Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Ответил.
сразу скажу, что названия параметров для фантомов я не знаю. Наверное такие же как для Мавика.
Протестировал по прибору режимы FCC и FCC+Boost от NLD.
В результате, FCC включается. А вот FCC+Boost нет. Уровень остается таким же, как в FCC.
Кто-то выкладывал видео теста мода от jkson по самодельному прибору. Там четко было видно переход от FCC в FCC+Boost, уровень сигнала значительно возрастал.
А в моде от NLD увеличения уровня сигнала не происходит.
Я использовал прибор Spectrum Analyzer/Measuring Receiver USB-SA44B.
Картинки ниже. На них видно, что в FCC и в FCC+Boost уровень сигнала одинаковый 😦
Дрон Mavic 2 Pro. Прошивка 01.00.400
в FCC и в FCC+Boost уровень сигнала одинаковый
Да брешут они с бустом. Уже не первое сообщение об этом
Ну так все верно. Джексон то участвовал в создании нлд. Но он слил только инфу по фцц. А буст оставил нам на радость)). Красава ))
На данный момент для м2 лучшее решение джексон плюс нлд. Решаются все вопросы с силой сигнала и нфз
Джексон то участвовал в создании нлд. Но он слил только инфу по фцц. А буст оставил нам на радость))
Это не правда. Вот его пояснение.
Ну и что тут не правда??? Я тоже самое сказал, не много другими словами.
Ну и что тут не правда??? Я тоже самое сказал, не много другими словами.
Смотрим:
Я отдал NLD команды, на этом наше общение закончилось. Там больше коммерсанты чем разработчики, поэтому я не знаю как и что они внедрили. Фцц там рабочий 100%, а вот с бустом большие сомнения, нужно проверять прибором. На момент передачи, команды буста были работоспособны ТОЛЬКО на 0100 и ниже.
А вы пишите что только FCC передали NLD. Всё им отдали. Вот только мозгов им не хватило.
Но суть не в том, кто и чего передал. А в том, что за NLD люди платят деньги, а часть заявленных функций в итоге не работает.
С модом от jkson есть определенные неудобства - при перепрошивке его можно лишиться. Только поэтому я выбрал NLD. А тут такая засада.
при перепрошивке его можно лишиться
А в чём проблема? Накатили снова и всё.
А в чём проблема? Накатили снова и всё.
В плане накатили? Евгений предупреждал, что при потере мода переустановка будет тоже платной. Да и как иначе, иначе его завалят просьбами переустановить.
при потере мода переустановка будет тоже платной.
аа, это по Мавику2.
Дрон Mavic 2 Pro. Прошивка 01.00.400
А на V01.0.0100 не проверяли ?
7 месяцев уже на одной и той же прошивке с модом от jkson и зачем её накатывать/перенакатывать?
А на V01.0.0100 не проверяли ?
Не проверял
и зачем её накатывать/перенакатывать?
Ситуации разные могут быть. Да и желание поэкспериментировать с прошивками никто не отменял.
Ситуации разные могут быть
Даже интересно, какие например?)
Не проверял
проверьте плз, по идее на этой прошивке должен работать буст
Разобрался! Осенило! Напишу причину, может быть кому-то пригодится. Там на вкладке “Flight Controller” есть кнопка “Lock/Unlock Device”. Так вот перед применением FCC надо залочить, а после применения разлочить, а то не полетит. Именно так. Но почему, блин, в сообщении об ошибке не сообщается о том, что девайс надо залочить???!!!
А мне не помогло… так и не могу активировать FCC (((
Даже интересно, какие например?)
Ну, например, обновление прошивки м2 (в будущем) для корректной работы с Goggles. Для меня это значимо.
проверьте плз, по идее на этой прошивке должен работать буст
Ок. Выберу время, сделаю.
Ну, например, обновление прошивки м2 (в будущем) для корректной работы с Goggles. Для меня это значимо.
У меня прекрасно м2 с goggles re работает. В общем как я и думал, как вы и написали выше у вас есть засада с nld, а у меня с модом никаких проблем и придуманных вами неудобств)
Ок. Выберу время, сделаю.
спасибо!
Приветствую.
Отпишусь, (в частности по jkson mod и результатам, а так же вкратце по установке) обозначая пояснения которые я искал для ответа на свои вопросы, может кому поможет.
Имею М1 Platinum, дж 4.1.22 синяя и зеленая. На момент установки (после покупки винтокрыла) не вникал что да как. Прилетело предложение по обнове на 1.04.0500 (была, осталась и берегу 1.04.0300 не тронутая вмешательствами), стал курить “стоит-ли”, да и FCC интересовало.
Прочитав всю тему и глянув на ранее установленную джигу выяснилось, что FCC вшито (о чем свидетельствуют показатели во вкладке HD, т.е. полоска ниже 90db и справа 1км и под ней вторая 4км отметки в уровень 110db). Для себя определился, что в моем случае приемлемый вариант - это мод уважаемого jkson и джига последней версии либо 4.1.22+FCC+here, еще не определился.
Для чистоты эксперимента снес все джиги и установил с маркета 4.3.20, показатели в HD остались прежними (вышеуказаны 1км, 4км), т.е. FCC включен всегда. (Замечу, что за все время эксплуатации (куплен в мае 18го) летал не заморачиваясь до 1км (устанавливал забор) на 4.1.22, было пару обрывов видеолинка, возвращал по экрану пульта (показатели оборотов, высоты и сокращающейся дистанции). Сейчас возникла необходимость в дальних вылетах и нужна надежность, что и подтолкнуло меня изучить всю тему, сделав для себя пометки и ссылки на интересующие меня моменты темы)).
Тест проходил в одинаковых условиях: джига 4.3.20, прош 1.04.0300, поле с лесополосами, высота 52 м., режим P, установлен радиомаяк (на всяк случай).
День первый. При удалении 2695 начал ругаться на видеолинк, при этом как-то странно, столбцы исчезают полностью и через сек2 появляются 2-3, как бы открывается второе дыхание. Так повторялось серий 5 на протяжении минуты, в итоге еле дотянул до 3 км съедая глазами экран и находясь в готовности низкого старта, индикация видеолинка – уровня не было вообще на 3000м, НО видео не отваливалось, были кратковременные подергивания картинки, но не фризы. Испытывать судьбу не стал, повернул тушку домой. Делаем вывод что указатель малость условный, и даже при полном отсутствии столбиков ни видео ни РУ не обрывается и управляемость сохраняется (в разумных пределах по времени, я так думаю, так как FS не срабатывал, хотя установлен и работает). Результат зафиксировал
Накатил мод с забросом видеолинка на 2.3ГГц (почему на эту частоту – для того чтоб удостовериться, что переключение происходит, а именно: по идее первое переключение (при нажатии комбинации клавиш «пауза (удерживаем), дожимаем С1 и отпускаем обе») в FCC, но ничего не происходит, так как коптер и так в этом режиме почему-то всегда живет, второе «буст» на вкладке HD видим что произошло переключение из авто в ручной режим (при этом частоту 2.3ГГц не видим)., и третье – происзодит перезагрузка всего линка (дисконнект и коннект), из чего делаем вывод что все переключается.
День второй. Условия теста те же (джига 4.3.20, прош 1.04.0300, поле с лесополосами, высота 52 м., установлен радиомаяк (на всяк случай)), режим изменил на sport, чтоб по шустрее. Ругня началась примерно там же, после чего перевел в буст (дважды повторив нажатие комбинации клавиш), добавилось 3 столбика, и с легкостью добрался до установленного мной забора в 4000м. Можно было и дальше, но цели поставить рекорд не было. Повернул тушку домой.
Вывод: мод работает.
P.S. частоту 2.3 и 2.5 не видим – свидетельство выполнения команды – переход в мануал в каналах вкладки HD
Теперь по установке: По инструкции к моду частично не пошло.
Вин 10 64 Дамблдор ругнулся раз 7 (жмем продолжить все 7 раз), Подключил коптер, ADBDriver ни сам, ни принудительно не установился, маякуя, что без подписи или подделана, даже после отключения проверки подписи ситуация не изменилась. В диспетчере висело неопределенное устройство от DJi. Проблема решилась установкой драйвера с помощью установщика «zadig». Далее все по инструкции к моду.
(Вин 8.1 64 админ, не админ, В командной строке err на стадии применения выбранных пунктов. Из под 8.1. так и не получилось накатить.)
В любом случае спасибо jkson за действующую разработку. Снимаю шляпу!