольшом отклонении подвеса его сильно тянет обратно. Это как разъединять два магнита. Плюс исчезла вибрация на предельных углах наклона коптера. Есть подозрение, что при резких маневрах горизонт держится лучше - надо доехать до большой площадки и проверить.

Taiga

Моторы пищат, причем все сразу! Пробовал отключать их по очереди, и выяснил. Если любой из них включен, то идет высокочастотный свист. …На прошлом подвесе такого не было. Как его убрать?

Rovbuilder
Taiga:

Моторы пищат, причем все сразу! Пробовал отключать их по очереди, и выяснил. Если любой из них включен, то идет высокочастотный свист. …На прошлом подвесе такого не было. Как его убрать?

а смена частоты ШИМ, разве не помогает?

Taiga

Не знал. 😊 Да, при установки частоты ШИМ на HIGH пищание моторов прекратилось.

spot
Rovbuilder:

пока это только лишь
!!PREORDER!!! Delivery is expected in the beginning of march.

На фото вариант с транзисторами в роли ключей моторов, хотя разработчик рекомендует использовать драйверы…

Gapey
spot:

На фото вариант с транзисторами в роли ключей моторов, хотя разработчик рекомендует использовать драйверы…

разработчик не рекомендует , он их использует … притом эти драйверы еще тот головняк , в плане закупки …
судя по фото там все грамотно сделано , жалко невидно какой драйвер мосфетов стоит … греться будет меньше чем официальная версия , и допустимый ток будет выше …
у меня у самого в планах версия на мосфетах , только драйверы будут на отдельных платках , чтобы ставить непосредственно возле моторов , или в трубки засовывать …

Airwolf

Померил ток потребления своего 2 ух осевого подвеса для гопры 3 - 150-170мА, питание 3S, это нормально? Думал больше будет